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PID参数整定在DCS系统自动回路投用中的应用

PID控制器的参数整定

在炼油和化工生产操作中应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制。简称PID控制又称PID调节。PID控制器参数鉴定的方法很多。概括起来我们平常用到的只有两大类:一是理论计算整定法二是工程经验整定方法我们DCS在投自动控制的时候是把两种方法结合在一起,也就是说我的PID参数设定是在理论值的基础上根据具体的控制曲线,上下试验性的改变PID参数,然后观察其曲线和控制的稳定性,最后选择最佳的PID参数。

01

确定比例度P

确定比例系数度P的时候我们首先不要去考虑积分和微分。那么可以设置l为0、D也为0,这时控制就成了纯比例调节了。但是在设定比力度P时注意系统的输出值,不能超过他所能承受的最大输出值,我们开始设定比例度P,从0开始慢慢给值,一边给一边看控制器输出的曲线如果系统出现振荡就停止;回过头来,再从此时的比例系数P往小给,直到系统的振荡消失。记录好此时的比例度P,然后把它设定为当前值的60%~70%。

02

确定积分时间I

积分是越小越强,所以当我们把比例度P设定好之后积分时间是从高往低,先给一个较大的积分时间常数然后慢慢的逐渐变小积分l这时还得观察系统输出,如果出现振荡马上停止,再反过来再慢慢逐渐增大积分常数l直到系统振荡消失。把这个时候的积分I的150%~180%设定为系统PID的积分值。

03

确定微分D

在我们日常的化工和炼油控制中复杂控制回路少,一般很少用到微分常数,如果非要给微分设定参数,那么设定的方法和积分一样,微分也是越小越强烈,从高到底,直到震荡出现然后再增大,震荡消失时那时候的值的30%就是系统所要的微分值。

04

理论和实际的调整

在具体操作过程中。我们通过经验值一次给到位,但是当系统带载的时候我们所设定的PID值可能又不合适,这个时候我们只是微调就够了,一定是小范围的调,防止震荡过于激烈影响系统的控制和平衡。

05

四大参数PID的经验值

上述四大参数的IPD值是老前辈们总结出来的经验值,这可不是绝对的正确。在现实生产运行中,现场装置的工况和设备的使用情况对整个系统平稳操作也非常关键,比如一台调节阀的线性好坏,再比如测量仪表的准确度和灵敏度都会对调节系统带来影响,这个时候我们也可以通过调节PID参数对现场设备缺陷进行修复,当然这需要多观察多试验,设定PID参数是一个慢工出细活的过程,不能心太急,否则越调震荡越大系统越不稳定。

06

实际投用示例

例如对某炼厂100万吨/年催化吸收装置D-301罐分水包液位ILC-301投自动为例。其IPD投用的理想曲线如下图。

在实际投用中分两步走第一步比例P=100,积分I=0,微分D=0,(ID给0相当于不参与控制)属于纯比例控制其给定值是30%,液位曲线如下图。

从图中我们可以分析出液位在30%上下来回波动,其现场调节阀也是根据液位的变化在比较大幅度动作,液位低于30%抽出调节阀慢慢关闭,等阀门关至10%左右的时候液位已经上升到40%,这时40%大于30%阀门又从10%往开打,等阀门开至80%时,液位又降回到20%,就这样液位波动幅度是20%,现场阀门跳动幅度是70%,这样虽然液位基本能控制住但是液位波动大,阀门动作大,对阀门磨损非常之大。为了消除这样的现象,我们进行第二步,把积分加进来根据经验值积分I=80,比例P=100,给定值还是30%,让系统处于自动控制下,其观察曲线如下图。

从曲线上看就非常接近理想曲线,从刚投用的超调到最后平稳接近直线,液位一直保持在30%,上下幅度在2%左右,阀门跳动幅度在5%之间。所以我们在投PID自动时有理论值再加上经验值分步走,投一个自动控制非常之顺利,改变PID值然后就多看曲线多观察,直到曲线满意为止。

