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【技术】精梳准备工序工艺优化实践

2017-03-01 中国纱线网 中国纱线网

摘要

通过生产实践中的实际案例,阐述了减少小并合根数、合理配置牵伸倍数、系统化配置精梳工艺等措施对减少牵伸附加不匀、改善棉网质量、减少落棉中长纤维的含量和纤维损伤的效果。


关键词:精梳准备;条卷;条并卷;精梳;工艺;梳理;质量;混合


1 高效能精梳准备工序的任务

高效能精梳工艺流程已经摈弃了传统的“预并→条卷→精梳”的工艺流程,改为更加高效、高质的“网并合”或“条并合”流程。


网并合:条卷→并卷工艺→精梳

条并合:预并条→条并卷联合机→精梳


精梳准备工序的主要任务是:

1.1 成卷

制成容量大、定量正确、卷装紧密、成形良好、退解时层次清晰而不粘层的小卷。


1.2 提高伸直分离平行度

提高纤维的平行、伸直、分离度,调整须条中纤维的弯钩方向,以减少落棉中长纤维的含量和纤维的损伤。


1.3改善小卷结构

提高小卷纵、横向均匀度,便于精梳机钳板钳口的握持梳理,提高精梳条质量。


2 优化精梳准备工艺配置,提高精梳梳理质量的实践

2.1 减少预并并合根数

预并并合根数越多,牵伸倍数越大,产生的附加不匀也就越大,不利于控制条干不匀和棉结增长率。适当减少预并的并合根数,有利于减小牵伸倍数,降低牵伸附加不匀率;将主牵伸区的牵伸倍数控制在3.5倍以下,有利于前弯钩纤维的伸直、降低精梳棉结。


预并采用较少的并合根数虽然对混合效果有一定的影响,但是精梳产品在后道还有较多的并合机会,对纤维的混合均匀度不会造成明显影响。预并并合根数对CJ14.6tex品种质量的影响情况见表1。


表1 并条并合根数对成纱质量的影响

从表1可以看出,在输出定量和后区牵伸倍数不变的前提下,减少并合根数后就减小了前区牵伸倍数,使前弯钩纤维的伸效果得以提高,因而成纱的条干CV、千米粗细节及千米棉结等指标均有所改善。实践证明:精梳准备工艺采取前区小隔距、后区大隔距,后区牵伸不小于1.7倍、4-7根并合可有效提高精梳质量。


2.2 条并卷减少并合数控制粘卷的实例

2.2.1 预并条卷工艺造成粘卷的原因

在条卷→并卷工艺流程中,并合根数多,牵伸倍数增大,纤维纵向位移量增大,影响纤维间的抱合力,容易造成小卷粘卷,影响产品质量。适当减少并卷并合数,有利于减少粘卷,稳定成纱质量。我们在JMSCJ/R 14.8tex品种上(工艺流程为FA334→FA344→FA266),对进行了对比试验,表2为将并卷数由卷调成5卷,表3为将条卷湿重由60g/m降低到55.8g/m,时的质量对比情况。


表2  工艺流程中质量对比 

表3 工艺流程中质量对比

从表2、表3可以看出:减少并卷的数量、降低条卷定量定量,有利于提高精梳纱的质量。


2.3 条卷、并卷工艺优选实例

在条卷→并卷工艺流程中,条卷、并卷的牵伸倍数过大时容易造成粘卷,精梳机梳理时纤维损伤纤维较多,落棉中的长纤维也会增多。


我们在JMSCJ/R 14.8tex品种上(工艺流程为FA334→FA344→FA261),通过减少条卷、并卷的喂入根数,改变喂给方式等试验,分析了喂入根数、给棉方式对产品质量的影响,见表4。


表4 工艺流程优化对质量的影响对比

条卷喂入根数(根)

19

23

21

21

21

并卷喂入卷数(个)

6

5

5

5

5

精梳给棉长度(mm)

5.2

4.7

5.2

5.2

4.7

给棉方式

前进

后退

前进

后退

后退

顶梳插入深度(mm)

0

0.5

0.5

0.5

0

重量(%)

1.7

1.2

1.5

1.4

1.0

精梳落棉(%)

15.2

14.6

15.8

14.7

14.9

精梳短绒(%)

