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见证神东丨你知道吗?神东第一座洗煤厂叫“大洗”,当初有3座厂房…

神东煤炭 图说神东 2023-02-21


神东发展变迁,你我一起见证!


2021年,神东煤炭集团新闻中心特别推出《见证神东》栏目,以神东矿区30多年来的发展变迁为主线,多层面、多角度、多形式展示神东在安全生产、科技创新、党建引领、民生工程等方面的发展成就,与大家一起重温历史、见证变迁、展望未来。




神东发展变迁 你我一起见证

本期一起见证

神东煤炭洗选的变迁


你知道吗?

在神东大柳塔环线装车车间

每天平均有20列商品煤专列由此驶出远销国内外


这些商品煤

是经历了筛分、破碎、重介……

一系列洗选工艺后

干净利落地输送至产品仓

乘坐专列兵分多路运往港口或直达用户

是不是超!级!酷!


今天一起了解~

Hi

了解洗选发展变迁之前

先科普一下洗选到底是咋回事



COME ON!

动画视频告诉你

煤炭为什么要洗选?



经过“洗澡”之后

神东的清洁煤就乘坐环保专列

出发啦……


Step.1


筛分破碎阶段

 大家都不知道洗煤是咋回事


1993年,神东首个洗煤厂——大柳塔洗煤厂建成投产。这是矿区第一座洗煤厂,也是洗选中心的前身。当时就已经有3座厂房、9条胶带机、4个产品仓、1个装车塔


△第一座洗煤厂


△早期的集控室

90年代

神东煤炭洗选仍处于筛分阶段,只经过筛分破碎,不入洗。


举个栗子~

1996年,马家塔露天煤矿直接开采出来的原煤,要经补连塔筛选厂受煤坑,筛分破碎到50毫米以下才可装车外运。但我们设计的篦子孔径是200毫米,大于200毫米的煤只能用碎石机击碎才能入坑,严重影响生产。


划重点~
建矿初期,神东主要生产混煤,全靠人工捡矸捡杂,人力投入大、生产工艺简单。



△早期的装车场景

△洗煤厂第一个装车塔

Ting Jianzhengzhe Shuo
听见证者说

神东老一辈煤矿工人 

“系统控制要现场盯着,一不小心设备故障后,人工铲煤就成了常事。当时只有一套装车系统,一列火车22节,平均每天装车0.4万吨,平均3—5分钟装一节车。”


洗选中心副主任兼总工程师 陶亚东 

“当时大家对洗煤都不是很清楚,专业人员非常少,问题很多。换一盘轴承,就要把整个设备拆掉。所以,每天检修到凌晨都是常事。”


Step.2


筛选厂变为洗煤厂

 块煤和末煤水洗改造开始


1998年,神府东胜煤炭有限责任公司成立,大柳塔煤矿、补连塔煤矿等开始扩能。之前的筛选工艺、设备都满足不了要求。


于是,2001年底,补连塔筛选厂用最短的时间,建成了旁路系统


△大柳塔洗煤厂扩建后


2002年12月

公司首家内部专业化单位洗选加工中心成立,初步准备科研、设计进行了块煤水洗改造和末煤水洗改造,“筛选厂”变身为“洗煤厂”。


之后的两年,洗选中心改扩建,增加水洗系统,实现块煤重介浅槽分选,末煤不选,直接上仓。


举个栗子

榆家梁洗煤厂2000年建厂初期只有一套筛分破碎系统,生产混煤。2002年后,增加了筛分破碎系统。2004年,才有了重介浅槽块煤水洗系统和一套装车系统。


划重点~

2000年至2010年,处于神东发展中期,开始生产精煤,增加了水洗系统和筛分系统,煤炭洗选进入水洗投入阶段开始有了设备国产化的概念。


当时使用的矸石再洗系统,就填补了行业中煤洗选的空白,实现了量和质的飞越。


Ting Jianzhengzhe Shuo
听见证者说

洗选中心副主任兼总工程师 陶亚东 


“厂家的人安装完就走了。但要把这套东西中国化,融合自己的东西,才能更好地用它。所以我白天在现场检查设备,晚上回去翻资料,带着职工一步步摸索,熟悉系统,终于‘吃透了’这些新设备的技术。”

