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预分解窑分析诊断实例

水泥资料
2024-12-16

实例1:XW2500t/d生产线

图1 某厂预热器温度

表1 XW旋风筒出口温度与温差


理想出口温度/℃实际出口温度/℃实际温差/℃温差/℃
C1出口300351

C2出口480
274
Δ1,2=-77Δ1,2=180
C3出口640
604
Δ2,3=333Δ2,3=160
C4出口770770Δ3,4=163Δ3,4=130
分解炉880


C5出口
811

分析诊断可发现C2出口温度比C1出口温度还低。
(1)C1出口温度达351℃,说明各级预热器工作不良,最终导致热耗偏高。特别是C1-C4旋风筒物料分散不均匀,导致生料与气体换热效果不良。
(2)C2出口温度严重偏低,经现场查看,C2测温点接近下料点,且撒料板工作不良。


实例2:TR4000t/d 生产线

图2 TR窑尾截图

表2 TR旋风筒出口温度与负压


温度/℃
压力/Pa
1级筒出口352
-4981
1级筒锥部
-4180
2级筒出口362
-3883
2级筒锥部
-3822
3级筒出口687

高温风机178

三次风800

二次风943

产量216

分析诊断:
TR窑尾旋风筒存在以下问题:
1级筒下料点散料板工作不良,料分散不良,2级筒出口温度长期偏低,热交换差,导致1级筒出口温度偏高。具体:
(1)C1A、C1B锥部压力均比出口低;
(2)C2A锥部压力低于出口压力
(3)C3B锥部压力低于出口压力
(4)C4A、C5A锥部压力低于出口压力
(5)C5B锥部压力低于出口压力
出现锥部压力低于出口压力(一般锥部压力采样点在锥部出口上部1.5m左右),说明旋风筒分离效率低,由翻板阀漏风或者整体拉风不足所致。
(6)5级筒下料管温度长期比出口高。可能有两种原因:
a)煤粉燃烧不完全,在5级筒锥部能看到火星。
b)5级筒撒料板毁坏,导致4级筒喂入物料撒料不均匀,导致5级出口温度偏低。

实例3:LS5000t/d生产线

图3 LS 5000t/d 预热器截图

表3  LS 旋风筒温度与温差


理想出口温度/℃实际出口温度/℃实际温差/℃温差/℃
C1出口300291

C2出口480
431
Δ1,2=180Δ1,2=140
C3出口640
618
Δ2,3=160Δ2,3=187
C4出口770733Δ3,4=130Δ3,4=115
分解炉880877


C5出口
769

分析诊断:(1)C2撒料板可能状态不良;(2)C5撒料板工作不佳。


表4 LS 旋风筒温度、压力


温度/℃
压力/Pa
1级筒出口291
-4339
1级筒锥部

2级筒出口431-3278
2级筒锥部
-3809
3级筒出口618
-2899
3级筒锥部
-2765
4级筒出口733
-2282
4级筒锥部755

5级筒出口834
-1714
5级筒锥部861
-1529
高温风机220A

产量382

分析诊断:(1)C3漏风、分离效果差; (2)C4撒料不均; (3)C5漏风、分离效果差,煤燃烧不均。


实例4: MS2500t/d生产线

图4 MS 窑尾截图

表5  MS 旋风筒温度压力分布


温度/℃
压力/Pa
1级筒出口297
-4614
1级筒锥部314
-4796
2级筒出口

2级筒锥部
-4052
3级筒出口659
-2555
3级筒锥部661
-2948
4级筒出口667
-2311
4级筒锥部763
-2700
5级筒出口811
-1454
5级筒锥部836
-2106
高温风机121A

产量193

分析诊断:(1)1级筒锥部温度AB列有偏差;(2)C4撒料不均;(3)C5煤燃烧不完全; (4)预热器分级分离效果良好。


实例5:PE预热器、分解炉出口气体成分

表6  PE预热器、分解炉出口气体成分

C1汇合

O2

3.18

C4出口

O2

1.7

CO

1016(超)

CO

——

NO

715

NO

543

NO2

3.3

NO2

4

SO2

0

SO2

0

C2出口

O2

9.51

分解炉中部

O2

1.14

CO

1015(超)

CO

7851(超)

NO

619

NO

715

NO2

24.3

NO2

3.3

SO2

5

SO2

131

C3出口

O2

2.5

C5出口

O2

0.66

CO

4058(超)

CO

6780(超)

NO

345

NO

0(>671)

NO2

7.9

NO2

0.5

SO2

92

SO2

166

分析诊断:该生产线各级旋风筒CO浓度高、波动大。C5-C1漏风逐渐增大。SO2逐渐降低。分解炉NOx含量较高。该系统拉风不稳定,煤在分解炉中燃烧不完全。


实例6:DZ预热器、分解炉出口气体成分

表7 DZ预热器、分解炉出口气体成分

C1

O2

2.9

C3

O2

2.63

烟室

O2

0

CO

2500

CO

280

CO

超极限

NO

233

NO

568

NO

-

NO2

1.1

NO2

5.9

NO2

-

SO2

1

SO2

0

SO2


C2

O2

2.3

分解炉出口

O2

2.1


CO

2262

CO

557


NO

150

NO

671


NO2

2.4

NO2

1.8


SO2

10

SO2

0


分析诊断烟室CO含量超过仪器量程,窑内通风严重不足,煤粉燃烧不完全。C5-C1漏风逐渐增多。NOx全部从分解炉中产生。


摘选于:齐砚勇《预分解窑诊断》

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