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通威产品分析和市场规划

锅小黑 全球光伏 2022-05-20



硅料介绍


今天公司公告了2020至2023年的产能规划硅料2021这两年最少分别投一个项目22年投两个项目到23年年底将形成22万吨产能乐观预测按照202122三年平均每年两个项目去规划和筹建23年年底形成29万吨




电池片介绍


在今年中期公司的实际产能眉山按照210来算已经有30GW加上金堂的30GW以及眉山后续的2期产能已经有70GW所以我们以20GW以内每年的建设速度进行扩产一方面我们继续在研发上跟紧甚至领先于行业各种技术路径各种工艺方案都对外持开放的态度另一方面是在基于研发基础的实际投资中审慎进行本次30GW的投资预计的金额是200亿如果完全按照PERC来算应该是远远大于该投资额因为其中涉及到15GW的PERC+或者说是TOPCon在两三年之后如果异质结能量产那么预留了15GW的异质结及配套设施的空间来进行测算加起来正好是200个亿的规模




市占率规划


随着光伏开始进入平价阶段按照光伏未来5年全球复合增速10%来算到2023年每年的新增装机将接近200个GW硅料和电池以最乐观的情况来看的话只占总需求的50%谨慎估计估计大约是30~40%左右我们认为作为在硅料和电子两个领域的龙头企业具备优势成本优势的品质优势而且在我们的科技研发上应该说也是处于市场的一线位置所以说我们在细分市场对应至少应该有30%到50%的市占率




成本和技术规划


硅料成本将进一步下降之前两个一级项目我们从开始投的时候向市场保证543的成本目前我们跑下来在单晶占比接近90%的情况之下我们做到了5万以下的全成本


对于未来的新产能不管是包头和乐山的2期或者其他的新增项目我们会在此基础之上进一步降低成本生产成本做到3的区间新型成本做到2的区间技术上保障单晶占比在85%以上我们目前我们乐山的老产能包括两个新产能都是在85%以上甚至是接近90%乐山老产能那边已经做到90%乐山的新产能单晶占比超过也基本达到90%


n型料做到40%~80%的区间目前我们乐山老产能的n型料已经在批量化的供给隆基新厂也将在近期向客户进行大规模的一个试料电子级我们是想具备这样的生产能力但是不轻易进入这样一个新的领域在电池片方面的话通过规模的扩大效率的提升尺寸的加大工艺的完善那么PERC产品的非硅我们规划做到两毛以下目标做到1毛8


新产品特别是异质结成本肯定会进一步降低但就算是能够跑出来我们预计应该至少是在2~3年的时间技术上都是以我们自己的技术积累研发积累可以做得到的就是确定性比较强的实现基础之上不包括行业本身的技术和成本的进步



问答环节



Q1目前的投资规模相对还是挺大的未来的PERCHIT的投资方向介绍OCI停产对行业的影响盈利水平什么位置


我们这次新签的协议是在成都的金堂像一个30GW的规划目前们总体上是按照短期的规划以现在主流的产线为主中远期的规划是在考虑我们现在正在试验的异质结它未来是不是能够在量产的性价比上去取代PERC在短期这两三年之内性价比要赶上来还是比较困难的但是我们保留这样的一个口子今天为什么我们在持续的在上PERC的产线不是简单的PERC产线而是考虑到往下一步的叠加p型的方向就是PERC+n型的方向就是去叠加Topcon它都是可以沿用现有的派克产线在所以我们在这次规划上留够了足够的空间为下一步提升做准备


现在看下来的话这两个方向的提升我们也都还在论证的过程当中额外增加的投资不管是用perc+加还是用Top con大体是相当的但在成本和可能市场实验结果上来看的话还略微有差异我们会以性价比量产化为条件来最终决定是用PERC+还是TOPCon去附加后面的3期和4期我们也是认为是异质结是有可能成为下一代的技术但是在今天暂时还不太成熟所以我们在尝试不同的技术方向在尝试不同的国产和进口的设备装备制造包括进口国产的一些材料我们最近这一年多也取得了一些显著的进步但到今天为止还暂时性价比在短时间内提升的可能我们还是留下这个口子这个当中因为异质结的单GW的投资确实是远超现在PERC+或者Topcon的水平整体也推高了我们的投资额追高到了一个大体上30GW到了200个亿的总投资额


