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首次进料!乙烯项目HDPE装置成功引入物料!

进入冲刺的 中化能源 2022-09-25

7月18日晚上7点,夕阳余晖覆盖下的乙烯项目HDPE装置现场,正在为装置进料工作而忙碌着。随着现场指挥烯烃运行部副总经理王志辉下达装置进料指令,操作人员将界区5道手阀缓慢打开,随后,界区压力逐渐上升,由气相变成了液相的外购物料异丁烷,被引入装置流程中……

一切都在按计划平稳地进行着,但大家并没有放松。

装置现场,外操人员依然在现场不停的巡视,仔细检查是否存在泄漏问题。

控制室内,HDPE工艺工程师薛景天、班长黎汉寅等工艺人员专注地盯着电脑操作画面上的各种参数,直到操作画面显示各项参数均平稳正常,大家才长舒一口气。

“流量平稳、储罐液位缓慢上升,系统前后压力平缓,HDPE装置进料成功!”黎汉寅拿起对讲机向外操人员通报这一好消息。

现场爆发出热烈的欢呼声,是对他最好的回应。

HDPE装置是中化泉州乙烯项目首个引入外购物料的装置,其作为乙烯装置的下游装置,接收产自乙烯装置的乙烯原料,因此HDPE装置开工时间必须早于乙烯装置,以保证上游装置物料的下行。

异丁烷是HDPE装置反应器溶剂,参与聚合的乙烯、己烯-1和氢气溶解在异丁烷环境中,并在催化剂作用下完成聚合反应。

HDPE装置引入异丁烷进行联动试车,是投料开车前的预热,同时也是检查整个装置流程、仪表、设备的安全性、可靠性的手段。测试完成后即可接收乙烯装置产出的原料,正式进入投料生产阶段。

有条不紊的现场背后,是大家连续几个月的努力拼搏。为了实现HDPE装置顺利引入异丁烷,实现联动试车,乙烯项目部工程和管理两个团队,从6月起,就进入冲刺状态,并从未松懈。



2020年6月26日下午,班长杨洋在溶剂回收区进行循环水冲洗的过程中,突然发现处于12米框架上的循环水进水没有压力,但装置内其他区域循环水的流向和压力正常。他立即警觉起来,查找PID图、检查现场阀门开关,经过检查,初步怀疑问题出在管线接线上。

工程团队现场负责人丁健得到消息后,立即翻阅图纸,发动监理、总包和施工各方查找施工过程记录,经判断,最终确认问题确实出现在管线,是因设计标注错误而导致的循环水管线接线错误。

▲工程团队

“再难也要迅速解决”,丁健没有时间气恼,他立即联系生产团队进行现场查看,共同协商整改方案,以寻求最佳解决方案。改哪条管道最为合理?整改工程量有多大?他们经过多次探讨,最终在6月28日确定“改地下管道方案”为最优解。

方案确定下来,后续行动无缝衔接。生产团队通知调度组织对管网停水;工程团队立马组织好挖机、装载机、工程材料、焊工到位,开展施工准备工作。从抢修整改开始,王志辉和聚烯烃项目分部总经理于宗堂就值守在一线,对施工进展进行跟踪督促。

7月1日管网开始停水,在工程团队的组织下,破地坪、挖土方、割管、管道排水、地下水抽排、管道预制、对口、焊接、焊口检测、管道防腐、土方回填、地坪恢复……一系列操作在有序开展。7月6日施工完成并顺利通水。

仅仅用时八天,管道整改顺利完成,这一难题的解决,为后续工作的开展提供有效保障。



离装置进料的日子越来越近,面对大量的施工任务,现场劳动力明显不足,为了进料任务能顺利进行,于宗堂在乙烯项目部的支持下,积极采取解决措施,准备调集干气预精制装置的施工人员,加强生产工作配合。

可人不是想来就来的,根据公司规定,进入首批中交生产装置的施工人员必须进行生产再教育培训。

“现场任务时间紧、任务重,需要工人尽快进场施工。”于宗堂深知这一点,他立即安排与HSE部、办公室等部门沟通,协调培训老师和人员。相关部门接到消息后,积极配合,大家放弃周末休息时间,支持调配施工人员生产再教育培训顺利完成,使施工人员得以及时进入HDPE装置现场施工。

