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水泥厂多起燃爆事故分析

水泥资料
2024-12-16

1、煤磨电除尘器的燃烧事故

2006年冬季,连续的雨雪天气造成A厂露天堆场的原煤等物料潮湿。因原煤潮湿,不仅使煤磨台产大幅下降,煤粉供应紧张,而且致使入煤磨除尘器的烟气湿度增大,造成煤磨电除尘器结露,灰斗堵塞。事故发生前,中控操作员发现煤磨电除尘器第二电场电压较低,随即安排停机检查,打开煤磨电除尘器检查门,发现电场内煤粉已经燃烧,电场内出现大量的烟雾,灰斗内表层煤粉有火星,且温度较高。随后组织人员进行事故善后处理,并做好停窑准备工作。该起事故不仅造成停窑31小时,损失煤粉20多吨,而且造成严重的环境污染。

1.1 事故善后处理

(1)事故发生后,立即对煤磨系统停机,停煤磨电除尘器风机,关闭煤磨电除尘器检查门。由于着火面积较小,不需要开启CO2灭火系统,开通排灰通道,将电除尘器灰斗下的螺旋输送机反转,使得电除尘器灰斗内的煤粉从排灰通道排放到磨房外,同时用消防水袋对着火煤粉及时进行喷水灭火,防止二次燃烧,直到灰斗内的煤粉排完。

(2)与此同时,检查煤粉仓情况。由于煤粉仓没有着火,要求尽快将煤粉仓内用完,并做好停窑的准备工作。

(3)对于排出的煤粉除现场喷水灭火外,还派人值班看护,防止死灰复燃。在生产正常后,组织人员清理煤粉,打扫现场环境。

1.2 原因分析

(1)煤电除尘器是煤磨系统的主要工艺设备之一,其职能是收集煤粉成品。当其灰斗出现堵塞时,入煤粉仓的煤粉量将大幅下降,煤粉仓的料位变化较大。根据煤粉仓的料位异常变化,很容易判断煤磨电除尘器灰斗是否堵塞。该起事故发生前,中控操作员和巡检人员没有及时作出判断,因此不能及时采取措施,给事故发生留下隐患。

(2)由于该水泥厂煤磨电除尘器为 2 电场 4 灰斗结构,在事故发生前,第一电场工作正常,第二电场因结露造成灰斗堵塞,这时进入煤粉仓的煤粉量下降。由于原煤潮湿,煤磨台产大幅下降,煤粉仓内料位较低。为避免停窑,管理人员和操作人员主观上想尽快将煤粉仓加满后停机处理。随着灰斗的堵塞,煤磨系统已经进入恶性循环状态,给煤粉在灰斗内进一步积聚创造了条件。

(3)在电除尘器第二电场灰斗内煤粉积聚到一定程度后,开始对电除尘器的运行造成影响,电除尘器第二电场的二次电压下降,出口粉尘排放增加。如果这时停机处理,事故还是可以避免的;但由于管理人员对发生燃爆事故的可能性和严重性认识不足,继续开机生产,最终导致事故的发生。

1.3 改进措施

(1)修订煤磨和电除尘器操作规程,将防止煤粉燃爆管理纳入其中,尽快组织管理人员和操作人员对煤磨消防管理知识培训,提高对防止煤粉燃爆的安全意识。

(2)要求巡检人员每小时对电除尘器灰斗和煤粉仓的下料情况进行检查,尤其是雨雪天气,发现堵塞现象,立即组织清理,防止煤粉在煤磨电除尘器内聚集现象的发生。

(3)定期对煤磨消防系统进行检查,及时更换CO2泄漏的钢瓶和过期灭火器,在出现意外时,能及时采取措施,确保煤磨生产安全。



2、煤磨袋收尘器的燃爆事故

2010年9月,某厂2500T/D生产线煤磨袋收尘在正常运转时突然发生燃爆,造成袋收尘设备报废及现场二名巡检工烧伤,全线停产。

2.1 原因分析

(1)煤磨袋收尘器是煤磨系统的主要工艺设备之一,其灰斗卸灰分格轮设计叶轮与轴采用的是销链接,长期运转后如销磨损后会形成轴转叶轮不转而失去卸灰功能,造成灰斗积煤粉堵塞,中控操作员没有根据煤粉仓的料位异常变化及时作出判断,给事故留下隐患。