下游的产量将会集中释放需求会大幅增加OCI和瓦克高成本企业要退出韩国5万吨1月份开工30%2月份要彻底退出瓦克去年底提了50亿的减值两个工厂将从光伏级变为电子级瓦克一半的产能会削减国内老产能成本还是很高的4-5万吨要替换掉去年底已经有7万吨已经退出了现在国内成本质量过不了关的都会陆陆续续退出会有20万吨的缺口


去年进口了14万吨多晶硅国内34现在缺口20万吨多晶硅在光伏终端的成本占比只有5%未来成本上涨5000-1万对电站成本影响只有1%是低敏感度多晶硅扩产周期在15-18个月2020年到2021年上半年将没有硅料新产能退出硅料现在已经实现了500-1000的涨价


平价上网之后市场会比较稳定未来硅料的价格会是稳中向好的态势



Q2硅料的生产成本和现金成本的控制要从原来的543降到432具体实现路径是什么一体化和专业化是怎么考虑


现在运行成本来看今年已经低于4万现有产能还有5-8%的降低空间通过对行业考察和科研攻关从源头加以利用各种消耗指标会大幅降低我们研发经费4-5%来支撑我们精细化管理成本控制做到极致我们自己的蒸汽消耗只有几顿比行业少1个数量级未来会到0吨


PERC产线叠加主要是两个方向一个是P型晶硅路线上我们所以投资路线基本上基于M12大硅片210的预算目前跑下来情况PERC+效率提升在1%相比PERC相对应增加成本的话只是增加设备但是设备不太成熟这是推进的相对难点除了设备之外通威是智能化产线搭建的好人员不会增加成本增加就是设备对应的动力和折旧增加大概增加1-2分钱目前还没有实际的量产还需要时间TOPCON设备相对成熟一点是P型转为N型TOPCON主要改扩散设备会增加4-5道设备成本上N型硅片贵比PERC+略高转换效率提升1%以上目前主流产线生命力延续上还需要论证对于HJT规划静态来看设备成本较高工艺单耗也高从HJT中试线上选择的技术路线是三个方向国产+进口设备都有目前转换效率已经比PERC多1%以上了量产效率超24%是可实现的但是成本增加的更多未来国产化之后成本降幅考虑在内的话也看不到近几年HJT的性价比目前HJT单GW投资额考虑国产化还要考虑配套还是要8-9亿远远高出PERCPERC+TOPCON


我们一直都是在自己的专业领域最专做强我们多晶硅电池片两环节进入门槛较高目前不管是规模还是成本都是处于比较领先位置我们目前仍然坚持在两个细分环节最精行业本身未来还有很大发展空间在两个细分环节比较分散还有足够空间提升市占率未来在这两个环节夯实行业地位第二点我们做了储备也布局了几百MW硅片产能组件也有一小部分主要做叠瓦的研发这两个板块的布局考虑到验证我们自己产品性价比做技术储备我们内部跑出来我们组件和硅片很多核心技术如果量产还是有竞争优势的如果全行业都做一体化的话通威也有优势一体化大部分硅片往下游或者组件往下游一般到硅片端停止但是我们有硅料环节的地位我们更具有协同优势和产能优势但是我们做好储备我们仍然认为行业内专业分工为主共同努力做下成本促进终端的发展我们也早给我们上下游客户协商和探讨形成战略性的供给


Q3: 测算PERC+TOPCON未来转换效率提升空间HJT转换效率追上的拐点


HJT效率目前是提升1%但只是起步目前看得到是24%-24.5%关键在于这两块额外增加的非硅成本比较少但是对于HJTHJT不能光对比转换效率还要看后端应用会不会造成电站端的超发目前HJT往2-3年来看只是到25%但如果PERC+和TOPCON效率站上24%的话HJT的拐点还会往后推HJT本身还要利用稀有金属元素受到资源稀缺性的影响还要论证是否有可行性


