【行业动态】中国航发涡轮院:掷地有声,“现场有什么问题就解决什么问题”
导读:2019年,中国航发涡轮院整机试验研究室围绕“推动精益思想落地生根,大力转变工作作风,促进现场环境不断改善和精益氛围形成”的思路,本着 “坚持问题导向,现场有什么问题就解决什么问题”的要求,积极开展现场改善工作。通过一年的努力,不管是试验过程的管理与提升,还是现场试验环境的改善,均取得了一定成效。
项目1:发动机试车台传感器冷却吹风工艺改进
改善前:发动机试验过程中,部分测试参数的传感器不仅需要加装冷却吹风管对其强制冷却,还要考虑对吹风部位及空气流量的要求。某试车台现有冷却吹风管跨距大、材料硬,存在难固定、易偏移的问题,并且只能单人操作,耗时费力。
改善后:设计并制作了传感器快装冷却吹风机构。试验过程中,将冷却吹风机构通过两侧的球头接嘴固定在台架两侧,且可调节吹风部位和吹风流量。通过改进,传感器吹风管长度变短,安装难度降低,牢固可靠,安装和调试时间由原来3h缩减为5-10min。同时,该成果具有通用性,可进一步拓展使用于其他试车台。
改善前:试验现场使用漏斗加油时,需要一个人扶着漏斗,另一个加油,比较浪费人力成本。同时,加完油后漏斗一般放置在工具柜,即使清理了漏斗余油,漏斗内壁面附着油液也会一定程度污染工具柜。
改善后:重新设计、加工发动机加油漏斗。发动机加油时,将漏斗放在一个小平面上,将漏斗的软管插到发动机加油口进行加油,非常方便单人操作,且收放时采用立式放置,漏斗壁面附着的余油会慢慢汇集到底部,不会污染工具柜或现场环境。
项目3:试验现场工具可视化及行迹化管理
改善前:试车台使用的老式抽屉式工具柜由于使用时间长,存在工具定置难、目视化程度差、存取不便现象。如重新更换,存在一定浪费。
改善后:利用精益思想,对工具柜每层工具进行模板定制以确定每个工具摆放位置;对本试车台工具制定专属标记以区别外来工具;在现场工具柜上方制作并悬挂定置图进一步实现工具可视化。通过对工具的“形迹化”“标色”“可视化”管理,提高了工具拿取、查找、清点的效率。
项目4:可移动式综合工具车制作及改进
改善前:某试车台使用的固定抽屉式工具柜,离试验舱近8m,且每次拿取工具只能开一层。由于工具柜存储容量限制,现场使用的吸油棉、工装夹具等辅助用品均放在其他储物柜,每次拿取工具或辅助用品比较耗时。
改善后:制作的可移动式综合工具车,实现了试车台全部工具及相关辅助用品的统一存放和管理,并加强了行迹化定置管理和可视化管理。现场工具及辅助用品摆放一目了然,便于查找和拿取。
项目5:试验物料“三定”管理
改善前:试验现场不同类型、不同规格螺栓、螺帽、垫片数量较多,且由于使用频繁,所以放置比较凌乱。
改善后:结合5S管理 “整理、整顿、清扫”要求,对试车台试验现场螺栓、螺帽、垫片等进行了分类与合理归置,便于现场查找,同时一定程度改善了现场工作环境。
项目6:试验现场螺栓转运车制作与改进
改善前:发动机上下台过程使用的螺栓重量较沉,搬运时比较费时费力。
改善后:设计并制作试验现场螺栓转运车,将常用螺栓定置在转运车上,该转运车可推入试验舱,减少了现场搬运时间和人力。同时,清除了现场多余螺栓,一定程度改善了现场工作环境。
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来源:涡轮视觉
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