8.7

8.2

8.9

8.4

7.9

精梳棉结(粒/g)

18

16

13

15

12

条干(CV%)

10.92

11.02

10.99

11.33

10.74

管间CVb(%)

1.51

2.12

2.4

4.67

1.53

-30%细节(个/km)

593.3

778.2

782.7

807.5

576.8

-50%细节(个/km)

0.3

0.3

0.4

1

0.7

+35%粗节(个/km)

63.5

64.3

61.3

66

48

+50%粗节(个/km)

8.8

6.8

6.6

8.1

3.8

+140%棉结(个/km)

112.7

84.3

79.6

79.2

89

+200%棉结(个/km)

32.3

22.3

22.5

21.5

20.3

从表4可以看出:条卷、并卷采用小并合、小牵伸的工艺配置,优选给棉工艺,能够有效提高精梳纱的质量。


2.4 条并卷并合数的优化实例

2.4.1 条卷并合数对质量的影响

预并→条并卷联合→精梳的工艺流程有利于提高弯钩纤维的伸直度,其准备工艺可以使无弯钩纤维达到50%左右。


我们在CJ14.6tex品种上(工艺流程为FA320→SR80→PX2),通过减少条并卷的喂入根数,改变喂给方式等试验,分析了喂入根数、给棉方式对产品质量的影响,见表5。


表5 条并卷联合机精梳质量优化对比

项目

优化前

优化后

FA320并合根数

6

5

FA320后区牵伸倍数

1.65

1.71

SR80总牵伸倍数

1.37

1.41

PX2喂给长度(mm)

5.7

4.23

条卷定量(g/m)

65

65

精梳落棉(%)

16.6

16.2

精梳短绒(%)

9.4

9.9

精梳棉结(粒/g)

23

24

精梳杂质(粒/g)

1

0

精梳落棉短绒率(%)

67

72

条干(CV%)

10.92

11.02

管间CVb(%)

1.8

2.0

-50%细节(个/km)

0

0

+50%粗节(个/km)

18

16

+200%棉结(个/km)

17

14

从表5可以看出:预并条和条并卷联合机的并合根数减少、重新分配条并卷联合机的牵伸、减小给棉长度,可有效降低落棉,稳定产品质量。


2.5 精梳准备工序在非棉纤维上的应用实例分析

非棉纤维过精梳准备工序有两种目的:一种为生产非棉精梳产品做精梳的准备流程;一种是作为双梳棉流程中二次梳棉的准备流程,见表6。


表6 精梳准备工艺流程不同的功能分析


在麻棉混纺品种C/Z55/45 27.8tex中,过玉不过精梳准备工序的质量质量对比情况见表7。


表7 棉麻混纺经过精梳工序后的质量对比

从表7可以看出:通过精梳准备工序后再进行二次梳理,成纱质量得到 了明显提高。


2.6 精梳准备在棉色纺中的应用实例

染色纤维中的棉结和杂质在布面上会造成强烈的反差,为提高色纺布面效果,可以通过精梳准备的条并合、网并合制成小卷,以便于通过再梳理或者再精梳来降低棉结和杂质,见表8。


表8 精梳准备工艺流程在色纺中的应用分析

在色纺中,染色纤维经过精梳准备流程,使纤维经过多次并合,提高了纤维的伸直度和混合效果,特备是经过二次精梳,为改善成纱质量奠定了基础,比见表9。


表9 精梳准备对色纺纱质量的影响

从表9可以看出:染色棉纤维经过精梳准备可以有效提高成纱质量。


3 结语

优化精梳准备工序的工艺流程,优选相关工艺配置,可以有效改善纤维的排列结构,减少精梳梳理的负荷,提高成纱质量。(陈玉峰  光山白鲨针布有限公司)

 

参考文献:

[1]任家智,王莉,冯诸同等.精梳过程中棉结增长率及棉结排除率的评价效果[J],棉纺织技术,2011.38(7);15-17.

[2]孙鹏子.高产梳棉机工艺技术理论的研究[M].上海:东华大学出版社,2002;20-26.

[3]桂亚夫.色纺梳理工艺的探讨 [J].棉纺织技术,2012,40(11);63-64.

[4]陈玉峰.色纺梳理工艺难点优化和探讨[J].纺织器材,2015,42(6);55-56.

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