Q4目前210组建的进展情况perc产能不同尺寸的电池片的比例是怎么考虑的


目前所有的规划都是按照210也就是M12的硅片来做的规划因为在春节已经到了一部分的210的核心的生产设备但现在还不是一条完整的产线眉山的一期的项目是行业里面算是第一批210的产线这个产线除了主设备之外还有很多辅助的设施现在的整体的这样的一个周期特别受到这次疫情的这样一个影响可能整体要在二季度初左右才会建成投产完整的建成投产但是现在有了一些主设备我们已经可以用这些主设备生产出一些试样的产品从试样结果来看目前的210的尺寸的产品可以做得出跟其他的更小尺寸产品基本上相当的参数所以这也才坚定了我们在后续的所有项目当中我们都会以210的来做一个规划


第二是只要你把硅片做大了设备从大往小是都可以兼容的只要匹配不同的工装夹具就可以但是如果说我们一旦是设计的是小的往大去做这个就牵涉到设备的改造可能甚至都没有办法去做所以这也是后续设计都是按照210来做的原因


目前产线按照我们测算最经济的规模纯PERC线不考虑PERC+和TOPCON是在7GW未来转换效率提升的话还是可以提升的我们在任何一个环节都是满产和满销我们也会看客户需求今年是大家逐步接受210的元年我们会根据客户过渡期来调整产品结构


Q5后边的投产规划资金方面是怎么解决的


关于资金问题我们这次公告一共是2020年到2023年这4年的一个在电池和硅料端的目标大概投资这4年的投资大概是在520~800亿左右资金的来源第一是我们这几年公司自身的经营现金流大概应该是在350~400亿分红拿30%左右这是经营现金流第二个就是我们新增融资有280~520亿这其中包括中票有50亿另外就是超短融总共额度是30个亿现在还剩下20多个亿的额度还有绿色债券有30个亿


第三个来源是银行的项目贷款光伏平价上网以后很多银行由以前就是说限制进入逐渐进行了放开对光伏平台上为以后的市场前景有了良好的预期银行对行业也是有很很高的认可度并且通威最近几年对这个市场表现特别是在光伏的归庙中核电池片的成本技术产品的品质管理这方面的优势和持续的优势和认同金融机构是非常认同的很多银行也表示非常愿意跟我们进行合作


第四还有一些可能也权益性融资包括我们现在不还有可转债说以后的比如增发这些有这些方式到时候看根据市场情况和来看那么这是新增融资的渠道


Q6我们现在用的210硅片的厚度相比166的硅片的厚度需要增加吗


主流硅片厚度是180mm目前210厚度暂时只能是180mm主流156158的硅片厚度往170160mm做薄片化再往下做薄片化在组件端没法做因为目前组件串焊管控中没法管控生产指标也会影响目前180厚度能接受再往下能不能做会不会影响组件端还得后续验证


Q7:现在眉山的在建的产能要做到210可能有7~8个GW的产能


整体应该是在7个GW当然未来随着转换效率的提升它可能是会在7个计划以上的会还有待提升的这个只是基于现在的纯PERC线不包括我刚刚所说的就是PERC+和TOPCon因为这些就是它的产线等等这些数量不会有太大的变化但它的转换效率会相对更高一点所以它的额外的产出可能再多一些所以现在的7个GW只是以210尺寸的目前的PERK


Q8现在资金的投资的回报周期大概是多长时间相对于之前的项目有变化吗


就上几个月的行情来看我们在乐山投资的硅料目前这些项目测算下来基本上都在5年以下那么好的行情好的时候就是说可能两年三年我们包头和乐山的硅料能在4.几年收回新项目也是4-5年在电池片环节从210的硅片来推算我的整个投资回报的周期可能会有大幅的一个缩短是因为210的这个产品不管是各方面的指标也好还是最核心的非硅成本的节省上也好它可以有的一个议价空间上来也好都可以去大幅的改善电池片的的单瓦的盈利能力所以从而大幅的还会减少这样的一个投资回报期目前210产品能完全跑到156158水平的话非硅能节省5-6分钱


Q9:未来这几个硅料项目扩产的区域找好了吗电价大概是个什么区间


我们还是围绕着2~3个基地这样来定位布局现在已经形成了两个基地一个是内蒙还有就是乐山那么第3个基地在规划当中还有云南基本就是三个基地所以考虑目前的基地当中的电价的话乐山的话是按照三毛钱其他地区是二毛三到二毛五


Q10:成本下降是物料节省吗现有产线N型料的比例


N型料比例是按照一季度100吨供货二季度150吨三季度200吨结合我们产出和下游需求推进要按照市场N型导入速度变化新项目40-80%成本部分自动化控制核心生产技术等