(2)煤磨入磨热风温度达到400℃ 给燃爆创造了条件。

(3)袋收尘器防爆阀平时从未检查防爆阀膜片是否已破损,造成氧气进入和泄漏煤粉阴燃,形成火种,也是未知可能原因之一。

2.2 改进措施

(1)定期检查所有分格轮、轴销的连接状况,并将所有分格轮轴加装接近开关。

(2)定期对煤磨系统所有热工仪表及CO气分仪进行检验。

(3)做好煤粉输送设备的密封工作,降低O2摄入量。

(4)每班操作员定期启动对灰斗进行2-3 次仓壁振打,并关注正常情况下煤粉仓有无异常变化,严格按操作规程控制各部位温度。

(5)将防爆阀列入定检项目确保其完好。

(6)严格执行煤磨袋收尘检查处理必须系统停机的规定。



3、分解炉内的放炮事故

2005年冬季B厂1500T/D 熟料生产线在临时停窑约8h后,采用柴油加热升温,升温约 3小时后,窑尾温度仪表显示已经达到喷煤温度,开始对分解炉喷煤,几分钟后,分解炉出现炮声;随后,停窑检查,没有发现异常,于是再次用柴油点火升温,窑尾温度仪表显示已达到喷煤温度时,对分解炉喷煤,几分钟后,分解炉内放炮现象再次发生。

3.1 原因分析

(1)作为临时停窑,其升温时间随着窑内温度和环境温度情况而定,不能凭经验操作。该起事故的主要原因是岗位人员只注意了窑尾仪表温度。由于该企业重点对熟料产、质量和原燃材料消耗与工资挂钩进行考核,中控操作员在思想上想早点火,多生产熟料,同时也能减少柴油消耗,其出发点是好的,但没有达到预期效果。

(2)从窑内放炮现象看,原因是CO浓度超标,因烘窑升温时窑尾风机风门关闭,窑尾 CO分析仪无法测到烟气中的CO浓度,失去了监控作用。

(3)由于当时是初冬季节,环境温度较低,尽管用柴油升温后窑尾仪表温度显示达到喷煤要求,但是窑内和分解炉物料场的实际温度并没有达到预期温度,温度显示只是局部温度;由于窑内升温时间过短,造成分解炉和窑内蓄热不足,温度场过低,在煤粉喷入分解炉后,因煤粉不能在分解炉内充分燃烧,分解炉内温度不但没有上升,反而下降,没有燃烧的煤粉产生大量的CO在窑内聚集,分解炉内含O2下降,随着煤粉和空气不断进入分解炉(含O2增加)当CO浓度聚集到一定程度后,分解炉内放炮现象发生。

3.2 防范措施

根据上述分析,问题的主要原因是分解炉内物料的温度场蓄热不足造成的。再次点火升温时,对用柴油升温在原来的基础上延长2h(含油、煤混喷时间)然后对分解炉喷煤,回窑运行正常。为防止类似事故的再次发生,提出以下整改措施:

(1)要定期校正回转窑各温度控制点的仪表、确保准确、有效,防止因仪表误差造成中控操作人员的判断失误。

(2)回转窑升温时间的控制,要根据停窑时间、窑内温度和环境温度情况综合考虑,重点要了解窑内和分解炉内物料场的实际温度,然后再考虑何时喷煤,杜绝因物料场温度不够引起的爆炸事故。

(3)根据该起事故发生错误操作的原因,修改完善中控操作规程,组织中控操作员培训与考试,提高操作水平,杜绝类似事故的再次发生。


4、粗细分离器的爆炸事故

C厂2000T/D新型干法熟料生产线正常生产中,因 DD 型分解炉喂煤秤测量轮皮带脱落,引起的窑尾分解炉喂煤秤跳停而停止喂料,20 分钟后窑尾分解喂煤称被修复,中控操作人员启动分解炉喂煤秤升温准备投料,此时,煤磨风机风门阀板开度为11%。因生料立磨处于避峰停机状态,来自窑尾的含有不完全燃烧煤粉的烟气大量进入煤磨,造成煤磨磨内燃烧,磨头下料管被烧红,出煤磨的烟气温度超 145℃ 以上(温度仪表最大量程 145℃),烟气中CO 浓度超量程(5000PPM 以上),同时发现粗粉分离器下粗粉绞刀内有暗火;随后,粗粉分离器卸压阀冲开、旋风收尘器防爆阀和卸压阀冲开。事故发生后中控操作员立即停煤磨和煤磨电收尘器,通知电工对煤磨系统停电,组织人员灭火,15分钟内火灾被扑灭。

4.1.原因分析

(1)为了防止煤磨系统着火,该水泥厂煤磨操作规程中明确规定,在立磨系统停机时,窑系统若止料,则煤磨必须止料停车。事故发生时,该水泥厂的煤磨操作员没有执行操作规程,只是对煤磨减产运行,因此,该起事故的主要原因是违章操作。

(2)在生料断料故障被处理后,启窑尾分解炉喂煤称时,由于煤秤罗茨风机输送管道内残留较多煤粉,中控操作员发现煤秤罗茨风机管道内压力较大,最大达到 90Pa(正常值为40-45Pa),且持续时间较长,分解炉出口温度从880℃突然升高到 1150℃,整个预热器系统出现瞬时正压,造成带有大量不完全燃烧煤粉的烟气由旁路进入煤磨系统,带火星的煤粉引起磨内着火,引起燃爆,造成煤磨粗、细旋风分离器卸压阀和防爆阀被冲开。

