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虎年春节惊魂记『玉兔二号驾驶日记』(30)

韩绍金、邓德民等 我们的太空 2022-10-06


  今天是太空与您相伴的【第1404 】


2022年1月26日
农历腊月二十四
南方小年
月背的玉兔再次如约醒来
进入第39月昼工作期
以饱满的工作热情向大家拜年

新年遇上“聚宝盆”


上个月昼玉兔来到了一个26米的大坑边,邂逅了“石兔”,坑的另外一侧有一个崭新的撞击坑,周边碎石漫布,隆起的四壁向上拱起,宛如一个“聚宝盆”,这谁会不好奇呢?

“聚宝盆”与“石兔”

于是,在月夜的时候,科学家们表达了想要玉兔往“聚宝盆”里探一探的愿望,这个任务看似简单,图像也显示一路平坦,然而真正生成地形产品后,驾驶员们还是挠头了,一片无法逾越的障碍区域给这段路途亮起了红灯,虽然范围不大,但却断了直接探测的路。不过这难不倒身经百战的玉兔驾驶员,他们很快综合光照、地形、坡度等信息设计出了一条右侧绕行、折线靠近的探测之路,甚至策划好了后撤之路,确保当天能够探测完毕返回安全区域。


一切谋定后,驾驶员们按计划发令,玉兔闻令而动,起步平稳,转向完美,停车及时,探测圆满!很快玉兔便完成了既定的探测任务,安全返回。驾驶员们击掌相庆,期待这次探测带回来的宝贵科学数据。

聚宝盆”与“石兔”


月昼上午完成探测后,玉兔再次回首凝望了这片神奇的区域,幽深的撞击坑边上,“石兔”和“聚宝盆”分布两侧,坑边遍布的车辙似树的年轮般记录了玉兔几个月来精心探测的轨迹。


再次回眸

月背惊魂年初五


虎年除夕,玉兔没有熬夜守岁,而是在午休中静静度过,直到大年初五醒来,再次踏上远行探险之旅。驾驶员们熟练地生成指令上注,玉兔在众人瞩目中再次起步,屏幕上的移动曲线如往常一般缓缓地变化着。突然,代表玉兔位置的圆点在距离预期位置还有1米的地方停了下来,大屏幕上报出以往月昼移动中从没有出现过的遥测,“车轮未回零”“移动电机断电”……


突如其来的异常打乱了驾驶员们的计划,控制大厅里的空气陡然变得紧张起来。驾驶员们一方面发送指令将此时车上的载荷关机,一方面赶紧按照分工,分别查询各类遥测,试图从下传的信息中寻得导致此次问题的蛛丝马迹,哒哒作响的键盘敲击声和此起彼伏的汇报声不断在控制大厅里响起,从移动情况到GNC模式,各岗位的信息密集汇总。


驾驶员们的眉头越拧越紧,探测器系统的专家也闻讯赶来了飞控现场。在充分收集了下传的各类遥测后,一个前线指挥部在现场紧急召开了会议。专家和驾驶员们通过分析各类数据,综合前后的遥测,初步判断电机未发生过温、过流,断电前通讯正常,因此没有短路。此次突然停车的原因应该是玉兔连续3次判断当前左前轮转向超限,计算机自主发送指令将电机断电了。


逻辑通了,但左前轮为什么会超限呢?驾驶员们根据遥测将当前位置反投影在导航相机的照片里,答案瞬间清晰了,当前左中轮附近正好有一个不大不小的坑,应该就是它惹的祸。驾驶员们会同探测器系统的专家制定了详尽全面的处置策略:首先发送停车指令,随后将电机加电,观察各电机遥测正常后,拍照确认当前位置,接着采用盲走模式直接后退,通过GNC的控制将左前轮控到一个接近回零的角度,地面确认车轮没有卡滞、一切正常后再组织车轮回零。


策略明确后大家马上返回各自岗位,很快停车的指令发出了,过了2分钟,遥测显示GNC已经退出当前任务,大家微微松了一口气,紧接着就是电机加电指令了,所有人的心都悬到嗓子眼,这条指令发出去,如果未能成功加电,意味着什么,所有人都不愿去面对这个设想。很快加电的指令发出了,在等待遥测的2分钟里,大厅寂静无声,神经都在随着屏幕上时间的流逝而跳动……