Q11现在同样的一个厂房电池产能能到7个GW以上吗现在单车间的投资是多少


新厂房比目前的厂房要再大一点通威一直都是追求性价比折算下来单GW在厂房上投入也算是最少的但是它确实也会是我们最大的一个车间了但以后估计也就是大到那么大的一个水平就没法再扩大了光厂房的投入是不大的以眉山一期来看眉山1期我们是连厂房土建然后带所有的外围的配套的产物设施基本上就是一个GW折算下来1个亿不到


Q12:166尺寸的生产的成本能够比过去能够低多少


从166现目前来看的话它的非硅成本应该有2分/瓦的降幅


Q13:新的硅料基地成本能够做到432的一个水平那么能否把相关的技术应用到乐山老厂把543的成本也降到432的水平


新的技术是能够一部分应用乐山老厂但全部的应用在老基地还是有难度的新旧之间应该说可能会有一个3000块钱左右差距不会特别大老的项目也会降但是最终他们会有一定差距


Q14HJT中试线规模会扩大吗


异质结现在3条线其中两条进口改进线慢工出细活跟国产厂商按照光伏要求做了一些改变所以才有了单线250MW的能力未来还会效率提升今天国产化设备已经能做阶段性的异质结的成果按照光伏的产线要求还是不吻合的制程工艺只有四个但是每个精度都要达到纳米级的管控精度所以我们也发现了一些预期的偏差未来是能恢复到200多MW的水平未来能不能做到现在PERC的400多MW的单线能力还需要电池厂商工艺改良和设备厂商在设备上的改良


40%还是80%成本差距不大根据我们和瓦克的交流加过比例取决于市场的需求


Q15电池片设备往大尺寸走换成大尺寸的话单GW投资会增加多少一期会考虑哪种技术方案


大尺寸化以后车间投资是增加的但实际上一个车间210产出是7GW远高于原来水平折算下来单GW不增反降硅片越大单W的投资成本越低往下兼容是考虑我们目前的产品的出路问题保证满产满销PERC+和TOPCON增加是在1.5-2亿左右单GW但各有各的缺点这个与我们启动的项目不冲突因为和两个路线叠加总归有一条路线有性价比如果是PERC+的话就是额外增加设备TOPCON是P转N最主要在扩散工序改变要置换扩散环节设备从P扩改成B扩还有清洗的设备预留空间就可以如果这两个路线性比价比都比不过PERC我们也只是多增加了厂房面积这点沉没成本我们可以接受


Q16TOPCON考虑国产化设备


不管是PERC+TOPCON还是HJT设备都考虑国产化为主最简单逻辑国产化设备商卖最常规设备也有现金流他们可以请国外专家团队加入他们公司或者直接买过来所以未来人物等系统优势都集中在国内国产设备优势会越来越强


Q1730GW产能是以210计算的吗下游对210应用程度怎么样HJT和PERC这块效率到多少能和现有PERC性价比相等


我们做的规划都是按照210的规划来做的在今年这个阶段210往下兼容是考虑市场的过渡需求我们率先抢出210的产品是为了安满足下游验证需求验证的话第一是3-6月的检验认证周期会有同步检验结果出来这个验证结果就能给到组件厂家给到不同国家验证又要走3-6月周期所以基本上要6-9个月的周期我们对210有信心的原因在于210在各个环节有额外成本降幅的空间空间还不小


以眉山一期车间来推算如果全部出210产品年化产能7GW如果只是158产品年化只有4.5GW差距较大HJT目前还不好说目前看得到的是HJT转换效率比PERC高也看得到现在电池组件功率和电站建设来说每一个点绝对效率提升给电站端成本节省约1毛如果HJT提升效率1%对电站来说的话溢价空间只有1毛但是增加的成本没法对比高出好几毛甚至1块钱但是成本降幅很快如果以GW推算的话HJT成本快速下降以1块左右/GW在靠近如果HJT成本在1块以今天PERC158来计算成本在7毛左右所以成本差异远远大于效率的增幅但是在特殊的应用场景来看HJT是双面的他背面功率也会超过双玻产品还有一个他的衰减比例确实小于P型PERC在整个生命周期来看能多发电几个百分点HJT还要使用稀有金属铟不满足每年100GW的大市场需求还要看各方面综合因素的考量