工程、生产部门紧密配合,公司各部门积极驰援,一家人、一条心,高效协同解决困难,这是乙烯项目顺利实现一个又一个目标节点,彰显出的团队力量。


在装置进料开车前,生产团队所负责的“氮气置换”和“气密测试”工作在7月初开始,如何把原料精制系统、溶剂回收系统和火炬系统这三套系统的管道复位、吹扫、气密、置换在短短十天内完成,是摆在HDPE装置全体员工面前的巨大挑战。


氮气置换在生产物料正式进入容器及管道之前,向里面充入氮气,利用氮气化学性质不活泼的特性,将管道里原本的空气置换出去,防止投料时可燃气体与空气(氧气)混合,形成爆炸性混气体。

气密测试通过引入不同压力等级的氮气对装置系统进行气密性试验,以确保设备和管线良好的密封性能,确保生产时不发生泄漏着火等危险。

战前动员会,大家集思广益力求找到最优解决方案,能不能将吹扫、气密、置换三步合成一步?有人提出这个建议。能!答案是肯定的。

7月5日,HDPE装置引入氮气,操作人员对已完成化学清洗的管线先进行吹扫,吹扫-管道复位-氮气充压气密检查无缝衔接,同步推进,并在每次气密检查完成后,将氮气排往火炬系统,气密检查的同时又完成了系统吹扫和氮气置换

装置系统气密过关,是开车成功的先决条件之一。为了按期完成这项任务,生产运行团队拧成一股绳,经理王志辉统筹安排,从EVA装置调集20名操作人员与HDPE装置人员组成共36人的“氮气置换、气密小组”,小组采用倒班接力方式,24小时不间断工作,工程师薛景天、班长黎汉寅、陈帝、杨洋、黄自,主操奇杰、王文杰、黄有光、刘世平、朱顺等每天早上七点就到装置指挥施工人员进行管道复位、法兰消漏……一干就是16小时,累了就住倒班宿舍,吃住都在厂里。 

在气密工作现场,只见小组成员每人手持气密壶,眼神专注,逐一确认与设备连接的法兰、设备人孔法兰、盲板处法兰处状态,不放过任何一个漏点。

一个白班下来,小组成员高健的微信步数至少两万步以上,衣服湿了又干,“看着装置内的一对对法兰、一条条管道气密成功,能为装置开车创造条件,这些辛苦都很值得!”他说。

而在夜班现场,大家也是精力满满,大部分工作人员都是90后,倒班生涯较短,但是工作劲头却很足。凌晨的HDPE装置,因大家对讲机内的交流声、现场讨论问题声、拿着工具的身影而变得“热闹”。

一次创新行动、一次联合行动,36人的不懈努力,装置气密工作顺利完成,这一场攻坚战,他们打得漂亮!


7月11日的晚上,距装置进料的时间仅剩一周,HDPE装置灯火通明,入夜后的现场依旧没有消减白天酷热的高温,聚烯烃项目分部的丁健、吴祖迅、武朝伟、闫其聪还在现场与施工人员共同奋战,管道化学清洗、管道吹扫后阀门和管道的回装及螺栓紧固等工作有序进行,现场施工的声音此起彼伏,钢结构劳动保护的焊接收尾、过滤器内滤芯安装工作也还在继续……

为了实现HDPE装置外购原料按时进料目标,他们必须完成施工的所有尾项。在他们的日夜奋战下,7月18日,HDPE装置进料成功。

此外,HDPE装置进料后,大家依然步履不停,喜讯连连。

7月18日晚上,装置开始进行清洁生产;

7月19日上午,HDPE装置核心设备第一反应器轴流泵无负荷试机成功;

7月21日上午,HDPE装置第二反应器轴流泵无负荷试机成功,标志着装置两台心脏——动力输出设备完好,随时可进入生产状态。


HDPE装置外购物料进料成功

体现了装置成员

扎实的装置工艺理论和现场操作技能

以及成员间十足的默契

快响应、增员战、冲锋号、稳步前行

团队必将全力以赴

在保障安全的前提下

高质量、高效率完成任务

装置开车、投料生产

我们又近了一步!



欢迎投稿:nengyuanxuanchuan@sinochem.com


本文供稿:泉州石化乙烯项目部



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