(3)事故发生后,现场调度及时停机和断电,没有造成更大的后果,对生产的影响较小。

4.2 改进措施

(1)对于新型干法熟料生产线,对用窑尾废气作烘干热源的煤磨系统,在立磨系统停机时,窑系统若停止喂料,则煤磨必须止料停机。

(2)由于这是一起违章操作事故,说明操作员对操作规程熟悉掌握不够。事故发生后,除进行事故分析和追究责任外,组织中控操作员进行操作规程的学习和考核,并举一反三分期分批组织其他岗位人员熟悉操作规程再学习和考核,提高员工按章操作的能力,杜绝违章操作。

(3)对水泥厂而言,煤磨消防是企业安全管理的重点工作之一,除做好安全操作管理外,还要加强该系统消防设施管理,定期组织检查,发现问题,及时处理,确保消防设施始终处于有效状态。


5、窑头罩的爆炸事故

2006年冬季D厂2000T/D熟料生产线停窑检修11h后采用柴油点火烘窑,按照升温曲线的操作要求,内外风均为50Pa,点火烟囱开度50%,停高温风机,尾排风机正常运行,进门风口30%开度,1h后,当尾温达到 380℃时,开始用窑尾煤秤对窑头喷煤(此时正检修窑头秤),20 分钟后得知窑头煤秤修复,中控操作员停窑进行煤秤切换,改用窑头秤喷煤;6 分钟后,开罗茨风机,发生爆炸事故,致使窑头罩顶损坏,窑头罩顶大面积坍塌,所幸没有造成人员伤亡。

5.1 原因分析

(1)在事故发生的前一天,因处理窑尾预热器堵塞,采取停止喂料和停煤熄火方法保温;2 小时后,喷煤点火未燃,中控操作员选择喷煤点火的做法是错误的,属习惯性违章,按有关规定,在长时间停窑后,窑内温度下降明显的情况下,应选择柴油点火,岗位人员对窑内堆积煤粉的危害性认识不够,仍然对回转窑采用辅传慢转,使得未燃煤粉包裹在熟料中;对于多次点火未燃和煤粉堆积的情况不仅没有记录,而且也未与下一班人员交代,给事故的发生留下了隐患。

(2)不重视煤粉仓的保温,因冬季原煤供应紧张,原煤库存较少、水分大及粒度较大,造成煤磨产量较低,煤粉供应紧张,煤粉仓内煤粉库存较少。因煤粉仓经常堵塞与敲击,致使保温层破坏,煤粉仓在冬季因温差较大,更容易结露。事故发生前,煤粉仓库存煤粉较少造成壁上湿煤粉垮塌,煤秤下料不均匀,尤其是窑头煤秤经常断煤粉,导致多次来回切换窑头和窑尾煤秤喷煤,且多次未能使煤粉着火,这是事故发生的次要原因。

(3)在停窑检修11小时后,虽然中控操作员按照制度要求升温,仪表显示尾温达到380 ℃,但时处冬季,环境温度低,窑内物料场实际温度并没有达到380℃,主因是窑内温度升温时间过短,造成窑内蓄热不足,温度场过低;这时开始用油煤混燃,过多的煤粉在不顺畅的火焰下不能充分燃烧 产生大量的CO在窑内聚集,在切断燃油后,随着加大一次风量(增加O2含量),CO燃烧体积急剧膨胀,导致爆炸事故发生。

5.2 防范措施

综上述分析,问题的主要原因是回转窑内物料的温度场蓄热不足造成的,随后,再次点火升温时,对用柴油升温在原来的基础上延长2小时,然后油煤混喷,在窑内物料温度场实际达到控制温度后,再对窑头喷煤,回转窑运行正常。为防止类似事故的再发生,提出以下措施:

(1)依据该起事故中控操作员误操作的原因分析,重新修订中控操作规程,组织中控岗位人员进行培训,让中控操作人员认识到仪表温度和物料温度场的关系,点火升温要根据窑内温度、环境温度和停窑时间长短,不能人为减少柴油点火升温时间,以杜绝类似事故的再发生。

(2)要重视煤粉仓保温。严格控制入煤粉仓煤粉的含水量,对于煤粉仓保温层损坏的,要及时恢复,防止煤粉仓内结露,减少煤粉仓堵料现象,以保证煤粉喂料的均匀性。

(3)要定期校正回转窑各温度控制点仪表,确保准确、有效,防止因仪表误差造成中控操作员的误判断。对于CO等监控仪器也要定期校验,出现问题的要及时检修和恢复,确保监控手段有效。

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