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党员先锋在路上|拯救一触即破的PVC气泡

涂装车间​ 一汽大众成都分公司 2022-12-15

阅读字数:1349字   阅读时间:3分钟


“破了,破了,怎么又破了!这才几个小时都返修10多台了,什么时候才是个头啊!”

“兄弟,什么缺陷啊,有那么难处理吗?”

“PVC气泡啊,现在PVC气泡缺陷率约70%,其中气泡破损率约20%,已经影响一次性交检合格率约10%了!VS5车型上市以后,PVC气泡不仅拖了涂装车间产能爬坡的后腿,还直接影响到给客户交车的质量,捷达品牌要是因为这个问题不能一炮走红的话,你说这怎能让我不苦恼呢?”

PVC气泡缺陷


如何拯救一触即破的PVC气泡?

涂装车间PVC工艺旨在利用PVC胶密封焊缝,保证焊缝位置车身的防腐性能。而PVC气泡缺陷将导致PVC胶无法有效密封焊缝,湿润空气及雨水等进入焊缝后将严重威胁到车身防腐能力。从BC316项目伊始,PVC气泡就始终是涂装车间的老大难问题,最严重时甚至单车存在数十个气泡。长此以往,这对新车型的爬坡速度和产品质量造成了巨大的影响。面对长期的质量影响和爬坡压力,涂装车间PVC党员先锋尹维不禁开始思考:PVC气泡产生的原因到底是什么呢?

现场分析

带着疑问,PVC气泡优化团队开展了与焊装同事的工艺交流。经过多次的现场分析后,大家终于找到了突破口:一是PVC胶内存在空气,在经过烘烤后,胶内空气破裂而出;二是焊装压合胶涂抹不均匀,存在断胶或不饱满情况,涂抹PVC胶经过烘烤后,钣金压合边内空气溢出,形成气泡缺陷。问题原因找到了,但是如何解决这样一个复杂的跨部门质量问题,项目陷入了僵局!

原因分析


党建先锋在行动,促涂焊精诚合作

作为传统的合作伙伴,涂焊车间的党员先锋们坚信,只要功夫下的深,办法总比问题多。为了解决这一技术难题,涂焊的党员先锋们成立了气泡攻坚小组,在良好的合作基础上,通过信息、资源共享,多轮现场攻关,大量的样件实验,终于成功地找到了解决问题的方向。

涂装方面:优化人员换料流程,加大换胶过程中排胶量,确保换胶后PVC胶桶内无空气残留,从源头解决PVC胶材料方面可能造成PVC气泡的来源;同时联合供货厂家对PVC胶的延展性、强度进行优化。

焊装方面:根据VW361/VW371经验优化四门两盖焊缝内压合胶胶量,避免焊缝内压合胶分布不均,确保焊缝内压合胶连续无断胶,消除空气储存空间。


存硕果,助力VS5一炮打响!

通过涂焊党员先锋们两个多月的持续优化,VS5车型气泡缺陷率从70%降低至5%左右,气泡返修工时从300min/班降低至25min/班,提升涂装车间一次交检合格率10%!顺利实现了VS5车型SOP后8周达产,为VS5一炮打响提供了强力支持!至此,这一长期困扰涂装车间的“硬骨头”终于被党员先锋们攻克。

精诚合作创双赢,涂焊党员先锋们一直在路上。而在创变2020的全新时期,涂装车间也将充分发动全员的拼搏精神,以拼搏为基,以创新求变,助力公司更加稳健的发展!









END

来源:成都分公司 涂装车间

撰稿:秦一凡

初审:肖强

复核:杨怡

终审:赖松


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