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【精彩论文】西门子1 000 MW汽轮机组轴系碰磨故障特性研究
观点凝练
摘要:某西门子1 000 MW机组停机过程中,高压转子出现振动及其偏心值异常增大故障,存在高压转子发生永久弯曲的重大风险,严重威胁了机组的安全性。基于有限元法建立了轴系的动力学模型,分析了高压转子发生动静碰磨的动态响应,获得了高压转子发生碰磨的故障特征。采用数值仿真模拟了该型机组停机过程中高压转子的异常振动。研究结果表明,该机组停机过程中,高压转子振动及其偏心值异常增大的原因是端部汽封碰磨。通过开展高压缸径向间隙碰缸试验,调整高压转子与汽缸之间的径向间隙,解决了该问题,消除了高压转子可能发生永久弯曲的重大风险。
结论:采用有限元方法,建立了西门子1 000 MW机组高压转子发生碰磨故障的动力学模型,通过数值仿真,研究了高压转子两端的汽封分别发生碰磨的故障特征,得出如下结论。
(1)在3 000 r/min转速下,碰磨点处的振动比两端支承处的振动明显要大,且主要表现在1X倍频上,从轴心轨迹图可知碰磨处轴心轨迹较乱。
(2)采用上述模型计算了停机过程中,某机组高压转子发生碰磨的振动趋势。结果表明:若停机过程中高压转子碰磨,可导致高压转子两端轴振(偏摆)和偏心值的异常增大。计算结果模拟出该型机组停机过程中1瓦、2瓦轴振异常增大的现场振动趋势。结合理论研究结果和现场的故障特征,判断出停机惰走过程中,1瓦和2瓦轴振、高压转子偏心值异常增大的原因是高压转子的碰磨故障。
(3)通过对该型高压缸进行径向碰缸检查,调整高压转子与汽封之间的间隙(高压转子与汽缸的同心度),解决了该机组停机惰走过程中1瓦和2瓦轴振(偏摆)、偏心异常增大的问题,验证了理论研究的准确性。
引文信息
崔亚辉, 姚剑飞, 徐亚涛, 等. 西门子1 000 MW汽轮机组轴系碰磨故障特性研究[J]. 中国电力, 2020, 53(6): 133-139.CUI Yahui, YAO Jianfei, XU Yatao, et al. Theoretical study and experimental research on collision fault of shaft system of siemens 1 000 mw steam turbine unit[J]. Electric Power, 2020, 53(6): 133-139.往期回顾
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编辑:杨彪
审核:方彤
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