【精彩论文】燃气机组NOx监测系统现状及其改进措施
观点凝练
摘要:随着燃气机组NOx浓度排放要求日趋严格,其监测系统运行工况发生变化,原有监测仪表已不适用。通过分析NOx监测技术及其适应性和烟气预处理技术及其适应性,对燃气机组NOx监测系统现状有了明确的认识。结合HJ 75—2017和HJ 76—2017标准,针对现有监测系统中存在量程大、低浓度测量精度差、未监测NO2等问题,提出了一系列改进措施,如优先采用化学发光法NOx测量技术,增加NO2监测装置,采用低量程高精度CEMS仪表及性能优越的预处理装置,落实防雷设施等,同时着重考虑配置氨逃逸、氧量和湿度等分析仪表,以满足控制和监测要求。研究结果也同样适用于普通火电机组。
结论:燃气机组CEMS目前存在诸多问题,已经不能满足现有标准及环保监测的要求,需采取以下改进措施。
(1)增加NO2监测装置,同时采用多点取样测量方式,提高NOx取样数据的代表性和可靠性。
(2)对于脱硝装置出口NOx的测量,应优先采用化学发光法;若采用直抽法非分散紫外吸收/差分法分析仪时,应同时配备除水性能更优越的冷干直抽系统或采用膜渗透烟气预处理技术。
(3)由于燃气机组NOx排放浓度低,经过减排后会进一步降低,应采用较低量程、精确度较高的CEMS仪表,以满足新标准的要求。
(4)未来燃气机组很可能会进一步改造,建议结合脱硝改造、检修等时机对CEMS系统进行改造,满足脱硝改造工程和固定污染物烟气排放连续监测环保标准要求。脱硝改造后NOx排放浓度更低,出口烟气监测对CEMS的系统配置提出了更高、更具体的要求。因此,建议在可行性研究报告或技术规范书中提出明确要求,如烟气取样探头、管路和预处理、分析仪的测量原理,以及仪表量程、检出下限、NO2测量、防雷设施、标准气体等主要参数。
(5)NOx测量值都需要折算到标干态、15%氧状态,燃气机组氧量和湿度高,在启停阶段变化快,因此氧量和湿度测量仪表的精度、可靠性和稳定性对最终折算值影响很大,建议在配置时着重考虑该因素。
(6)燃气机组在建设脱硝装置后,需关注烟气中氨逃逸指标,由于氨易被水吸收,常用的抽取式方法会造成有效成分严重丢失,影响测量精度,建议配置时选择合理的分析仪表。
(7)对于脱硝装置入口NOx的测量,可根据具体浓度值,选择适用的分析仪表。
引文信息
张承武, 宣添星, 刘志坦, 等. 燃气机组NOx监测系统现状及其改进措施[J]. 中国电力, 2019, 52(1): 156-160.ZHANG Chengwu, XUAN Tianxing, LIU Zhitan, et al. Current situation and improvement measures of NOx monitoring system for gas turbine unit[J]. Electric Power, 2019, 52(1): 156-160.往期回顾
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编辑:杨彪
审核:方彤
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