技术干货│污水处理脱氮除磷工艺中问题及对策(一)
水体富营养的指标三类,营养因子、环境因子与生物因子,其中,营养因子是水体富营养化的根本原因,而在营养因子中,氮磷则是最为关键的存在。因此,控制进入水体的氮磷含量,对于解决水体富营养化问题至关重要。关于污水处理中脱氮除磷工艺中的问题及对策,将分两部分内容为大家分享。
问题1:进水COD为120左右,NH3-N为40,要求出水COD为80,NH3-N为20,采用A2/O工艺,因为进水COD太低,污泥一直培养不起来,不过COD达标是没有问题,经过几个生化池后出水为70左右,可NH3-N却不达标,一直是在30左右,而且进水设计是6万T/t,可实际只有2万T/t。 现在有两种想法,一种是加污泥驯化,可因为进水COD太低,需每天大量投加营养维持,似乎不太现实;另一种是在缺氧区投加化学物质(有搅拌机),或者在曝气池内投加,用以化学法去除NH3-N,二沉池当作絮凝沉淀池用。哪种方法更好一点,或者说有什么其他更好的方法来处理?
回答:
(1)你的水量也不小,外加碳源的话,成本过高,也是没有必要的。
(2)既然COD出水已满足要求,那么氨氮的话,可以通过调整好氧池运行来达到出水要求。
(3)由于硝化菌是自养菌,在碳源不充分的条件下反而有利于硝化菌繁殖,所以,需要控制好氧池的DO不低于3.0mg/L,pH值不低于7.0,且尽可能降低内回流。如此,出水氨氮达标问题不大。
(4)当然,由于硝化反应后,氨氮转化为硝态氮,所以总氮不会有多大减低,要去除总氮还需要等到进水有机物浓度有所提高后方能充分发挥反硝化的脱氮作用。
问题2:目前在做调试,主要工艺缺氧+好氧+缺氧+好氧。当COD高的时候 氨氮去除效果很差 进水氨氮:200 ,COD:1000; 前段时间,氨氮进水200 ,COD 进水200的时候,氨氮出水效果很好40-50, 设计COD :60。主要用废甲醇液,目前调试了1个半月,不长泥,测污泥浓度有2000-3000 ,SV:10-15。公司要求尽快调好,目前怎么做比较合适?
回答:
(1)MLSS已经有2000~3000ppm,请确认F/M值,再看看是否要提高其浓度。氨氮硝化需要长污泥龄,如果进水有机物提高了,降解有机物的菌种就会占优势,反过来,硝化菌就不占优势,故出现COD上升后氨氮去除率降低的现象。
(2)氨氮去除需要硝化和反硝化过程,其中硝化阶段还与多个控制参数有关,比如pH值、溶解氧等。这些指标是否满足或有所变动也是要确认的。
(3)仅仅考虑氨氮指标的降低,关键在硝化段。但是要彻底去除氨氮,需要在硝化段结束后,通过反硝化进行进一步降解。硝化段对进水有机物浓度无要求,反硝化则需要足够的进水有机物浓度。
问题3:最近单位TP 一直超标。 前些日子SV一直往下将,从原来的20%降到10%左右。do 控制在3mg/l,而且出水浑浊。能见度极差,镜检污泥中表壳虫非常非常多。初步断定下来为污泥解体。调整工艺后。从原来的浓缩池中回流剩余污泥到CASS。经过一个星期左右,SV升至25%出水情况明显好转,能见度为1米左右,但是TP 一直超标。而且出水比进水高很多。 不知道是什么原因。 目前回流污泥泵频率为20。是否回流污泥偏小,造成在前段选择磷的释放不够充分?
回答:
(1)厌氧释磷,把浓缩池污泥回流到CASS池,自然池内磷含量升高。
(2)磷的去除依靠排泥最终完成。你出水浑浊,说明有活性污泥流出;活性污泥吸收磷后(好氧阶段),由于性状不佳解体,你的出水SS升高,检测的值就包含了吸磷累积在活性污泥中的部分,所以检测值比进水高也就可以解释了。
(3)保证出水SS,对降低出水磷含量有利。
问题4:SBR工艺,主要是除磷,以6个小时为一个周期,每次进出水3L,用的是人工配制的生活污水,从污水处理厂取回泥,在运行装置之前需要注意什么问题?