Step.3


洗选智能化起步探索

实现块煤入洗到全粒级入洗


2011年3月,原洗选加工中心、运销处、运输销售处三单位整合重组成立洗选中心,业务拓展形成煤炭洗选、外购煤收储、装车一体化产业链。


2012年,全部建成了整个全入洗工艺过程。



上湾选煤厂 摄于2000年

2013年

神东开始探索实践选煤智能排程大数据采集分析等关键技术,上湾选煤厂作为首个智能化选煤厂试点单位,以敢为人先的劲头,坚定朝着创建世界一流示范单位的发展目标迈进。


举个栗子

2012年之后,神东煤炭洗选向更精细化和产化发展。由单一入选向多工种入选发展。


划重点~

起初的分选技术是跳汰洗选,分选精度不高,遇到难选煤时束手无策。从这个阶段开始引进重介质分选技术,从块煤入洗转变为全粒级入洗,开辟了动力煤低成本洗选的新天地。 

Ting Jianzhengzhe Shuo
听见证者说

洗选中心副主任  孙建荣 


这个时期其实是洗选中心智能化建设的探索阶段。我们开始研究“移动的调度室”这种新型控制模式,并用温度、振动传感器代替人工点检,力图减少设备故障率,提高生产效率。

Step.4


洗选智能化试点建设开始

传统选煤向智能化选煤跨越


从2013年开始,神东开始探索实践选煤智能排程、大数据采集及分析、设备智能监控与管理、智能装车等关键技术


上湾选煤厂智能化建设


上湾选煤厂数据采集

2015年

神东提出智能化选煤厂概念,以物联网技术为支撑,融合行业技术、人工智能等多学科知识。


在选煤行业率先探索智能化选煤厂建设。


实现了区域巡视向无人值守转变,调度室集中控制向移动集中控制转变,人工数据采集向系统自动采集转变,运行状态由经验分析向大数据智能分析转变,大幅降低员工劳动强度。


2016年—2018年

神东进行煤炭智能化建设,最终研制出智能化加介系统,开发了定制精准生产管理系统。


举个栗子

在神东有一种叫做“特低灰”的特种煤,它就像酒里头的好酒,如茅台、五粮液,高附加值,煤质优良,市场很好。此时,神东引入重介旋流器洗选,利用原煤分级筛将其按粒度分离进行加工处理,生产更多的特种煤。


划重点

全机械化生产,自动化操作,洗煤选煤的工作环境干净多了,员工只需设置好参数在屏幕前监控就行,从矿井到洗煤选煤区实现了一条线运作。


Ting Jianzhengzhe  Shuo
听见证者说

洗选中心补连塔选煤厂副厂长  王诚 


2015年以前也进行设备采集数据,但没有大数据的概念。历史数据就是让每台设备都像病人一样有了病例。检修人员在诊断时可以了解这台数据的正常情况,并根据每台设备的不同情况对症下药。

Step.5


神东洗选全面智能化

传统选煤向智能化选煤跨越


2018年以后,神东在全洗选中心各个厂进行智能化建设。


现在的洗选中心,下设11个选煤厂、9个外购煤站点,年洗选加工能力达1.84亿吨。仅大柳塔选煤厂年洗选加工能力就达3200万吨。


各主要生产环节均使用先进装备,通过全面运用自动控制和专业监测监控技术,生产系统实现了全过程自动化、信息化、数字化。



2019年

上湾选煤厂作为神东首个智能化选煤厂建设试点,在第十八届北京国际煤炭展亮相,工作人员在展会现场通过移动终端演示了生产系统一键切换。


划重点

智能化选煤厂不仅实现了设备智能运行,大幅降低员工劳动强度,而且稳定产品质量、降低成本、提高效率。

Ting Jianzhengzhe Shuo
听见证者说

洗选中心机电技术部  王安佳 


最初的设备诊断是用人工点检的方式,每天可能就点检一个。上了传感器之后,现在所采集的数据量数以千万倍地增加。以前的移动控制是在调度室集中控制,现在可以通过一个平板电脑在任意时刻任意地点进行控制。这是以前想都不敢想的。



“神东煤”成为国内外响亮的清洁煤炭品牌

除了得天独厚的资源禀赋外

是神东人对科技创新及智能矿山建设的探索

对质量品质的不懈追求

今天

洗选中心共有18套装车系统

每套系统1分钟

就可以装满一节载重80吨的车皮

每90分钟4060吨清洁煤运往国内外

每年装车列车长度是中国东西长度的5倍多


神东引领了中国煤炭洗选的发展

神东煤炭洗煤工艺的变化

就是新中国工业发展史的一个缩影

未来,在路上……




来源 | 图说神东(ID:tushuoshendong)

作者 | 神东全媒体记者 何芳

通讯员 | 神东洗选中心 张宝牵 林珺 赵慧

部分素材来源 | 神东新闻中心 惠娟 刘惠等

编辑 | 何小图

校对 | 霞小图


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