Q18如果未来2-3年HJT对PERC有冲击了我们现在投的PERC产线回收期


现有投入已经收回了要看新投入的纯粹看投资回收期的话以210产出我们电池边际贡献更好基于目前硅片成本和低行情210能做到2年左右的全投入回收期就算HJT2-3年成本量产化技术也不是说所以电池投入都浪费除了电池设备还有厂房等配套也是上亿的投资这一块HJT和PERC能共用换的话也是只是换PERC的设备按现在行情来看只考虑PERC的设备投资回收期在1年左右到2023年年新增装机在200GW左右规模HJT设备厂商不可能丢掉其他比如PERC+,TOPCON等设备不做只做HJT只有2-3年HJT的设备供应不过来


Q19OCI和瓦克退出的话主要原因是什么


对国外光伏硅料厂保持尊重他们指标也比较优秀他们高成本两个方面原因一是他们很多观念和理念对技术的认识对中国的认识还是停留在10年前他们对自己技术突破也是在10年前以瓦克为例在10年期间他们工艺基本没有改善但是中国发生了翻天覆地的变化二是中国现有的产业配套能力无人能比工人政府的办事效率是欧美国家没法比的中国产业链的配套工人的办事效率远远超过欧美这是整个国内机制的差异瓦克听了我们的之后回去发了50个亿的减值公告他们美国工厂花了100个亿才建了2万吨


Q20通威在做扩产规划的时候有没有考虑到新产能扩出来后有本公司和其他公司的老产能退出那么按照我们的产能计划安排来看未来硅料和电池片两个环节产能出清的点在哪比如非硅成本多少哪一年的产能会退出硅料环节现金成本多少的公司会退出


电池片环节来看主要是来自于两类一类是电池片专业供应商一类是组价厂或者一体化厂商自己建的电池片的产能截止到2019年底来看纯单晶环节绝大部分是单晶PERC的产能100多GW产能以非硅成本来说3毛5以上的还占到40%左右3毛-3毛5的产能现在还有20%3毛以下的很少只有包括我们在内的一两家下一步往大尺寸方向做以后非硅成本进一步会有几分钱的降低空间以我们过往经历来看市场上说通威比较擅长精益管控只是控成本但是控成本都是基于对技术最深刻的理解之后对产线进行各种管控不仅做好实验室中的东西在批量化生产以后也要做到效率最高满足市场上的需求。


我们是在不断叠加在主流市场上的生产经验使得我们新投的产能即使在尺寸不发生变化的情况下非硅成本也在持续降低每个新投出的都会至少降低每瓦1-3分钱听起来好像降幅不大但正是这个使得我们比行业平均水平更好是我们盈利水平和竞争能力所在所以如果我们非硅成本进一步降低的话要看市场上能够接受的空间有多大行业的进步是在供大于求的前提下的这种供大于求就能识别出哪一部分是有效产能就是在效率成本两方面有保障的产能从刚刚跟大家分享的数字看真正有竞争力的非硅成本应该在3毛以内而当前还比较少这也是我们为什么有信心扩产一方面是我们对未来市场的看好另一方面即使未来市场不是很好未来也可以考虑落后产能的替换


多晶硅环节来看去年关了7.6万吨今年OCI5万吨加上国内大厂瓦克的数据总共有10万吨再加上一些小厂总计会有20万吨的规模未来我们多晶硅产业的布局非常清楚目前我们看得到的就是这5大家都主要是新的产能从旧产能来看除了我们永祥和大全之外基本没有盈利的我们现在也只是保持微利也在想办法提升老产能竞争优势我们8.4-3在对N型料进行升级改造在5月份能够实现N型料占比在刚才说的基础上还能够再提升实现高质量高附加值电价方面一个是把我们的110220有一个数字上的降低第二我们正在跟政府谈政府也支持把现在4毛2的电价降到3毛8甚至达到3毛5这样有个7分钱的电价降低第三是我们的精细化管理以前是68000-69000的成本到62000到50000多今年我们要降到40000多通过这一系列措施让老多晶硅保持适当的竞争力当然跟我们新厂的产能还是有差距但是行业格局已经很清楚了。


来源:雪球

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