回答:
生化除磷,最终方式是通过排泥完成的,所以,工艺控制要注意这一基本概念。
取回污泥,投入后闷曝一下(20~40小时),使污泥活性加强,利于适应新的废水和负荷环境。
问题5:现在做一个ORBAL一体化氧化沟(ORBAL里面含有固液分离器)试验研究。情况如下: Q=5L/h, V=1.1M3 MLSS=1200mg/L 进水: 生化池 出水 COD 1240 419 454 N 55.14 83.94 83 P 1.27 15.38 5.19 DO(有外多内):0.2 0.5 2.0 PH: 6.5~7.5 温度:20~25 BOD没有数据 说明: 1、用白糖做营养配水,再进生活污水(P=1.27,N=20) 2、做TP试验时,加入钼酸盐后,溶液颜色变化较深 3、快速游泳型纤毛虫(背上有壳的)为主,草履虫减少许多 4、外沟设置一个转刷,采样时,人工搅拌均匀,取混合液 5、目前仍为调试培养阶段 6、前段几天还没进生活污水时,MLSS可达2000,以草履虫、甲壳虫为主,偶见轮虫,无钟虫。到目前为止,污泥不生长。 由上可知,营养比例失调,溶解氧出现问题。问题:(1)脱氮除磷系统具体该如何进行调整?(2)DO应控制在什么范围更好? (3)用白糖配水,应注意什么问题?(4)进入的生活污水是否存在问题,比如说,成分比例不好? (5)对于营养比例如: 好氧条件 C: N: P=100:5:1 厌氧条件 C: N: P=100:2:0.3 是否这样?对此有什么看法?为什么?
回答:
(1)保证缺氧和耗氧的交替在系统中加以区域体现。
(2)外道可以低一些,0.5以下没关系;内道要高些,控制在2.0左右。
(3)白糖是用以提高废水的底物浓度,均匀投加即可,生活污水要多引入,否则菌种单一。
(4)成分比例是否协调主要看看氮磷和底物浓度的关系即可,其他不需要太在意的。
问题6:请问生活污水处理厂的出水氨氮偏高是什么原因?如何降低出水氨氮? 本厂属于生活污水处理厂,在南方,水温度一般都在20度左右。3.5万吨/天,氧化沟PH在6.0-7.2之间,SRT12天左右,污泥负荷比较低,约为0.04,曝气时间为24h,回流比约为70%。 进水氨氮20-30mg/l左右,微孔曝气氧化沟工艺,好氧区DO1.5-2.0mg/l,该段时间进水水质正常,但是出水氨氮却由原来的2左右升高到了7左右了,时间已经有一个月的时间了,请问老师们是什么原因?有什么方法可以解决?
回答:
1、进水氨氮20-30,出水是2的话,去除率大于90%了,这个已经是很高的去除率了,我想主要原因是由于你的进水氨氮不高,部分被微生物作为细菌体合成所利用,所以去除率会比较高。
2、最近去除率减低的话要看看进水的氨氮是否偏高了,还有就是PH值是否有较长时间低于7.0了,另外负荷是否有异常波动(包括进水浓度升高,或者排泥过度等)。
问题7:AO工艺,分为两组,设计20000立方每天,流程:格栅——水解酸化池——好氧池(挂有布块状填料)——二沉池(方形)——出水。目前进水量10000立方/天,两组池子同时运行,水解酸化池采用脉冲布水,但是效果不是很好,出水比较清(感觉脉冲布水水力搅拌不够),时间久就会冒黑泥,导致好氧池污泥全部变黑,好氧池有内回流,污泥回流回到好氧池前端,曾经尝试污泥回流到水解酸化池,前面已经提到脉冲布水水力搅拌不是很好,导致水解酸化池出水都是黑泥,好氧池的污泥颗粒就变得很细,沉降性不好。目前MLSS为2500到3000,氨氮有时可以达标,但是SS从为达标,P没有去除率,基本为0(由于污泥回流到水解酸化池,导致出黑泥,污泥活性下降,因此就没有回流污泥到水解酸化池)。我想请教老师,这样的工艺能达到脱氮除磷的效果吗?还有SS一直超标的问题怎么解决。水解酸化池的出水都是很清的吗?还是应该是泥水混合很均匀的效果比较好?好氧池挂填料会使污泥颗粒变细吗?挂膜之后好氧池DO为多少比较合理?沉降比10%左右,DO维持在4左右,MLVSS/MLSS大概为0.4,进水COD120左右,出水COD还能达标氨氮进水25左右,出水有段时间能达标,P基本去除率为0。其他的数据由于条件限制,没有能做化验,执行的是一级A标。 1、这样的工艺能达到脱氮除磷的效果吗? 2、还有SS一直超标的问题怎么解决。水解酸化池的出水都是很清的吗? 3、好氧池挂填料会使污泥颗粒变细吗? 4、挂膜之后好氧池DO为多少比较合理? 5、除磷无效原因。
