为什么元气森林总做一些看上去没意义的事?比如把标签变薄0.0005厘米
今年3月-6月,元气森林5家自有工厂全部导入40μm气泡水标签的生产,外加工厂也全部具备45μm气泡水标签的生产能力。相较于之前,使用的标签厚度变薄了5-10μm。就此,气泡水标签减薄项目宣布成功。
作为陪伴这个项目从孕育到落地、整个过程的见证人之一,周力平觉得自己的工作在这个项目中被赋予了更多的价值,“在那个关头,真的有一点使命感的感觉”。
5μm,重要吗?PART 01
气泡水标签减薄项目,就是让气泡水瓶身的标签材质,变得更薄。
目前行业中瓶身使用的标签材质总体分为PVC和PETG两种。在使用PETG标签的企业中,标签厚度基本≥45μm。
气泡水的标签材质就属于PETG。周力平和他的团队通过几个月的探索,将厚度从45μm降到了40μm,并实现了实际生产,走进了行业第一梯队。
关于μm这个单位,大多数人可能并没有实际的概念。
改造前,1厘米是222张45μm标签叠起来的高度。改造后,1厘米是250张原膜的叠加厚度。
尽管如此,改造前后的差异几乎不可能被人类清晰感知到。
一张40μm厚度的PETG原膜
那,这5μm的改进重要吗?PART 02
“可能在那个关头,真的有一点使命感的感觉吧”。
周力平说,目前行业中应用40μm厚度的企业并不多,也几乎没有应用到35μm的PETG材料的企业。
简单来说,相同的材质下,更薄就意味着更软、更不好控制以及更高的不良率,套标过程会随着材质减薄而越来越难。“我们不能因为自己想减薄,就不顾生产的实际情况。”
气泡水实际套标过程
而做环保,很重要的一个方向就是「从源头减量」。减薄5μm在一瓶水上肯定感觉不出来,但接下来元气森林生产的任何一瓶气泡水,使用的标签都变薄了,“算下来能减少使用11%的原材料,是不小的数量”。
除了能减少原材料的使用,套标过程中用到的能源也会因为这5μm变得更加环保。
标签落到瓶身上后,依靠「蒸汽加热」原理可以迅速收缩贴紧瓶身。相同材质下,标签越薄越容易收缩,需要的蒸汽压力也就越低。
因此,使用更薄的标签,同时也意味着用更少的蒸汽量就能完成套标,生产过程更加环保。
右侧为套标机的蒸汽压力表
数值由2降至1.4-1.6
“听起来很简单,好像调一调蒸汽参数就好了,但其实不是”,周力平说,原材料变化以后,生产上各个环节的参数、配置都要进行调整,分析每一个bug产生的原因。
他觉得最难的点也在于此,“除了咱们的自有工厂,还有一些外工厂的设备也需要调试,每款设备的情况都不一样。”
设备参数,其实是牵一发而动全身PART 03
2021年12月17日,项目筹备小组完成了数据调研和可行性分析,拟定了项目的推行方案。
正式开展前,团队请教了不少行业专家。做可行性分析时,团队拿到了标签原膜的挺度、厚度极差、收缩比等关键数据;和外部设计师交流细节与技术,探讨「如果需要增加折叠机构,设计方案是怎样」等问题,提前做好相关技术储备;在代加工厂测试时,提前联系如克朗斯套标机工程师,远程帮忙指导现场调整设备......
“我们都会做方案A、B,预知可能性,提前判断”,周力平说,“我们不希望过程中,因为自己的不了解,而出现不必要的麻烦”。
尽管如此,在实际的执行过程中,仍然每天都会遇到大大小小的质疑和困惑,等着团队成员一个一个处理解答。“遇到不同的声音或问题是难免的,但不能因为难,就逃避不做了”。
比如标签位置。一般的套标过程是:标签从瓶身上方,悬空垂直套入。
气泡水实际套标过程
减薄后标签重量变轻了,机器的参数如果不进行精密调整,标签实际收缩后的高度就会发生变化。发现这一问题后,团队一点点仔细修改,最终使减薄前后的标签位置控制在了合理的误差范围内。
左图为原标签高度,右图为减薄后标签高度
原膜变薄,同时影响的还有「油墨印刷白度的呈现效果」。我们日常看到的标签各式各样,但那些颜色的呈现,是通过凹印工艺,在透明原膜的基础上将油墨「压」上去的。标签变薄了后,刮刀的压力大小会对油墨的浓度产生影响。
因此,色彩的呈现同样会因为减薄的5μm而发生改变。“当时第一批测试出来,他们就说好像没有原来那么白了。”
他明白,产品始终是第一位的。不能因为标签减薄,就让消费者拿到和原来不一样的产品,或者在运输上出现新的问题。于是他和小伙伴们调整印刷参数的同时,也在随时和各部门团队沟通,确保升级后的产品性能和原先一致。
生产上有一丝调整,都是牵一发而动全身的巨大工程。哪怕仅仅是5μm的微小调整,也需要团队中的伙伴们站在各自的专业及经验的角度,用实验、案例或者数据,反复解答疑问、解决质疑。
遇到难以抉择的坎,大家相互鼓励、打气、寻求帮助,再重拾信心继续向前奔跑……“我们觉得这件事应该做,对大家都好,那我们就会尝试”,他们始终相信,所有问题都能找到解决办法,一定能完成5μm的升级。
只能在深夜和凌晨进行的测试
周力平还记得 PETG 40μm标签的第一次测试。那时由于疫情原因,他没能去到天津工厂的测试现场,只能一直远程线上跟踪,直至凌晨。
在广东厂的测试也是在凌晨,“我定了半夜一点的闹铃,两点多准备打车去工厂,但是路上没有一辆车,我只能步行过去,有段路很黑没有路灯,那会大半夜还是有点害怕的”。深夜走路走了半个小时,周力平赶到了工厂,凌晨五点左右,顺利完成了测试。
湖北厂的测试依旧在晚上,周力平笑着说,“基本所有的测试都在晚上和凌晨,并且都成功了,看来黑夜中是要期待有曙光出现的”。
为什么一定要在深夜和凌晨测试?PART 04
“因为测试、调整不可能一次完成啊!都是要反复进行的”,他不想妨碍工厂正常的生产节奏,“自己可以辛苦点儿,但不好意思总是影响了别人。他们什么时候停,我就什么时候去。”
于是,白天沟通、协调各个工厂的设备、收集遇到的问题,晚上就等着当天生产线的最后一批货,用这些产品进行研究测试。这种不时黑白颠倒的日子,成为了他和团队小伙伴们那段时间的常态。
“我们也特别感谢公司其他部门的配合”,研究院、产品、生产及食安各部门“几乎时刻紧盯着项目进度”,用甘特图进行项目跟踪,产品外观的判断确认、沟通采购40μm原膜、制作测试标签并跟踪到货……“大家各司其职,一起完成这个事的感觉非常好。”
数不清在工厂看过几次日出后,团队成员们在没有增加折叠机构设备的前提下,开创性地在气泡水品类实现了40μm减薄PETG标签的生产。
周力平说,「做正确的事」是团队最大的愿望,也是彼此最一致的目标。
这5μm的微小改进,每年将使元气森林节省几千吨的蒸汽使用量,从而减少二氧化碳排放,同时,从源头减少了11%的原膜使用量。“现在有了实际成果,大家都觉得这六个月特别值得”。
未来,元气森林将继续用实际行动参与到环境保护问题中,做正确的事。也将继续,用好产品爱这个世界。❤️