纺织技术 | 稳定成纱质量前提下降低精梳落棉率的措施(上)(紧接上期)
当锡林严重嵌花时,齿条不能对钳板握持的纤维进行有效梳理,还会对喂入的纤维产生剧烈的挤压、揉搓作用,甚至会吃掉被钳板握持的可纺纤维,使精梳落棉中的可纺纤维含量增加。清除锡林嵌花后,精梳落棉率会自动降低0.5-1个百分点。采用前进给棉时,顶梳负担精梳落棉率的50-70%,因此顶梳嵌花对成纱质量和精梳落棉率的影响都较大,一旦顶梳严重嵌花,落棉率会增加,成纱质量会下降。清除顶梳嵌花后,在精梳落棉率降低0.5个百分点的情况下,成纱质量不会出现波动。精梳锡林顶梳同时嵌花对成纱质量和精梳落棉率的影响更大,彻底清除锡林和顶梳嵌花后,在精梳落棉率降低0.8-1.2个百分点的情况,成纱IPI疵点可以保持基本不变。通常把锡林定位、分离罗拉顺转定时(搭接刻度)和钳板闭合定时(钳板开口量)称为精梳机的三项工艺参数,若这三项工艺参数调整不当,会导致可纺纤维流失,落棉率急剧增加。5.1 锡林定位、钳板开口量工艺对落棉率和落棉质量的影响为探索锡林定位、钳板开口量工艺对落棉率和落棉质量的影响,我们在JC14.6tex品种上进行了对比试验,试验采用100%细绒棉;机型为SXF1272精梳机;锡林型号5015(111°);车速320钳次/分。落棉率和落棉质量采用aQura纤维测试仪进行检测。试验结果参见表6。 表6 锡林定位、钳板开口量工艺对落棉率和落棉质量的影响从表6的试验结果可知:当采用齿面角为111°的锡林时,通过锡林定位提前(35.5分度),能够显著降低落棉率,减少落棉中的长纤维含量,从而提高落棉的质量,节约用棉。相反,如果适当锡林定位延迟(36分度),则会导致落棉率上升,长纤维含量增加,落棉质量下降。若增加钳板开口量(21mm),精梳落棉率会略有增加,落棉质量也会略有下降。在原料和其他生产工艺不变的情况下,增大钳板开口量会导致钳板闭合定时推迟、开口定时提前,因此,111°锡林的首排针可能会因为上下钳板闭合过迟,或者末排针可能会因上下钳板开口过早,而抓取棉层中的部分可纺纤维,从而导致精梳落棉率略有增加,造成原料浪费。因此,在使用111°锡林时,为了确保须丛良好的抬头效果,应偏小控制钳板开口量。以减少可纺纤维被锡林带入落棉中,从而实现节约用棉的目的。分离罗拉顺转定时的早晚(搭接刻度)是由车头内的搭接刻度盘与143齿传动齿轮的相对位置决定的。分离罗拉顺转定时的早晚对落棉率、精梳棉网清晰度和精梳条干CV%值均有较大影响。如果顺转定时早,倒转也早。锡林齿片会将倒入机内的棉网带走而形成落棉,见图1。
图1 末排针锡林齿片梳走棉须丛
(1)案例1,品种为JC14.6tex;机型为E62精梳机,车速300钳次/min,锡林定位36分度;棉卷定量65g/m,给棉长度4.7mm。搭接刻度对精梳落棉率的影响见表7。(2)案例2,品种为JC14.6tex;机型为SXF1272精梳机,车速320钳次/min,锡林定位35.8分度,锡林型号5015(111°);棉卷定量72g/m;给棉长度4.7mm。搭接刻度对精梳落棉率的影响见表8。(3)案例3,品种为紧密纺JC9.7tex;机型PX2精梳机,车速220钳次/min,锡林定位34.5分度。小卷定量65g/m,给棉长度4.7mm。搭接刻度对精梳落棉率的影响见表9。从表7-9的对比数据可知,搭接刻度对精梳落棉率的影响较大。当搭接刻度向+2正值方向调节时,分离罗拉顺转定时(分度)早,须丛搭接长度短,分离罗拉倒转定时也早,落棉率增高,反之落棉率降低。但如果顺转定时过迟,须丛前端会撞在分离罗拉上,造成纤维弯钩或者在棉网上形成“鱼鳞斑”,棉网清晰度会较差,精梳条干CV值也会急剧恶化。因此,在搭接刻度的选择上,应寻求最小的落棉率和较好棉网清晰度的最佳结合点。(1)钳唇嵌花会使钳板的握持能力减弱,导致可纺纤维流失,精梳落棉含短绒率降低,因此要定期用湿布清洁钳板钳唇,杜绝钳唇嵌花,见图2。
图2 钳板钳唇严重嵌花
(2)在前进给棉工艺中,顶梳承担着50-70%的精梳落棉率,顶梳嵌花对纱线质量和落棉率具有显著影响。因此,值车工必须严格按照清洁进度表进行清洁。在后退给棉工艺中,锡林负担了70-80%的精梳落棉率,锡林必须保持无嵌花状态。如果锡林齿条出现严重嵌花现象,且常规技术措施无法解决问题,说明齿条已经受损,必须及时更换齿条。(3)尽可能选择较小的圈条喇叭口,以提高精梳条纤维的抱合力,从而减少末道并条高架断头和纱线细节。(4)生产长绒棉品种时,主风道的负压应控制在17-18毫米水柱;在生产细绒棉时,负压应控制在18-20毫米水柱。牵伸系统和圈条系统吸杂管的吸风量不宜过大,以避免因吸走精梳条而导致可纺纤维流失。(5)在满足客户质量要求的前提下,应尽量降低精梳落棉率。正常情况下,精梳工序对棉结的清除率应保持在70%以上。精梳条含短绒率则需要根据成纱质量的要求来决定。落棉含短绒率控制在70-80%之间有利于提升产品质量和节约用棉。精梳条短绒清除率随落棉率的变化而变化,一般在13-65%之间。精梳条对喂入小卷短绒的去除率也有特定要求,如用AFIS单纤维测试仪进行测试,指标可以设定为:12.7mm以下短纤维去除率70%以上,16mm以下短纤维去除率60%以上,20mm以下短纤维去除率45%以上。当超出这些控制指标时,应及时检查问题,并采取相应的措施进行工艺调整,以避免过度的质量控制。(6)当车间相对湿度较低时,精梳落棉率会比正常状态下增加0.5-1.2个百分点。同时,湿度过高也会降低棉结杂质的清除效果。因此,必须严格控制车间的温湿度。优化精梳工艺是提高纺织产品质量、节约用棉的重要手段。通过优化调整精梳机各项工艺参数,可以在保证产品质量稳定性的前提下降低精梳落棉率,实现节约用棉的目的。在实际生产过程中,应综合考虑原料特性、设备状况、工艺参数等因素,选择最佳的工艺方案。并加强设备的维护和保养,确保设备的正常运转,为精梳工艺的优化提供有力保障。来源:刘允光 聊城允光精梳技术服务中心
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