回答:
1、工艺来说,控制得到可以有脱氮除磷效果的,但是去除率不会高。
2、SS超标来自你的污泥老化所致,需要适当排泥来修正过低的负荷。水解酸化池出水清是需要的,否则,大量水解池污泥进了好氧池,对好氧系统不利。
3、污泥颗粒细小和水质、负荷有关,与填料关系不大。
4、考虑节能降耗和脱氮要求,2.5比较合适。
5、重点还是在你的排泥上,加之水解酸化去厌氧不充分,所以,除磷无效。
问题8:我厂采用奥贝尔氧化沟工艺处理城市生活污水,设计处理量为1万m3/d,实际收水量有8000m3/d。氧化沟SS为2.8g/l。F/M值0.05的样子。进水水质情况(16天均值)为:COD:245mg/l BOD:131 mg/l TP:4.16 mg/l TN:36.5 mg/l NH3-N:27.5 mg/l。出水水质(16天均值)COD:24mg/l BOD:10.5 mg/l TP:1.08 mg/l TN:20.2mg/l NH3-N:1.7mg/l。主要问题是出水的TN总是在19-24mg/l之间徘徊。 我自已分析了一下原因,根据氨氮和总氮的出水值,确定为硝化良好而反硝化不佳。因此,我尝试着降低氧化沟的曝气量,并增加回流量。但在全天仅仅只运行一台表曝机(一共有5台)的情况下,氧化沟出水口的DO值也能达到1.7mg/l。厌氧池DO :0.35左右。可是出水总氮也还在19mg/l。去降率没有得到明显提升,而且造成出水磷节节爬升直至超标。到现在我就不知道问题出在哪里了,是进水碳源少不足以支持反硝化需碳量还是我的本身运行调控上有问题?
回答:
1、你的碳氮比勉强可以(略低于4),所以,还不能说碳源不足导致反硝化不好。 2、反硝化需要低溶解氧环境,您停止曝气,结果导致总磷超标,说明停太多了。我的建议是你首端1/3的趋于坚决不曝气,回流量也不需要开太大。确保该区域的溶解氧得到控制。
3、中段曝气保持正常,末端曝气也尽量停止。如果出水除总氮其他指标问题,那么维持1、2天看看是否总氮有所降低。
4、PH值也请看看是否异常。
问题9:一家制作干花的厂家做了一套污水处理方案,工艺是调节-絮凝-接触氧化-砂滤-活性炭,废水主要是花卉漂白水,含双氧水和高浓度的碱或亚氯和高浓度的酸,总水量20t/d,其中工业水和生活污水各占一半,水质COD 526,SS 142,PH 6.94,TP 6.13,石油类2.8,色度400倍,氨氮8.07,调试了一个月后采样检测发现磷30多,加了足够的氢氧化钙,磷还是降不下来,这是什么原因呢,厂家说是用的雕牌洗衣粉,是不是与这个有关系?
回答:
既然加了足够的氢氧化钙,那么混凝效果如何呢?混凝后出水清澈度如何呢?如果效果不好,出水含有这些颗粒,还是会导致你的检测值偏高,看看砂滤前后的含磷值。
问题10:1、关于CASS工艺处理,脱氮VS除磷,脱氮要求加大曝气,提高污泥浓度,除磷要求降低污泥浓度,提高厌氧效率,但在我厂调试近一年的时间中,不是氨氮超标就是总磷超标,没有找到一个平衡点,请教老师,在工艺控制上还有什么遗漏和需要注意的地方? 2、关于污泥沉降比,我厂近来污泥沉降系数出于90左右,MLSS3000左右,污泥指数300左右,加大排泥量后,效果不明显,想请教下排泥量达多少比较合适,是否考虑重新培养污泥?
