【技术】精梳准备工序工艺优化实践
通过生产实践中的实际案例,阐述了减少小并合根数、合理配置牵伸倍数、系统化配置精梳工艺等措施对减少牵伸附加不匀、改善棉网质量、减少落棉中长纤维的含量和纤维损伤的效果。
关键词:精梳准备;条卷;条并卷;精梳;工艺;梳理;质量;混合
1 高效能精梳准备工序的任务
高效能精梳工艺流程已经摈弃了传统的“预并→条卷→精梳”的工艺流程,改为更加高效、高质的“网并合”或“条并合”流程。
网并合:条卷→并卷工艺→精梳
条并合:预并条→条并卷联合机→精梳
精梳准备工序的主要任务是:
1.1 成卷
制成容量大、定量正确、卷装紧密、成形良好、退解时层次清晰而不粘层的小卷。
1.2 提高伸直分离平行度
提高纤维的平行、伸直、分离度,调整须条中纤维的弯钩方向,以减少落棉中长纤维的含量和纤维的损伤。
1.3改善小卷结构
提高小卷纵、横向均匀度,便于精梳机钳板钳口的握持梳理,提高精梳条质量。
2 优化精梳准备工艺配置,提高精梳梳理质量的实践
2.1 减少预并并合根数
预并并合根数越多,牵伸倍数越大,产生的附加不匀也就越大,不利于控制条干不匀和棉结增长率。适当减少预并的并合根数,有利于减小牵伸倍数,降低牵伸附加不匀率;将主牵伸区的牵伸倍数控制在3.5倍以下,有利于前弯钩纤维的伸直、降低精梳棉结。
预并采用较少的并合根数虽然对混合效果有一定的影响,但是精梳产品在后道还有较多的并合机会,对纤维的混合均匀度不会造成明显影响。预并并合根数对CJ14.6tex品种质量的影响情况见表1。
表1 并条并合根数对成纱质量的影响
从表1可以看出,在输出定量和后区牵伸倍数不变的前提下,减少并合根数后就减小了前区牵伸倍数,使前弯钩纤维的伸效果得以提高,因而成纱的条干CV、千米粗细节及千米棉结等指标均有所改善。实践证明:精梳准备工艺采取前区小隔距、后区大隔距,后区牵伸不小于1.7倍、4-7根并合可有效提高精梳质量。
2.2 条并卷减少并合数控制粘卷的实例
2.2.1 预并条卷工艺造成粘卷的原因
在条卷→并卷工艺流程中,并合根数多,牵伸倍数增大,纤维纵向位移量增大,影响纤维间的抱合力,容易造成小卷粘卷,影响产品质量。适当减少并卷并合数,有利于减少粘卷,稳定成纱质量。我们在JMSCJ/R 14.8tex品种上(工艺流程为FA334→FA344→FA266),对进行了对比试验,表2为将并卷数由卷调成5卷,表3为将条卷湿重由60g/m降低到55.8g/m,时的质量对比情况。
表2 工艺流程中质量对比
表3 工艺流程中质量对比
从表2、表3可以看出:减少并卷的数量、降低条卷定量定量,有利于提高精梳纱的质量。
2.3 条卷、并卷工艺优选实例
在条卷→并卷工艺流程中,条卷、并卷的牵伸倍数过大时容易造成粘卷,精梳机梳理时纤维损伤纤维较多,落棉中的长纤维也会增多。
我们在JMSCJ/R 14.8tex品种上(工艺流程为FA334→FA344→FA261),通过减少条卷、并卷的喂入根数,改变喂给方式等试验,分析了喂入根数、给棉方式对产品质量的影响,见表4。
表4 工艺流程优化对质量的影响对比
条卷喂入根数(根) | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 |
并卷喂入卷数(个) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
精梳给棉长度(mm) | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 4.7 |
给棉方式 | 前进 | 后退 | 前进 | 后退 | 后退 |
顶梳插入深度(mm) | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 |
重量(%) | 1.7 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.0 |
精梳落棉(%) | 15.2 | 14.6 | 15.8 | 14.7 | 14.9 |
精梳短绒(%) | 8.7 | 8.2 | 8.9 | 8.4 | 7.9 |
