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一次水泥与减水剂适应性变差的调整经验

水泥资料
2024-12-16

1 水泥与减水剂适应性出现波动问题

2016年3月,一直使用我公司P·O42.5级散装水泥的某工程项目部反映水泥适应性发生了较大变化,主要表现为:需水量增加、现场用于水下C35混凝土时和易性较差、经时损失严重。

为解决此问题,抽取公司生产的同一批次P·O42.5级水泥进行现场适配,取现场施工使用的砂石骨料、外加剂,采用现场施工理论配合比进行试拌观察拌合效果。同时,用1月中上旬(回转窑小修前)封存样,按同样方法做适配,观察对比拌合效果。拌合后发现3月生产的水泥较1月生产的水泥在与减水剂适应性上有较大的变化,1月中上旬的水泥与施工单位使用的外加剂适应性较好,能满足施工需要。沟通了解得知:从3月1日起供应的P·O42.5散装水泥与减水剂适应性变差。

2 原因分析

春节期间,由于销售情况较好,回转窑没有停窑大修,只是在2月中下旬进行过小修,小修前后熟料和P·O42.5水泥物检结果见表1~3。水泥出现上述情况,可能存在以下几方面的原因。

(1)本次重新开窑后,窑头燃烧器内外风比例作了调整,外风比例有所增加,采用长火焰煅烧方法,可能影响了硅酸盐矿物的结晶形态;

(2)小修后进厂石灰石中碱含量有所增加,熟料中的碱含量有所增加,使得水泥中的碱含量也相应有所增加,见表2,3;

(3)该批次水泥熟料掺量减少了3%,混合材(煤渣与矸石)掺量增加了3%,见表3;

(4)该批次水泥比表面积较以前增加了26m²/kg,微细颗粒占比上升,增加了水泥需水量;

(5)水泥磨系统进行了较全面检修,研磨体重新进行了级配。

3 采取的措施及实施结果

3.1 采取的措施

针对以上情况及综合原因分析结果,采取了以下措施:

(1)严格控制进厂石灰石中的碱含量,要求石灰石中的碱含量不得大于0.2%;

(2)重新调整窑头燃烧器的内外风比例,适当增大内风用量;关小三次风阀,加强窑内通风;增大一段篦床冷却风量,加强熟料冷却;稳定二次风温在1150±30℃;

(3)将水泥生产配比调整到小修前配比见表3。

(4)鉴于水泥磨检修后水泥中微细粉量增加,通过调整水泥生产工艺,增大磨机研磨体平均球径将水泥比表面积控制在340±10m²/kg,降低微细粉占比,增大水泥颗粒粒径分布宽度;

(5)从施工项目部取砂石骨料和减水剂,按照项目部混凝土施工配合比,用调整后的水泥根据《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB50080-2002)坍落度与坍落扩展度试验方法,在公司自有混凝土实验室做拌合试验,记录拌合效果。)

(6)根据工艺调整后的混凝土拌合效果改进。

3.2 调整后的熟料及水泥质量

调整前后熟料的物检数据、净浆扩展度数据见表4,三个阶段熟料岩相对比见图1。

由表4和图1可看出,煅烧工艺调整后,在三率值无大幅变化情况下,熟料f-CaO含量有小幅下降,需水量较小修后下降5ml,3d强度小幅增长,28d强度稳定,熟料净浆扩展度较小修前后有所增加。分析认为其主要原因是熟料煅烧和急冷情况变好后,熟料矿物结晶形态变好,A、B矿边缘清晰规则、大小和分布情况比较均匀,不存在欠烧料和还原气氛。

调整后的水泥质量及水泥混凝土拌合实验数据见表5,混凝土配合比见表6。

由表5试验结果可以看出,经过工艺调整后水泥与减水剂适应性虽有较大改善,但仍达不到施工要求。通过混凝土拌合试验可以看出,调整后熟料掺量从81%降低到78%,混渣掺量由6%增加到9%时,水泥需水量有所增加,与减水剂适应性有所变差,这说明混渣的掺量增加会影响水泥适应性。

3.3 混合材结构调整

原混合材混渣中的结构为煤渣和煤矸石按1:1的比例混掺,煤矸石和煤渣的烧失量分别为10.65%和6.38%。烧失量越大,含碳量会增多,碳颗粒之间的空隙易吸附减水剂,故多掺混渣会导致水泥需水量增加,从而导致水泥适应性变差。而矿粉是成品,在水泥生产中后掺,因其成分不同,是一种含有较多玻璃体的材料、无空洞,不吸收水分和减水剂,并且矿粉比表面积较大(400~450m²/kg)、细小颗粒较多可以充分填充水泥颗粒之间的空隙,降低填充水泥颗粒空隙的用水量,具有显著的减水效果,改善了水泥与外加剂的适应性。另外,矿粉的加入改变了混合材结构,能更好的发挥出混合材叠加效应。故拟在水泥生产中增加矿粉配料,减少水泥中混渣掺量,并进行混凝土拌合试验,结果见表7。

其中#1水泥混凝土初始坍落度和扩展度分别为240mm和540mm,1h后坍落度和扩展度分别为225mm和447mm,拌合状态良好,满足施工要求。#2水泥混凝土初始坍落度和扩展度分别为250mm和560mm,1h后坍落度和扩展度分别为235mm和460mm,拌合状态良好,完全能满足客户现场施工要求。

4 结语

(1)通过煅烧工艺调整可降低熟料需水量,改善熟料性能,从而为改善水泥与减水剂适应性创造良好条件;

(2)影响水泥与减水剂适应性的因素复杂多变,本文提供了一种通过调整水泥生产工艺、质量控制指标和混合材结构来增强水泥与混凝土减水剂适应性,满足客户要求的方法;

(3)当生产工艺发生变化时,水泥与减水剂适应性可能会发生较大变化。生产厂家需结合施工方施工条件,采用施工方配合比重新作混凝土拌合试验很重要,根据试拌试验结果及时作出调整,可为生产厂家赢得市场主动,更好地与客户进行合作实现互利共赢。


作者:李瑞林1,姚立红1,刘生超1,张迅2,文强3

单位:1.中国葛洲坝集团水泥有限公司;2.葛洲坝老河口水泥有限公司;3.葛洲坝松滋水泥有限公司

来源:《水泥工程》2017年第1期

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