回答:
1、这两个都要达到高处理效果,本身就比较难。因为存在对碳源的争夺。如果皆能达到75%以上的去除率也是不错了。
2、9%的污泥沉降比的话低了点,排泥多少根据污泥负荷决定,你的负荷不高的话,可以适当加大排泥,不要看到排泥不明显就加大排泥,这样会出现突然污泥浓度直线下降,导致出水超标的现象。
问题11:我公司是改良AAO工艺,进水COD250,SS230,氨氮35,BOD是55,总氮35-75之间,总磷7,污泥浓度5300,进水量1.7万/d,内回流150%-200%,外回流70%,生物池温度10,进水温度12,出水1-5度,现在总氮只有50%的去除率,之前出水总氮大于进水,后来我调了一下进水分配比,约有20%的进水进入缺氧池为反硝化提供碳源,只处理到50%,请问老师我应该怎么调将总氮降下去?
回答:
这个有点难,还是你碳源不足导致的。一般你的工艺也就80%左右的去除率可以达到。在不影响COD去除率的情况下,可以看看再多分配些进水过去。
问题12:我厂是AAO工艺,处理生活污水和一定量的垃圾渗滤液,设计规模为3W,实际每天处理污水3.4W左右,一直以来TN都在17mg/L以上,其去除率基本上都低于50%。为了增加TN去除率,我们多次尝试减少曝气量,但很快出水氨氮就能从2.5mg/L以下突增至7左右,而TN却下降不多甚至还有上升现象,因此又不得不恢复原有曝气方式来保证出水氨氮。我们分析:虽然水量负荷导致污水停留时间变短,但从设计的变化系数及实际污泥负荷0.07左右来看,水量应不是主要原因,所以考虑到了垃圾渗滤液对TN的影响(我厂接收的垃圾渗滤液量不多,对进水水质有一定影响但未超过设计进水值)。因此想请问三丰老师,垃圾渗滤液中是否有抑制反硝化的物质,我们如何判定此类物质的存在?我厂还可以通过哪些手段来提升TN去除率?(内回流泵已24小时开启)。
回答:
(1)既然要管控总氮,那么,反硝化效果很关键,否则氨氮转化为硝态氮,总氮还是不会减低的。
(2)反硝化方面平时你缺氧段观察下,气泡是否比较多,如果多的话,多半转化为氮气去除率,则总氮自然会减低。否则要调整参数,提高反硝化效果。
问题13:我厂是城市污水处理,我是百乐克工艺,设计处理能力是三万吨,进水COD350,我们现在实际处理是一万四,进水COD是200左右,磷是2.2左右,氨氮是35左右,PH值7.7污泥浓度是2500左右,SV30 28 ,出水COD是22,氨氮0.05左右,出水悬浮比较高30,总磷超标1.3,澄清池有拳头块大小浮泥,池中温度12度,溶解氧早上比较高,4-5之间,下午在1-3之间,老师我们现在总磷总是超标,应该怎么处理,现在每天脱泥在17吨,污泥浓度逐渐下降,但总磷还是1.3。
回答:
(1)澄清池溶解氧不可太低,所以,入澄清池前溶氧要高些。
(2)另外,排泥是最终磷去除方法。排泥的泥也不要是停留时间很长的污泥。尽量是好氧新鲜污泥及时去脱泥。脱泥后的水测下磷,高的话,说明脱泥时的污泥含磷高,否则,脱泥前的所排污泥磷不高。
问题14::A2O工艺的脱氮除磷效果较氧化沟和SBR的要好,怎么解释呢?
回答:
(1)除磷需要绝对厌氧段,这个在氧化沟和SBR都不容易做到。脱氮需要缺氧段,这个也是一样,A2O有构造上优势, 更加容易调整运行参数来应对进水波动和系统异常的调整,而氧化沟和SBR工艺对于氨氮去除还可以,脱氮的话确实差些。
(2)氧化沟工艺通常是低负荷运行,这样的话对去除氨氮有利,但是脱氮需要足够的底物浓度,这个就矛盾了,所以氧化沟脱氮比A2O就要差些了。
问题15:生活污水cod不会超过250mg/l,但是氨氮一般在80-105mg/l,这样的生活污水检查说没有工业废水,那这么高的氨氮的原因可能有哪些?而且天气越热氨氮越高。
答:
确实比较高,不知道你的生活污水是市政生活污水还是企业内的生活污水;一般这些氨氮如果不是来自工业废水的话,可能来自人员密集区,如旅游区的卫生间出水等。
问题16:目前监测到好氧池的总氮在20-30,COD在200-300,二沉池会有很多小气泡,并且表面漂浮很多小颗粒状污泥,是不是说明在二沉池反硝化啦?还有基本上好氧池1在300左右,好氧池2、3 基本就在250左右,感觉都没什么处理效率,请问有什么好的建议吗?
