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解决5级旋风预热器3级筒堵塞的一次实践

水泥资料
2024-12-16
对于5级旋风预热器来说,预热系统内容易堵塞的部位主要有4级旋风筒C4、垂直烟道、C5锥体及下料管、窑尾烟室缩口和窑尾斜坡等处。但某厂却经常发生3级筒堵塞,经过多次总结,认为主要原因有以下几点。
(1)3级筒堵塞的原因分析
①分解炉供煤不稳定,由于从窑头位置用罗茨风机向分解炉内供煤,管路长、阻力大,而螺旋泵的锁风存在问题,有一小部分煤风通过螺旋泵向上经双管绞刀进入贮煤小仓。 仓、双管绞刀、螺旋泵的送煤量发生变化,使分解炉内的煤流非常不稳定,导致系统温度变化大,高温位置的变化不定,特别是突然间煤量的增大,大量未燃尽的煤分两路,一路经5级筒入窑,一路经4级筒上升到3级筒,在3级筒燃烧,导致温度升高、结皮、堵塞。
②设备因素导致供煤不稳定,为了减少煤的输送造成的不稳定影响,岗位工尽量减少调节煤量的次数,分解炉内若长时间处在燃料过量的状态时,反而导致系统温度的下降。 这种判断的失误,也可造成3级筒的堵塞。
③当系统处在稳定状态下,某一参数发生变化,如窑速、塌料、系统温度略低,或者窑内温度的变化,或者掉窑皮,以上几种情况中任一种都可以导致窑前结粒的改变、冷却机供风的改变。 预热器系统的供煤量虽然不变,但温度随着冷却机篦下压力的上升而快速升高,从而造成3级筒的堵塞。
(2)防止3级筒堵塞的措施
通过以上几种堵塞前的现象分析和3级筒堵塞时清理的物料,发现造成堵塞的原因主要是煤。针对这种情况该厂采取了以下防堵措施。
1)设备改造
螺旋泵的本身具有一定的锁风能力,针对罗茨风机29.9kPa的压力采取了加重压盖、减小叶片和壳体的间隙、变螺距等方法来加强锁风的能力,同时改造放气箱内结构和放气管道,使窜过螺旋泵的气体不进入双管绞刀下煤管道内,改变双管绞刀由水平输送为 10°角爬坡输送,增加双管绞刀的填充率,加强双管绞刀的锁风,保证分解炉供煤小仓内煤层的稳定,虽然做了大量的改进工作,但收效不明显。 由于螺旋泵的叶片间隙的减小,又没有采用耐磨材料,磨损量增大,只能保证半个月稳定,从而加大了维修量。 为了能彻底改变分解炉供煤的不稳定,更换了螺旋泵,使用了增加计量转子秤,效果非常明显,从根本上解决了因分解炉供煤不稳定所导致3级筒堵塞的现象。
2)加强工艺操作
根据3级筒堵塞的一些现象,与操作不无关系,特别在一些波动的窑况下,3级筒堵塞的几率增大,针对这种情况可采取合适的操作手段来减少3级筒的堵塞。
①稳定预热器系统的各参数特别是4级筒出口温度控制在720~740℃,该参数的控制保证了预热器系统工作状况的稳定,并且物料预烧状况较好,物料表观分解率能达90%~92%左右。
②合理调节分解炉用煤量。分解炉用煤占总用煤的55%~60%,一方面参照计量数据,另一方面参照分解炉送煤罗茨风机电流,做到用煤合理,减少过量或波动。
③稳定窑速,提高快转率。由于预热器系统的塌料,导致物料在窑内运动的速度和物料量改变;窑前来料的突然变化,改变了冷却机的风量和二、三次风温;窑内燃烧条件变化,煤粉扩散燃烧能力下降,使正常的预热器系统参数被破坏。若预热器系统供煤不变,各级温度快速上升,分解炉被迫减煤,这时的预热器系统温度变化增大,入窑物料表观分解率也发生变化,造成了恶性循环,窑速一时又难以提上来。 所以,在预热器系统有塌料现象应及时调整窑速,从3.2r/min降到2.8r/min,减少窑头用煤量0.3t/h,物料运动到窑前对煤粉的燃烧的影响也就降低了,从而达到良性循环,杜绝了因窑前煤粉燃烧条件的改变而后移所造成的3级筒堵塞。
④稳定篦下压力,根据窑前来料的变化将压力稳定在2.5kPa,既保证熟料料层厚度,又保证了冷却效果。 二、三次风温的稳定,又为煤粉的燃烧提供好的条件。
通过分解炉煤粉输送的改造,工艺操作的加强,3级筒堵塞的问题得到了彻底解决,将3级筒堵塞引起的工艺故障时间降为零。

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