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精细化操作提升装置平稳运行水平

前11个月,茂名石化炼油装置通过优化报警参数、调整小指标、联动调整参数,平稳率持续提升

张亚培  刘丽婷

“因气温变化和系统调整,公用工程报警比例达到13%,请及时应对瓦斯、蒸汽管网波动。”12月15日,茂名石化炼油分部生产信息群里,技术质量室负责人发出工作提醒。他们每周统计装置报警情况,及时提出工作要求。

今年以来,茂名石化推进工艺平稳性体系建设,通过狠抓报警管理、开展装置平稳运行竞赛、增强多专业配合等措施,促进装置平稳率提升。前11个月,公司炼油装置在中国石化25家炼化企业六大类装置平稳率竞赛中,总分排名第一。

及时调整报警参数,细化报警管理

近日,联合四车间1号常减压装置结合DCS画面和生产情况,梳理出重要画面6个、一般画面30个,其中重要画面30分钟巡屏一次,一般画面60分钟巡屏一次,如系统计算有某个画面超过设定的时间没有巡屏,则会提醒巡检,进一步督促内操科学巡屏。

茂名石化炼油分部强化工艺参数报警管理,制定关于DCS重要参数的巡检方案。各运行部、车间工艺管理人员每天检查内操报警处置情况,梳理报警类型、报警原因,对异常报警制定针对性管控措施。

他们常态化登录工艺管理报警系统,对报警进行统计、分类,深入分析报警原因,并制定改进措施,确保报警分析合格率达到100%。他们定期对报警设置进行排查并及时整改,对干扰报警、高频报警、无效报警等进行科学评估,必要时进行报警变更或者工艺卡片指标变更。技术质量室安排专人每天视频抽查各运行部、车间内操盯盘情况,对重要操作参数巡检与内操记录、报警情况进行检查。

今年以来,炼油分部对全厂68套生产装置开展无效、干扰、高频报警排查整治,排查出各类问题662项,整治率达83.98%。

把装置平稳率纳入指标竞赛

10月中旬,联合一车间为防止4号常减压装置原料带水对塔顶造成冲击,主动在DCS上标注“初馏塔顶底温差注意事项”,使内操能在第一时间发现原料是否带水,避免了冲击塔顶导致的装置运行波动。

今年以来,炼油分部深入开展平稳率竞赛,及时跟踪工艺联锁投用率、工艺参数报警合格率、工艺卡片合格率、工艺参数稳定率等装置平稳性竞赛指标落实情况。每周公布竞赛排名,及时推广提升装置平稳率的好做法。

联合二车间把装置平稳率纳入车间指标竞赛,采用评比排名进行考核,调动操作人员调整参数的主动性。“通过小指标精细化操作,推进装置大指标平稳优化,从而确保在总部平稳率竞赛中荣获佳绩。”该车间负责人说。

炼油分部还对竞赛落后的单位进行帮扶,成立帮扶专项工作组,结合装置运行实际,提出改进意见。针对3个单位部分平稳率指标落后的实际,工作组及时跟踪、调研,从工艺操作、加热炉管理、干扰报警等方面提出帮扶整改措施20多项,使3个单位装置平稳性指标明显提升。

强化多专业联合调整关键操作参数

近日,针对煤制氢装置2系列气化炉处于运行末期运行波动较大的问题,炼油分部通过加强各专业沟通配合,反复研判、推演,提出优化装置关键操作参数的措施10余项,确保了气化炉稳定运行。

炼油分部注重安全、生产、技术、设备等各专业联动,深化工艺、生产和质量管理融合,及时跟踪调整装置操作,最大限度保持装置运行稳定。联合二车间组织各专业联动,从原料性质、组分变化、操作参数、质量调整等方面,罗列对应的操作方法,指导班组操作。通过“操作小红书”,让班组人员清楚要调整哪里、幅度多少,通过精细化操作促装置平稳运行水平提升。

今年以来,炼油分部工艺联锁投用率99.62%,工艺参数稳定率98.1%,杜绝了操作失误、报警和联锁管理不到位导致的装置非计划停工。

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