答:
反硝化与否,还是有很多判断依据的。
(1)上浮污泥搅拌后会下沉。
(2)上浮污泥可以看到粘付了气泡。
(3)污泥间间隙水清澈。
(4)提高曝气池出水溶解氧浓度后污泥上浮会缓解。
问题17:我厂建在一工业园区处理各个企业排放的综合工业污水,包括煤化工、制药污水、靛蓝粉厂污水等等;工艺:厌氧池——好氧池——沉淀池——高级氧化,好氧池末端混合液和沉淀池污泥一起回流至好氧进水端,因成本原因高级氧化不常开启;进水COD指标要求小于500mg/l,出水执行一级B标准; 水量水质: COD正常时每天处理水量为20000—23000m3/d, 实测进水COD波动很大,偶有超过2000mg/l的高浓污水进入系统,对生化系统冲击很大,但3月份平均进水COD约为500,B/C约0.3,进水氨氮60mg/l,进水TP小于1mg/l,出水COD平均值87,但氨氮去除率非常差,只有10%。 现场参数:污泥浓度3500mg/l,好氧池DO要求控制在2.5—3.5之间,SVI为72,F/M为0.05左右,每天投加磷肥补充TP至1mg/l; 现在最大的问题就是氨氮去除率很差,请问该如何调整?
答:
氨氮去除效率低可能原因:
(1)进入深化系统的PH值偏低(低于7)。
(2)工业废水水质影响消化菌占优势。
(3)目前测到的MLSS有效成分不高(如果平时排泥很少的话,则有可能存在的)。
(4)对策方面,如果PH没有异常,则将MLSS调整到3000和4000两个方向各保持1周后看看氨氮去除情况的变化。
问题18:我们厂是处理垃圾渗滤液的厂,每天200方水,进水COD50000,氨氮800,采用两级UBF+双AO,年前水质一直很稳定,但是年后氨氮开始大幅度增加,从之前的10以内一直涨到了500,cod还行,就是氨氮,溶氧维持在2-3,两个O池SV30在70,温度在35,现在就是不知道问题出在哪里?
答:
COD变化不大的话,说明污泥还是保持着没有中毒。但是,可能出现了抑制硝化菌的物质,比如进水氨氮过高,进水PH过低,污泥负荷变高等问题。请逐个确认下。
问题19:垃圾剩滤液,之前投加面粉闷曝,排上清液的时候,NH3N进水350多,出水可以达到2点多。最近不加面粉了,进水NH3N也是350多,但是出水的话有60多。最近雨水比较多进水COD400多左右。是不是碳源不足导致NH3N去除率不高呢?
回答:
碳源关系不大。倒是你的溶解氧控制过低了,要保持在2.5以上,现在1都不到,显然不足。加之雨水流入多,势必处理水量变大了,可以加剧你的溶解氧不足了的。
问题20:我厂是10万吨规模,采用双沟交替氧化沟,进水COD为260,氨氮35左右、在堰板自动控制失效,不能采用交替好氧厌氧的情况下应该怎么调整工艺,保证出水氨氮降到最低?
回答:
主要影响到处理周期被延长,如果水量还没有满负荷的话,保持原状不交替也可,最好就是尽快维修好设备了。
问题21:我想问的还是关于屠宰废水处理关于磷的问题。1. 屠宰废水纯生物处理后磷,主要以什么形式为主呢?2. 除了用PAC沉淀外,还有没有其他更有效的与之反应的药剂呢?用法用量如何?3. 加药混合,如果采用气搅的话,气量为多少较为合适呢?
