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螺钉上的质量之战

总装车间 一汽大众成都分公司 2022-12-15

阅读字数:1493字   阅读时间:3分钟

“这条拧紧曲线存在明显的脱枪情况!”

在笔记本面前,一位年轻的工程师正带领着他的拧紧团队,分析存在问题的拧紧曲线。他—就是陈源。

2015年7月,陈源加入到一汽大众成都分公司总装车间拧紧小组团队,从此踏上了车间现场工程师之路。这一路走来,他爱岗敬业,尽职尽责,敢于优化创新,勇于担当排难。在此期间,他收获了公司级、分公司级“优秀党员先锋岗”、“优秀共产党员”等多种光荣称号。在他的带领下,总装车间NCS车型的全车间一次拧紧合格率突破98.6%,拧紧DLQ CP7一次下线合格率开创历史新高99%,真正实现了拧紧质量的提高。

拧紧作为总装专业装配的重要组成部分,在装配中起着非常重要的角色,KAT A/B类的拧紧项一旦出现问题,将会直接导致汽车功能失效甚至是危及乘客安全,因此拧紧质量是车间质量的重中之重!

陈源非常情况这一点。在他接手车间拧紧工作后,就逐步展开各类创新优化,保证拧紧质量的稳定提升。他优化小组团队工作架构,重新梳理工作内容,直接将拧紧技工指定到责任区,专岗专责;他建立底盘结合托盘主动监控机制,在减少生产线工作量同时,缩短托盘因素产生的拧紧缺陷反应时间;他组织拧紧质保开展程序优化,零成本实现全车间EC拧紧漏拧紧报警提示。在他及他团队的努力下,车间瓶颈区域的一次拧紧合格率突破至99%。

承非凡,启新境,捷达新项目的快速爬产上线对拧紧提出更高的要求。“拧紧质量不能放松,它直接关乎捷达品牌的一炮打响!”陈源深知拧紧质量的重要性。从项目前期到8周达产,他组织重点问题攻关、处理拧紧数据红项、优化应急解决方案,在他的努力及各个部门的协作下,瓶颈区域一次拧紧合格率快速提升至99%,达到速腾EOP前水平。

成本优化是公司的重要战略方针。作为车间工具费用的重要出口部门负责人,陈源没有忘记成本优化。一直以来公司历年积累了大量的报废或待修电枪、数显扳手、风枪、拉卯枪等工具,这部分资源一直处于闲置或浪费状态。陈源主动组织搭建起总装车间自主维修工作室,将报废的工具重新拾起,可用的修好待用,没修好的拆卸后,可用备件留存待用。他培养了1名专业的工具维修人员,在这样的模式下,累计维修工具价值达249万元,累计消耗备件费用不足10万元,真正的走上了可持续成本节约之路。

在他的工作中,他不能容忍效率低下。在知晓拧紧日报/周报制作时间过长时,他自学VBA语言,制作拧紧系统一键生成报表,将制作时间由30分钟直接缩短到10分钟之内。他搭建总装车间问题管理系统,将车间问题显性化,提高问题的促进反馈效率。他建立起总装车间的知识管理导航系统,实现知识管理的便捷查询与存储。他利用这个技能为大家创造便捷,得到了车间同事的高度认可。

这就是陈源,作为现场拧紧工程师,一直致力于提高车间拧紧质量,提升车间一次拧紧合格率及一次下线合格率。在工作的道路中,他兢兢业业,吃苦耐劳,严格要求自己,不懈学习,勇于创新,用自己的力量助力部门发展,助力新品牌。          ——他,就是公司的那颗螺丝钉,聚力,拧紧!


END

来源:成都分公司 总装车间

撰稿:陈源

初校:李硕雨

复核:杨怡

终审:赖松



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