宝山基地炼钢厂整体铁钢比“破九进八”!
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为了进一步降低铁钢比,为公司创造更大效益,今年以来,宝钢股份宝山基地炼钢厂跨前一步,找准影响炼钢铁钢比的关键环节,加大内外协同,对标行业先进,凝心聚力不断优化提升。在10月份一炼钢单元实现“破九进八”基础上,11月份实现炼钢厂整体铁钢比“破九进八”,降低到879.6Kg/t,较2019年952.8Kg/t下降73.2Kg/t,创历史最佳水平,一、二炼钢单元铁钢比分别为877.3Kg/t和883.7Kg/t,因铁钢比降低而增产6.39万吨,实现产量、效益双提升。
多部门协同
按照宝钢股份对标找差总体工作要求,炼钢厂全面梳理现有技术和设备能力,逐步形成降低铁钢比整套方案,明确了提高混铁车加废钢、提高铁水不脱硫不扒渣直兑比例、提升LF处理能力和效率等重点项目。
降低铁钢比是系统工程,需多部门协同。原料采购中心进一步优化外购废钢结构,加大生铁、打包块等重废钢的供应,确保了大废钢量时废钢料槽装料不卡料;炼钢厂与制造部、运输部、炼铁厂协同降低鱼雷罐运行罐数、提高混铁车周转率,11月份炼钢入炉铁水温度较上半年提高了5℃;开展KR轻扒渣等工艺,进一步降低铁水比,炼钢厂和制造部梳理了27个钢种进行试验,为降低铁钢比提供了有力的技术支撑。
把好质量关
炼钢厂生产的钢种品种结构复杂、产品质量要求高,降低铁钢比的关键举措是降低铁水比。为最大限度减少铁钢比降低对钢水质量的影响,炼钢厂采取转炉动态铁水比控制,优化转炉冶炼工艺、LF工艺技术等措施,在铁钢比大幅下降的同时确保了产品质量,各项指标均稳定受控。
11月,一炼钢汽车板钢种占32%,二炼钢汽车板和硅钢占46.7%,品种钢比例较高。硅钢和汽车板对钢水质量要求高,必须维持较高铁水比冶炼,给降低铁钢比带来巨大压力。炼钢厂凝心聚力、迎难而上,围绕LF效率提升和铁水预处理扒渣优化开展细致工作,为降低铁钢比做出很大贡献。炼钢厂6座转炉底吹风口状态均较佳,为大幅降低铁钢比、减少冶炼过程废钢不熔化和避免钢水质量恶化打下坚实基础。11月份转炉平均停吹游离氧均在565ppm左右,在大幅度降低铁钢比的同时,保证了汽车板、硅钢、高强钢、电池壳、水电核电等重点品种的稳定供货。
当好“领头雁”
为更好发挥炼钢厂“领头雁”作用,炼钢厂继续做好以下工作:充分发挥混铁车加废钢对降低铁钢比的优势,提高混铁车加废钢比例到90%以上,同时推进混铁车加盖保温,减少铁水过程温降;提高铁水不脱硫不扒渣直兑转炉比例到30%以上,进一步降低铁水扒损和KR处理过程温降;转炉根据铁水条件实行动态铁水比,控制发热剂使用量,减少冶炼过程钢水过氧化,实现低铁钢比运行与品种质量平衡;保持转炉底吹风口的长寿有效,为低铁水比冶炼提供装备保障;提高LF炉利用效率,最大限度发挥LF能力;继续扩大试验范围,实现更多钢种LF直上连铸。
编辑:东方不胖
摄影:张勇、张犀
出品:媒体中心