回答:
(1)除磷要排泥的,你可能排泥不够,当当混凝沉淀不够的,要用氢氧化钙进行混凝沉淀。
(2)具体要投加多少,通过小实验确定为好。
问题22:想请教一下您关于除磷效果的问题 我们厂采用的是改良的A/O工艺,处理生活污水,处理水量20万吨/天,mlss控制在2500左右,这段时间平均进水浓度COD在180mg/l左右,TP在4mg/l左右,处理要求出水TP在1mg/l以下。 9月份时有一段时间我们厂的进水负荷较高,水量也较大。原来我们厂出水除磷效果一直都非常稳定,一般不需要加药除磷,出水TP值只是偶尔出现一点波动,但那段时间超负荷运行后,现在我们的运行情况发生了变化: 当生化池出水段DO低于1mg/l,则几个小时候后的出水在线检测出来TP值立马相应上升,活性污泥非常敏感,一直到现在,这个情况还是比较反复,只能靠减少进水量和不断投加除磷药剂来保证出水效果,有什么好的方法可以稳定污泥?
回答:
1. 排泥时去除磷的必然方法,无论如何保证活性污泥的排泥
2. 溶解氧请保证,否则局部缺氧会导致活性污泥吸附的磷被释放到水体导致你出水指标上升。
问题23::我们是氧化沟工艺的,处理城市生活污水,进水COD设计250,实际进水COD在70波动(混合样),出水要求一级B,现在都不敢进行微生物培养了,但是政府又催的紧要求我们出水达标,实验测得数据出水氨氮、总磷压根就不能达标排放,该如何处理呢,若是进行化学药剂处理又当如何投加?
回答:
1、如果要求氨氮单表排放,问题不大,但总磷就有点难度了。
2、你是城市污水,化学法成本困难。如果要求总氮出水达标,需要添加碳源了的。
问题24:大豆蛋白废水厌氧后A/O工艺,风机气量不够,结果造成COD出水指标正常,氨氮稍微超出20-30mg/L 个人认为氧气量不够,氨氮无法完全被氧化,而COD进水本身不算高 有什么好办法把氨氮降下去呢?
回答:
1、供氧不足自然硝化不充分,可以提高停留时间看看,比如减低回流量。进水流量减低等方法。
2、另外其他指标也要看看的,比如PH值是否偏低。
问题25:我们的工艺是UASB+好氧,UASB还不怎么正常,前一段时间进水氨氮30,总氮150,经过UASB后氨氮75,总氮150.经过好氧池后,氨氮10,总氮30 前两天进水浓度有所变化,进水氨氮30,总氮260.经过UASB后氨氮90,总氮220,经过好氧池后就不正常了,氨氮上升到了40,总氮60.我的厂出水的指标是氨氮35,总氮40。现在天天超标。操作上一直没有变化,把好氧池内的曝气加大了,氨氮总氮还是天天上升。(注:进水的总氮80%可以氨化反应成氨氮) 求解,我们在操作上该如何改进?
回答:
1、在进水氨氮、总氮浓度提高后,自然出水会升高。你加大曝气是对的,如果进水量没有增加的话,可以减低进水量来提高废水的被处理时间,继而看看是否可以提高去除率。
2、另外PH值是否有变化呢?如果偏低,要考虑是否提高PH值。
问题26:规模:500m3/h 1.2w /d 工艺:两级A/O接触氧化+BAF曝气 出水标准:一级A标 进水浓度:COD75-180,一班在100左右,氨氮30左右; TP 2左右。 出水浓度:COD18~35 氨氮0.85~6 总氮基本无去除 问题:进水浓度低,低碳氮比,对整个工艺影响?总氮,总磷去除效率低解决办法?目前情况是连续进水,连续曝气,水量350m左右。间断回流,三小时周期,开启1h,停2h,回流泵三台350m3/h,无变频;罗茨风机频率30HZ。硝化液回流由二级好氧末端回流至一级缺氧段。 一级缺氧池容:4.5x4.5x6,有效水深5.5m,共6格,一级好氧池:4.5x4.5x6,有效水深5.5m,共15格,二级缺氧:4.5x4.5x6,有效水深5.4m,共9格,三条线。二级好氧:12x6x6,有效水深5.3m,共四格。 现测得一级缺氧段DO,0.2-1.1,因布水不均,一组DO偏高,回流量大溶解氧更高。一级好氧段,DO:2.5-7,二级缺氧,DO:0.2-1.3.三组池子差异较大。我想降低频率或间断曝气已保证缺氧段DO,被我们老大否决了,认为频率降低会损坏电机,间断曝气频繁启停会损坏设备寿命,do仅仅是个参数,并不十分重要。老大要求回流二沉池污泥以保证生物量,增加营养。 A/O各个池子均挂组合填料,我认为进水浓度只能满足膜生物负荷,增加外回流污泥会导致营养不足,部分污泥解体,导致表观变差。镜检生物膜时,发下一级缺氧及二级缺氧有大量原后生动物,部分累支虫,轮虫。 请教:1,是否需要降低曝气量?2,硝化液回流时间是否不足或过多?3,是否需要增加外回流?4,为什么会有大量原后生动物(肉眼可见的小虫子)?5,理论上该工艺去TN能否可行。