精梳棉结(粒/g) | 18 | 16 | 13 | 15 | 12 |
条干(CV%) | 10.92 | 11.02 | 10.99 | 11.33 | 10.74 |
管间CVb(%) | 1.51 | 2.12 | 2.4 | 4.67 | 1.53 |
-30%细节(个/km) | 593.3 | 778.2 | 782.7 | 807.5 | 576.8 |
-50%细节(个/km) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.7 |
+35%粗节(个/km) | 63.5 | 64.3 | 61.3 | 66 | 48 |
+50%粗节(个/km) | 8.8 | 6.8 | 6.6 | 8.1 | 3.8 |
+140%棉结(个/km) | 112.7 | 84.3 | 79.6 | 79.2 | 89 |
+200%棉结(个/km) | 32.3 | 22.3 | 22.5 | 21.5 | 20.3 |
从表4可以看出:条卷、并卷采用小并合、小牵伸的工艺配置,优选给棉工艺,能够有效提高精梳纱的质量。
2.4 条并卷并合数的优化实例
2.4.1 条卷并合数对质量的影响
预并→条并卷联合→精梳的工艺流程有利于提高弯钩纤维的伸直度,其准备工艺可以使无弯钩纤维达到50%左右。
我们在CJ14.6tex品种上(工艺流程为FA320→SR80→PX2),通过减少条并卷的喂入根数,改变喂给方式等试验,分析了喂入根数、给棉方式对产品质量的影响,见表5。
表5 条并卷联合机精梳质量优化对比
项目 | 优化前 | 优化后 |
FA320并合根数 | 6 | 5 |
FA320后区牵伸倍数 | 1.65 | 1.71 |
SR80总牵伸倍数 | 1.37 | 1.41 |
PX2喂给长度(mm) | 5.7 | 4.23 |
条卷定量(g/m) | 65 | 65 |
精梳落棉(%) | 16.6 | 16.2 |
精梳短绒(%) | 9.4 | 9.9 |
精梳棉结(粒/g) | 23 | 24 |
精梳杂质(粒/g) | 1 | 0 |
精梳落棉短绒率(%) | 67 | 72 |
条干(CV%) | 10.92 | 11.02 |
管间CVb(%) | 1.8 | 2.0 |
-50%细节(个/km) | 0 | 0 |
+50%粗节(个/km) | 18 | 16 |
+200%棉结(个/km) | 17 | 14 |
从表5可以看出:预并条和条并卷联合机的并合根数减少、重新分配条并卷联合机的牵伸、减小给棉长度,可有效降低落棉,稳定产品质量。
2.5 精梳准备工序在非棉纤维上的应用实例分析
非棉纤维过精梳准备工序有两种目的:一种为生产非棉精梳产品做精梳的准备流程;一种是作为双梳棉流程中二次梳棉的准备流程,见表6。
表6 精梳准备工艺流程不同的功能分析
在麻棉混纺品种C/Z55/45 27.8tex中,过玉不过精梳准备工序的质量质量对比情况见表7。
表7 棉麻混纺经过精梳工序后的质量对比
从表7可以看出:通过精梳准备工序后再进行二次梳理,成纱质量得到 了明显提高。
2.6 精梳准备在棉色纺中的应用实例
染色纤维中的棉结和杂质在布面上会造成强烈的反差,为提高色纺布面效果,可以通过精梳准备的条并合、网并合制成小卷,以便于通过再梳理或者再精梳来降低棉结和杂质,见表8。
表8 精梳准备工艺流程在色纺中的应用分析
在色纺中,染色纤维经过精梳准备流程,使纤维经过多次并合,提高了纤维的伸直度和混合效果,特备是经过二次精梳,为改善成纱质量奠定了基础,比见表9。
表9 精梳准备对色纺纱质量的影响
从表9可以看出:染色棉纤维经过精梳准备可以有效提高成纱质量。
3 结语
优化精梳准备工序的工艺流程,优选相关工艺配置,可以有效改善纤维的排列结构,减少精梳梳理的负荷,提高成纱质量。(陈玉峰 光山白鲨针布有限公司)
参考文献:
[1]任家智,王莉,冯诸同等.精梳过程中棉结增长率及棉结排除率的评价效果[J],棉纺织技术,2011.38(7);15-17.
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