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聚力攻坚 抢修保产|焊装车间VW371下部二、后部工段设备停台抢修保产纪实

焊装车间 一汽大众成都分公司 2022-12-15


阅读字数:1550字   阅读时间:3分钟

告别夏日的蝉鸣,放下七月的浮躁,8月的蓉城又迎来了另一波高温天气“秋老虎”。面对这只“秋老虎”,焊装车间依然紧张而有序的生产着,所有员工齐心协力,向着我们的生产目标努力奋斗着,然而通往成功的道路上总是伴随着困难与挑战。


8月15日凌晨3:00,VW371下部二工段AFO9190R02工位自动螺柱焊突发故障:螺柱焊枪一报测量线中断,紧接着枪二报测量线中断。生产班组立即联系维修人员,维修人员到达现场后,检查外部测量线回路未发现明显问题,维修人员临时短接测量线回路的同时,生产人员也对螺柱焊地线进行更换以防患于未然,更换完毕后故障依然未消除,于是将AFO9190R02与R04的螺柱焊主机对换,更换后R02故障消除,R04螺柱焊主机报警“测量线断”。维修同事再对主机电路图纸进行测量,电流板1号端口没有15V电压输出,确定1号端口损坏;最后在生产和维修同事协同下将1号端口切换到3号端口,编辑焊接参数、修改机器人程序、试车跟踪故障消除。

此次故障停台设备属于VW371项目新型TUCKER TE1500螺柱焊设备,之前公司未采购过该设备,导致此次故障排查时间较长,在排查和解决问题过程中,维修、生产积极配合,从隐患中学技能,强根基,为以后此类设备停台的快速处理打下了坚实的基础。

然而福不双至,祸不单行。当天夜班后部工段后纵梁AFO1550夹具台滑台下落不到位,滑台低位硬限位(缓冲器)L块四颗螺栓断裂,定位销折断一根,导致滑台低位检测开关支架撞落。由于空间狭窄,生产与维修同事先制定临时措施:短接程序维持生产,但在生产过程中滑台位置因为没有硬限位,位置出现波动,生产出来的零件存在质量缺陷。此次设备故障,对于已经经历一次设备停台的下部生产线来说,无疑于雪上加霜,对生产和维修同事都是一场较大的考验,但他们顶住了压力,精诚合作,在他们的共同努力下,事先做好准备工作,从狭小的空间中取出断裂的螺栓,安装硬限位块和检测开关,还原程序,最终以最快的速度恢复了生产。

在设备恢复生产后所有班组长、骨干积极响应,和生产调度积极沟通、协调各区域共余留128人自愿加班对当日欠下的产量进行全力弥补,累计抢产80余台,直至白班生产人员接班。似乎受到了某种鼓舞,白班生产人员也不甘示弱!在夜班设备大停台导致主线储备大幅度欠缺,白班生产人员提前上岗开线,并利用中午吃饭时间全力建储,主内、主外、主焊生产线全力配合兄弟工段完成当日任务!最终以全天1210台的产量为后续工段建储50余台,实现单班次两车型柔性化生产突破630辆(VW371 470辆/ BC311 160辆)的日产新纪录,弥补了设备故障所欠下的产能!

心若往之,其行必焉。在这两次设备停台抢修保产中,展现了各部门领导的积极主导、生产和维修部门之间的紧密配合、协同作战,实现了抢修保产的奇迹。2019年,在汽车市场面临严峻考验的形势下,一汽-大众实现了逆势增长,我们生产部门也将不惧挑战,深挖潜力,聚力攻坚,抢产保产,努力实现焊装人追求“卓越焊装 卓越团队”的不懈努力和至臻匠心,为2019聚力之年交上一份满意的答卷!


END

来源:成都分公司 焊装车间

撰稿:陈思龙 郑万猛

初校:王中正

复核:杨怡

终审:赖松



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