查看原文
其他

水泥行业安全事故——中毒伤害事故案例

水泥资料
2024-12-16
案例1 某水泥厂“1.3” 收尘器一氧化碳中毒伤害事故 
一、事故概况
XX 年 1 月 3 日,XX 水泥厂对窑头电场进行维修,5:55 停电开始检查,18:41 维修结束对电场进行试压, 18:45 左右,李 XX 将试压发现的 4#电场有放电现象,向分厂副厂长张 XX 华汇报,张 XX 未向公司分管领导汇报,直接安排检修工段人员处理。19:30 公司检修工段钱 XX、李 XX 办理停电申请单,电工两人现场接地放电结束,李 XX 安排电工两人在外监护。随后李 XX、吴XX、钱 XX、何 XX 四人进入窑头电收尘 4#电场检查,此时窑正在油煤混烧保温。
约 10 分钟左右李 XX 发现何 XX 晕倒。马上向分厂副厂长张 XX 汇报。20:10左右公司立即组织施救,何 XX 被救出后送往医院救治。最终何 XX 因抢救无效死亡,另 3 人住院观察。
事故造成 1 人死亡。
二、事故原因分析
1 直接原因
制造检修工段违反《电收尘安全操作规程》,在窑较长时间油煤混烧的情况下,没有停火直接进入窑头、窑尾电收尘检查检修作业,导致一氧化碳中毒工亡事故的发生。
2 间接原因
2.1检修人员安全意识淡薄,检修前作业现场环境检查不力;
2.2对检修作业中的电收尘等危险作业,未组织制定落实专门的安全作业预案、相应的安全作业规程和防范措施;
2.3公司日常安全管理基础薄弱,检修现场安全监督检查工作缺失。
案例2 某水泥厂“5.22” 地坑一氧化碳中毒伤害事故
一、事故概况
2002 年 5 月 22 日上午 8:30 左右,XX 水泥厂因生料提升机发生故障,工段长黄 XX 带领当班人员吴 XX、郁 XX、陈 XX、夏 XX 进行现场抢修。经分析,属提升机传动三角带断裂后造成的提升堵塞。经处理后,仍无法启动,故黄XX、吴 XX、郁 XX 三人下到提升机底部地坑中。打开提升机底部检修门,发现提升机链被底部落料卡住,随即关机进行清理。待提升机内生料清理干净后,黄 XX 返回地面启动提升机,吴 XX、郁 XX 两人在提升机地坑处。
黄 XX 启动提升机并正常运行后,发现吴 XX、郁 XX 二人未返回地面(按惯例,当黄 XX 启动提升机时,他们二人应同时返回地面),即下到地坑中寻找二人。黄 XX 见二人已昏倒在地,随即大声疾呼并抱住郁 XX 往上爬。上面监护的二人听到呼救,迅疾由夏 XX 前去叫电工来切断电源,陈 XX 则下到地坑中救人。陈 XX 下到扶梯一半,感到心闷头晕,返回地面大声呼救,后晕倒在地。黄 XX 也因心闷头晕无法自控,即放下郁 XX 自行爬回地面,到地面后即晕倒。熟料工段徐 XX 听到喊叫声立即赶到现场,未采取有效的防护措施就下到地坑中,造成自己一氧化碳中毒,晕倒在地坑中。
最后采取一系列防护措施,切断提升机电源,拉大窑尾排风,翻开地坑上面的铁板(利于一氧化碳的排出),带上口罩(湿毛巾),系上麻绳,进行营救,11 时,吴 XX、郁 XX、徐 XX 因中毒太深抢救无效死亡。黄 XX、陈 XX因中毒较轻,在医院的全力救治下,脱离生命危险。
事故造成 3 人死亡。
二、事故原因分析
1 直接原因
由于没有确认吴 XX、郁 XX 二人是否从地坑返回地面,当黄 XX 开启提升机时,提升机斗将窑内产生的一氧化碳带入地坑,致二人中毒窒息。
2 间接原因
2.1煤粉潮湿,窑况变化,导致燃烧时产生大量的一氧化碳,并聚集在生料提升机的顶部。
2.2公司在设备巡检管理存在缺陷,巡检工对设备的巡检不到位。
2.3公司安全管理薄弱,提升机地坑为有限空间,员工在开展有限空间作业时未执行作业许可审批制度,未进行风险分析,擅自作业。
2.4公司在应急救援方面对员工的培训不足,员工在突发情况面前不具备应有的救援知识、救援技能,存在盲目施救的情况。应加强日常的安全培训和应急演练工作。
案例3 某水泥厂“2.27” 原料磨内一氧化碳中毒伤害事故
一、事故概况
