预分解窑分析诊断实例
实例1:XW2500t/d生产线
图1 某厂预热器温度
表1 XW旋风筒出口温度与温差
理想出口温度/℃ | 实际出口温度/℃ | 实际温差/℃ | 温差/℃ | |
C1出口 | 300 | 351 | ||
C2出口 | 480 | 274 | Δ1,2=-77 | Δ1,2=180 |
C3出口 | 640 | 604 | Δ2,3=333 | Δ2,3=160 |
C4出口 | 770 | 770 | Δ3,4=163 | Δ3,4=130 |
分解炉 | 880 | |||
C5出口 | 811 |
实例2:TR4000t/d 生产线
图2 TR窑尾截图
表2 TR旋风筒出口温度与负压
温度/℃ | 压力/Pa | |
1级筒出口 | 352 | -4981 |
1级筒锥部 | -4180 | |
2级筒出口 | 362 | -3883 |
2级筒锥部 | -3822 | |
3级筒出口 | 687 | |
高温风机 | 178 | |
三次风 | 800 | |
二次风 | 943 | |
产量 | 216 |
实例3:LS5000t/d生产线
图3 LS 5000t/d 预热器截图
表3 LS 旋风筒温度与温差
理想出口温度/℃ | 实际出口温度/℃ | 实际温差/℃ | 温差/℃ | |
C1出口 | 300 | 291 | ||
C2出口 | 480 | 431 | Δ1,2=180 | Δ1,2=140 |
C3出口 | 640 | 618 | Δ2,3=160 | Δ2,3=187 |
C4出口 | 770 | 733 | Δ3,4=130 | Δ3,4=115 |
分解炉 | 880 | 877 | ||
C5出口 | 769 |
分析诊断:(1)C2撒料板可能状态不良;(2)C5撒料板工作不佳。
表4 LS 旋风筒温度、压力
温度/℃ | 压力/Pa | |
1级筒出口 | 291 | -4339 |
1级筒锥部 | ||
2级筒出口 | 431 | -3278 |
2级筒锥部 | -3809 | |
3级筒出口 | 618 | -2899 |
3级筒锥部 | -2765 | |
4级筒出口 | 733 | -2282 |
4级筒锥部 | 755 | |
5级筒出口 | 834 | -1714 |
5级筒锥部 | 861 | -1529 |
高温风机 | 220A | |
产量 | 382 |
分析诊断:(1)C3漏风、分离效果差; (2)C4撒料不均; (3)C5漏风、分离效果差,煤燃烧不均。
实例4: MS2500t/d生产线
图4 MS 窑尾截图
表5 MS 旋风筒温度压力分布
温度/℃ | 压力/Pa | |
1级筒出口 | 297 | -4614 |
1级筒锥部 | 314 | -4796 |
2级筒出口 | ||
2级筒锥部 | -4052 | |
3级筒出口 | 659 | -2555 |
3级筒锥部 | 661 | -2948 |
4级筒出口 | 667 | -2311 |
4级筒锥部 | 763 | -2700 |
5级筒出口 | 811 | -1454 |
5级筒锥部 | 836 | -2106 |
高温风机 | 121A | |
产量 | 193 |
分析诊断:(1)1级筒锥部温度AB列有偏差;(2)C4撒料不均;(3)C5煤燃烧不完全; (4)预热器分级分离效果良好。
实例5:PE预热器、分解炉出口气体成分
表6 PE预热器、分解炉出口气体成分
C1汇合 | O2 | 3.18 | C4出口 | O2 | 1.7 |
CO | 1016(超) | CO | —— | ||
NO | 715 | NO | 543 | ||
NO2 | 3.3 | NO2 | 4 | ||
SO2 | 0 | SO2 | 0 | ||
C2出口 | O2 | 9.51 | 分解炉中部 | O2 | 1.14 |
CO | 1015(超) | CO | 7851(超) | ||
NO | 619 | NO | 715 | ||
NO2 | 24.3 | NO2 | 3.3 | ||
SO2 | 5 | SO2 | 131 | ||
C3出口 | O2 | 2.5 | C5出口 | O2 | 0.66 |
CO | 4058(超) | CO | 6780(超) | ||
NO | 345 | NO | 0(>671) | ||
NO2 | 7.9 | NO2 | 0.5 | ||
SO2 | 92 | SO2 | 166 |
分析诊断:该生产线各级旋风筒CO浓度高、波动大。C5-C1漏风逐渐增大。SO2逐渐降低。分解炉NOx含量较高。该系统拉风不稳定,煤在分解炉中燃烧不完全。
实例6:DZ预热器、分解炉出口气体成分
表7 DZ预热器、分解炉出口气体成分
C1 | O2 | 2.9 | C3 | O2 | 2.63 | 烟室 | O2 | 0 |
CO | 2500 | CO | 280 | CO | 超极限 | |||
NO | 233 | NO | 568 | NO | - | |||
NO2 | 1.1 | NO2 | 5.9 | NO2 | - | |||
SO2 | 1 | SO2 | 0 | SO2 | ||||
C2 | O2 | 2.3 | 分解炉出口 | O2 | 2.1 | |||
CO | 2262 | CO | 557 | |||||
NO | 150 | NO | 671 | |||||
NO2 | 2.4 | NO2 | 1.8 | |||||
SO2 | 10 | SO2 | 0 |
分析诊断:烟室CO含量超过仪器量程,窑内通风严重不足,煤粉燃烧不完全。C5-C1漏风逐渐增多。NOx全部从分解炉中产生。
摘选于:齐砚勇《预分解窑诊断》
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