“加了加了!”随着成功加电的声音传来,现场所有人锁紧的眉头终于舒展开了。“太好了!”正常加电证明移动分系统正常,驾驶员们反复检查确认各类遥测都正常,才终于把心放到了肚子里。正当大家紧锣密鼓地组织拍照、下传定位,为盲走后退做准备的时候,一个跳动的遥测参数的变化再次挑动了大家的神经,“太敏不可见”。


早就料到月昼下午会太敏不可见,大家都忙于查询遥测和处置异常,没想到居然来的这么快。这下驾驶员们有些为难了,太敏不可见,理论上航向不再可信,按照以往的规则,驾驶员们都会先使用多电机控制转到太敏可见航向,随后再使用GNC控制实施盲走。然而此次为了避免车轮卡滞,才选择原路后退的方式,如果GNC不能用,多电机控制就无法达到这个效果了。正当大家思考采用哪个策略之时,旁边值班人员跑来说,“半小时以后‘鹊桥’中继星要实施调姿卸载,你们只有30分钟时间!”


这真是箭在弦上了。驾驶员们当机立断,用盲走后退,这一段时间玉兔没移动,误差应该不大。盲走的指令发出去了,大家都屏住呼吸等待遥测结果,突然,屏幕上的曲线动了!玉兔开始后退了!大厅凝重的气氛瞬间欢快了,驾驶员们熟练地控制玉兔转弯至太敏可见航向,调整帆板后迅速完成了“鹊桥”出测控区设置,用时25分钟。


第二天,驾驶员们控制玉兔对“崴脚”的区域拍照,根据图像终于确认了“崴脚”的原因。

惊魂地带

在下传的“意外现场”图上,整个惊魂地带呈现出右高左低的趋势,因此左侧车轮负担较重。前轮在过坑时压倒了小坑的右前侧,形成“外八”字的受力。在前轮过坑后左中轮接着入坑悬空,车身的重量大部分便压在了左侧前后轮上,使得左前轮明显“外八”,车轮转向无法按照预期的小角度前进,出于保护逻辑,便自主发令将器上断电了。


弄清楚了原因,驾驶员们再次感叹月面行走不易,在神秘的月背,始终有着波诡云谲的危险暗藏在寂静之地。

一波三折休眠路


“崴脚”惊魂过后就是每个月昼例行的寻找休眠点之路,驾驶员们规划了一条从“崴脚”路旁边经过的小路,朝着本月昼的休眠点走去。


跨过惊魂地带


这次玉兔有惊无险地跨过了惊魂地带,成功越过小坑。然而下传的遥测让驾驶员们有些失落,目标点的姿态与预期有差异,俯仰角差了约1°,导致当前姿态不满足休眠要求,必须做出调整。驾驶员们讨论后决定通过微调来尝试寻找休眠点。他们控制玉兔后退20厘米,GNC修正后俯仰角有改善,却依然不满足休眠要求,时至午夜,驾驶员们必须在今天找到休眠点,他们立刻实施导航相机环拍成像,从头开始生成地形产品。


图像显示不容乐观,离当前最近的休眠区在西北方约2-3米处,但三坑环伺,内部几乎没有腾挪的空间,是一个不能进入的死胡同。另一个最为合适的大片休眠区在东南侧,距离约7米,孤身前往风险较大。驾驶员操控玉兔原地微调2次后,仍无法找到休眠点,只剩下一个选择了,向西南进发。

不可进入的休眠禁区(红圈)及第一步移动规划


为了规避移动风险,驾驶员们决定分两步前往休眠点,第一步移动3.4米,拍照定位后,再走一步约3.7米,一通“凌波微步”后,玉兔终于到达了梦寐以求的休眠点,完美满足休眠姿态,可以安稳入睡了。


此时驾驶员们才离开工位起身活动下身子,不知不觉中天已大亮。为了玉兔休眠,大家又一次放弃了自己的休眠。一日之内移动6步,想必玉兔也能在一番劳累后睡得更加安稳。这个春节,玉兔经历的跌宕起伏始终让驾驶员们久久回味,期待着也祈祷着未来的每个月它都可以如期唤醒,征程不止。


一路跋涉


来源 | 我们的太空(ID:ourspace0424)

作者 | 韩绍金、李鑫、邓德民、宋星光

编辑 | 温添淋

校对 | 倪佳晨

邮箱 | ourspace0424@163.com

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