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决胜100天 | 砥砺前行,克难制胜——成都分公司焊装车间捷达VS5车型8周达产工作纪实

焊装车间 一汽大众成都分公司 2022-12-15

阅读字数:1534字   阅读时间:3分钟

达产,是达到设计生产能力的产量的简称。作为焊装车间BC316项目的一员,深刻理解达产对捷达品牌的重要意义。从土建施工到设备安装,从设备调试到批量生产,一个个阶段性的胜利我们共同见证。自6月19日捷达VS5车型焊装SOP后,车间一边生产VS5车型,一边调试BC316/1项目,在不到60天的时间里,成功实现了8周达产的突破。

成绩的取得离不开项目团队的辛勤付出,离不开迎难而上的“出奇制胜”,这过程中的艰难只有作为项目的参与者才有深刻的体会。

FFT框架精定位气缸不到位问题始终作为主焊工段达产的痛点。在产能爬坡阶段,为不影响生产,主焊工段员工白天生产,晚上主动加班,利用个人休息时间与厂家、维修共同调试,攻克精定位气缸不到位的难点问题。经过反复的调试后发现,精定位气缸公头至V位时与母头存在偏差,从而引起卡顿导致气缸不到位。为消除这一偏差,需要反复调整精定位法兰盘的位置并进行验证,经过无数个小时的调整,卡顿现象消除。为了确保第二天白天的生产,又再次试车20台确保无问题。至此,框架精定位气缸不到位这一难点问题得到解决,为主焊工段的顺利达产打下夯实基础。

侧围内板作为分拼工段,在达产过程中首要任务就是保证主线的生产。面对严峻的生产形势,工段立即展开8周攻坚达产头脑风暴,并将措施落到生产过程中。首先,强化老员工的设备能力,在达产期间做到简单故障能处理、重大故障会判断,同时要加速新员工的基础技能提升使他们快速融入、适应生产;其次,保证人员能力的同时还要通过日总结、周总结进行数据收集,通过数据制定对应的设备保养计划,确保设备处于最优的状态;第三,致力于快速降低返修工时,班组成员通过各种措施针对飞溅、溢胶、尺寸等常见质量问题进行深入分析和优化,促使单车返修工时降低50%。多措并举,侧围内板工段提前2周率先完成目标。

调整工段作为车型的质量与产能输出点,迎来了项目阶段最为困难的时期。设备开动率成了调整线重中之重的难题,而装具是限制其产能提升的主要瓶颈。前期后盖装具操作繁琐,易对白车身造成坑包划伤,不能满足时间节拍以及车身质量的要求,且操作劳动强度大。情况紧急,经过仔细的探讨后,不得不选择整体更换装具设备。为了保证生产节拍,在此过程中员工采用手动抬取和安装,在项目阶段尾声时设备重新安装,才投入使用,并达到预期目标。与此同时,四门铰链、四门EC、前盖装配与调整存在的问题也凸显出来,跟不上生产节拍怎么办?只有不停地尝试,一次、两次、三次……不断地寻求最佳路径,最便捷的抓拿方式,最合理的作业方式,不断地修订标准化操作卡,对四门EC的岗位的工作进行细化分工,最终将时间控制在标准时限内,完成产能目标。

下部区域自动MAG焊故障率、门盖AGV与物流干涉、外板CMT质量波动、物流零件供应不足等多向问题同样困扰着各个工段。而面对困难,所有项目人员迎难而上,披荆斩棘,将每一项问题逐个攻克,在各自的岗位上为捷达VS5的达产贡献着应有的力量。

“聚力19,捷达速腾”,2019年捷达品牌的诞生是我们的荣耀,荣耀背后更是一份责任。顺利达产仅仅只是开始,未来将面临重重挑战,但我们有信心、有决心克难制胜,续写捷达品牌新的辉煌!END

来源:成都分公司 焊装车间

撰稿:李佳俊 张碧野 王柏淋

初校:王中正

复核:杨怡

终审:赖松



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