一起生料磨4#辊套沿轴向开裂事故
一、事故经过:
2007年8月23日19:45,中控操作员检查发现立磨突然振动增大,查看各参数无效正常,调整后磨机运转平稳,即通知岗位检查立磨系统,查看排渣系统,立磨排渣系统有无异物排出,19:47岗位人员回电,立磨排渣除铁器排出一块约1.7m,宽约7cm,厚约2mm变形肩钢,同时告知班长,调度及车间领导要求停磨检查确认。20:05止料举辊甩料。20:10停磨主电机冷磨降温。20:40班长、岗位人员开磨检查,发现4#辊辊套沿轴向开裂。随即通知车间、公司领导,检修更换辊套。
二、事故主要原因:
1、经事后检查确认立磨挂出变形扁钢为立磨中心撒料盘台缘边部护板。
2、开裂辊套小头端裂纹附近均有明显金属擦痕(3处)。其他轴套也有轻微擦痕,但检查确认另外3个辊套大小头及辊面均无裂纹。
3、撒料盘台缘护板只起边部密封作用,防止物料进入撒料盘下部磨盘检修门处,非耐磨及承受部件。现该部位仅在处被立磨减速机恢复时解焊补过。
4、8月19日立磨定检时,也未发现该处有开裂等异常现象,只要换撒料盘上部分料环装置。
5、从脱落的护板看上边缘有焊接痕迹,下部没有焊接痕迹,长期运行后焊口开裂,受离心作用及磨内物料流动方向影响,冲到磨辊下方,挤压后开裂,全脱落。
6、由于磨辊磨损已到后期,辊套小头与磨盘间隙逐渐减少,缓冲物料层变薄,金属异物进入磨内通过磨辊下方时将直接导致磨辊辊套、金属异物、磨盘衬板硬性接触,在受强大的挤压及冲击力作用下,韧性较差的辊套开裂。
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