2013 年 2 月 27 日 6 时 30 分,XX 水泥厂窑头点火烘窑,8 时 30 熟料部安排由班长柳 XX、副班长黄 XX 带领王 XX、雪 XX、陈 XX 等人将钢球装入原料磨粗磨仓内,计划第二天中午12时开磨。当天下午18:10左右加完钢球,18:20副班长黄 XX 让下午上班的巡检工潘 XX 一起关闭磨门,18:30 潘 XX 和王 XX先后进入粗磨仓,在关闭磨门时,王 XX 中毒倒地,潘 XX 从磨内爬出呼救,听到呼救后,班长柳 XX 后来的 4 人先后进入磨内救人,导致 7 人全部中毒。
18:46 该水泥公司调度室接到报告,立即拨打 120 急救电话,19:40 左右伤者全部救出并送往医院进行抢救,其中 4 人抢救无效死亡。
事故造成 4 人死亡。
二、事故原因分析
1 直接原因:
1.1作业时未严格按照《危险作业审批制度》办理危险作业许可手续,也没有按照作业操作规程联系中控操作员开启窑尾排风机,违章指挥进入原 料磨粗磨仓内作业,是造成事故的直接原因。 
1.2水泥窑点火升温过程中产生一定量的一氧化碳气体;加之中控操作人员操作不当,导致煤粉没有完全燃烧,一氧化碳生成量较多。由于窑尾排 风机未打开,系统排风量较小,同时入磨冷风阀未打开,致原料磨仓内一氧化碳气体不能及时排除,造成了磨内产生大量的一氧化碳,导致一氧化碳中毒事故。 
2 间接原因:
2.1该公司虽然制定了《安全操作规程》、《熟料部原料磨岗位安全生产检查流程》和《高危作业审批制度》等规章制度,建立了安全管理组织机构,但公司对制度执行不严。
2.2安全生产教育培训不到位,应急救援中存在盲目施救,缺乏中毒方面的应急救援知识及演练,公司对内部的安全生产工作的监管还不到位。
案例4 某水泥厂“8.19” 原料选粉机一氧化碳中毒伤害事故
一、事故概况
2017 年 8 月 19 日, XX 水泥厂颜 XX 安排孔 XX、谢 XX 对 2#原料粉磨系统选粉机进行检修,按照工作许可,孔 XX 进入选粉机巡查检修,谢 XX 负责监护。
约 9:00,孔 XX 前从选粉机管道上侧检修口进入选粉机壳体内部,并突然倒地,监护人谢 XX 发现孔 XX 倒地后,赶紧电话求救,后进入选粉机壳体内进行施救,谢 XX 随即倒地。
随后,收到求救信号颜 XX、胡 XX、朱 XX 等人先后赶到现场,陆续进入选粉机壳体内进行施救,后均倒地。
9:50,消防官兵到达事故现场展开救援;
10:50,被困人员全部救出,并先后送医院抢救,5人经抢救无效死亡(医院诊断证明为一氧化碳中毒死亡)。
事故造成 5 人死亡。
二、事故原因分析
1 直接原因
1.1烧成系统烘窑作业过程中,产生大量烟气(含一氧化碳等),原料磨磨头和磨尾的阀门不能正常关闭严密,烟气进入到原料粉磨系统,造成原料粉磨系统选粉机和管道内积聚了大量烟气。
1.2孔 XX 未按照有限空间“先通风、再检测、后作业”原则,违章进入原料粉磨系统选粉机内,吸入烟气中毒导致事故发生;
1.3盲目施救导致事故扩大,未采取有限空间安全、防护措施情况下施救。
2 间接原因
2.1安全生产管理制度不健全,未建立有限空间作业安全责任制度。
2.2安全生产管理制度落实不到位。未进行危险有害因素检测,未严格执行作业审批制度。
2.3作业现场安全管理不到位。未遵守“先通风、再检测、后作业”的原则,违章进入有限空间作业;未在现场设置有限空间警示标志。
2.4隐患排查不到位,未及时消除原料粉磨系统阀门存在的安全隐患,原料粉磨系统和烧成系统连接管道未采取可靠的隔断措施。
2.5安全生产教育培训不到位。未组织开展有限空间作业现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员专项安全培训。
2.6劳动防护用品管理不到位。未根据配备满足安全生产需要的空气呼吸器、防毒面罩,并教育监督从业人员正确佩戴使用。
2.7应急管理工作不到位。未组织事故应急预案修订、备案,并组织演练。
(注:资料来源网络文档)

继续滑动看下一个
水泥资料
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存