回答:
1、磷的去除看你的排泥量了,总氮的话,你的工艺本身去除率就低,如果只要求去除氨氮的话,你的工艺OK。
2、硝化液回流到A池,理论上进水有机物浓度够的话,低溶解氧状态时,脱氮可以实现,你说基本总氮无去除,看溶解氧是高了,要控制在0.2以下,超过0.5就影响明显了。目前你的回流方式是间歇的,如果你进水连续的话,回流最好也是连续的。生物膜的原生动物没有问题。你的工艺总氮去除率80%应该理论上可以实现。
问题27:公司最近接了以个新污水厂用CASS工艺的,但是进水BOD一般在70左右,现在MLSS是3左右。但是SV不高只有19。最近TP一直在1.5左右,因为水量不够,一天只作2-3次,一起进水,一起曝气。我要怎么样才能TP下来呢 如果是排泥。我怕SV越来越低 NH3-N一直很低。在1下面,DO一直到5。在CASS中,TP是怎么处理掉的?是在前端选择区吗?
回答:
总磷要低于0.5PPM的话,排泥是必需的。不排泥也不见得活性污泥就会增加,有的也分解后流出去了,所以你检测出水总磷不达标。小量排泥看看效果,SV30在10~15都没问题的,毕竟你的有机物达标不困难。
问题28:在除P系统之中 P在厌氧条件下P会重新释放 ?有什么好办法固定P于污泥中?
回答:
P在厌氧条件下P会重新释放 所以要及时排除污泥来将污泥中的磷及时置换出去。排泥会有一部分被释放,但是还是有可观的部分留在了污泥里。
问题29:我们是新建的生活污水处理厂,改良型氧化沟工艺,目前进水量基本能够满足一台潜水泵全天开启,但是我们的进水浓度非常低,这跟收集管网还未完善有点关系。COD平均不到60,BOD就更低了,这就注定了我们的系统将处于低负荷运行。三个月前投了6车污泥饼进行培菌,开始检测到污泥浓度大概是600mg/L左右,SV从来没超过2%,镜检会看到钟虫等原生动物,但不是太多。后来两台潜水推进器坏了以后,发现整个氧化沟里明显变得清澈了,估计是污泥沉下去了,这样一直持续了将近一个月。修好以后,开始的几天还看到水体比较浑浊,后面又变得比较清了,现在污泥浓度只有300mg/L左右,其中还包括无机物质,估计大部分污泥已经老化解体了。在出水方面,SS有时会超标,氨氮和总磷基本没有达标,去除率也非常低。我的理解是这跟进水浓度有直接关系,但是如果长期投加营养物成本不合算。不知道还有什么办法可以解决呢,特别是氨氮和总磷的去除。
回答:
从你的工艺及进水水质看,去除N P 还是比较困难的。如果假定你现在的污泥浓度是合理的,我想可以考虑排泥,降低点污泥浓度,来看看p的去除是否有效。氨氮的话,需要就比较难了。
问题30:我厂处理的是生活污水,前段时间出水总磷在1mg/L以下,近期由于连续的暴雨的天气,出水总磷在1.5mg/L(不投加化学药剂除磷)。池内污泥浓度在2000mg/L左右,污泥沉降比在10%~15%,F/M为0.42KgBOD/KgMLSSd,厌氧池DO在0.3以下,NO3-N在1mg/L~2mg/L,但厌氧池的释磷不充分。好氧池溶解氧浓度在4~5mg/L左右。 现在想 提高污泥浓度,目前已减少剩余污泥的排放量,进水浓度依旧很低,请问在这样情况应该采取何种措施来提高污泥浓度呢?如何降低出水总磷呢?
回答:
1、既然负荷不高,我觉得没必要提高污泥浓度,相信你出水COD也是达标的。
2、除磷还是要靠你排泥的,你现在降低排泥,自然出水磷会升高了。
未完,待续……
注明:文章内容资料由水世界-中国城镇水网论坛中关于水处理问答整理所得,欢迎补充。