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自动回路投入注意事项


01

基本原则

装置在运行时自动回路的投入应保证各工段各装置的平稳运行主要参数不能出现较大的波动,其它辅助设备的压力、液位、温度等参数也不能出现影响装置正常运行的过大波动,绝对要保证原来物料的平衡。对于调节阀作用形式一定正确而且灵敏线性度好,对于测量表一定要确保所测量的值准确,否则无从谈起投自动。

02

同工艺操作人员的配合

自动回路的投入属于DCS自动化调试工作,之前需做好详细的预案,尽可能的把所有可能出现的问题以及采取的措施落实到位。比如自动投用后控制阀全关或者控制阀全开,不同的现场情况要有不同的预案相对应,尽量和操作人员进行沟通,了解具体工况,比如调节阀的线性情况和测量仪表运行情况是否及时准确,流量、液位、压力、温度四大参数最大变化幅度有多大,调节阀需不需要进行限位操作,防止意外的出现。在调试的过程中做好操作工也参与其中,做好心中有底万无一失。PID调试好以后,一定要告知工艺,使其多观察运行,一旦在运行过程中有突发事情,马上把控制回路切入手动操作,这样执行器不会乱跑,尽量不要打乱物料的平衡。

03

自动投入的注意事项

①所有回路和组态都应经过严格的测试,确保万无一失

投用前所有的回路信号都要进行系统的打点测试,从执行机构,到测量元件,再到调节器所有回路的接线、端子、信号要确保万无一失;尤其组态我们更是要认真仔细的反复检查,从点号、位号、逻辑、程序甚至前后的工况都要反复检查和测试,尤其组态由于我们经常性的改动和备份,一定要确认投用前是否有改动是否已保存和下装,下装前是否已备份,这些都是在自动投用前所要考虑的问题。

②投用自动前后多观察

在所有措施到位后我们准备开始投用,在投用前最好是观察一下现在的运行情况,一定要在装置设备运行平稳时再投入自动,观察目前被控对象的测量值,观察目前执行机构的位置信号,观察调节器的输出情况,了解了一切后开始投自动。根据理论值所设定的PID参数肯定有所不合适,这个时候要多观察被控对象,多观察执行器的动作,多观察调节的输出,多观察前后运行装置的工况,根据观察的情况及时的做出调整,三个参数比例、积分、微分到底该变哪个要做到心中有数,调整参数后马上再次投入观察,和原来的工况进行比较,查看震荡是加强了还是减弱了,频率是提高了还是降低了,然后再次的调整参数,直到满意为止。

③在自动情况下的缺点

我们投自动是为了优化操作,这并不等于解放操作。在生产过程中存在这样的情况,由于某个参数投了自动,操作工就放心的再也不去关注这个参数了,可殊不知这就种下了更大的隐患。在正常情况下比如说一个塔的液位,一般用抽出调节阀和液位表的自动来控制,液位升高抽出调节阀就自动开大,来增大塔的抽出量,液位降低调节阀就自动关小,减小他的抽出量,一般都控制在你设定的那个液位值左右,这是个动态的平衡。可是假如现场的液位表故障,引压线堵或者传感器失灵,这时所测液位要么显示最大值,要么显示最小值,这时候阀门因为在自动上就跟随液位表在变化,液位值往最小跑,抽出阀门为了让液位恒定就会往小关,可阀门关小液位还是很小就继续往小直到全关,这时危险就产生了,因为抽出阀关死导致泵憋压造成损伤设备(调节阀在泵后);因为抽出阀关死塔内实际液位会不断升高造成淹塔,可你看到的还是空塔,看到的是阀门已经关小就不去理他,反之如果液位往大跑,调节阀会往大开,这样会造成塔抽空,泵空转危险会更大。如果这个液位没投自动那么即使测量表有故障,调节阀也不会自己往大往小跑,不至于发生抽空淹塔的事故。这在生产过程中经常遇到,尤其小容量的设备抽空淹塔响应更快,操作人员根本来不及反应,所以说装置投自动不等于解放操作工,反倒对操作工提出更高的要求,更多的观察,更好的分析;同时对现场仪表设备的质量要求高,对仪表工的维护水平要求也高。

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