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从炉料到炼钢,极致降本“掘金”有道→

宝武 中国宝武 2023-10-16

邂逅 · 2298 期 · 6721 篇




太钢焦化厂

协同联动优化炉料



推进经济炉料,是太钢焦化厂积极落实公司“三降两增”工作要求的重要抓手。在推进过程中,太钢焦化厂积极承担工序主体责任,主动同各部门开展协同,降本增效工作取得了质的突破。


今年以来,太钢焦化厂在同宝武内部各焦化工序对标过程中,发现现有炼焦配煤结构中用煤品种较少,主要受限于自身煤罐数量限制,很多性价比高的品种难以进厂使用,影响了配煤成本的降低。为此,焦化厂负责质量和配煤管理的首席师吴波,积极与公司配煤小组成员共商对策。经过多个部门共同研讨,最终形成了比较成熟的技术方案,确定了优化煤罐配置、优化配煤结构和提高大矿煤比例三步走的优化炉料方案。
按照优化方案,由同一供方供应的两个品种实行厂外配煤,具体配煤比例、配合后煤种质量指标由技术中心制定并下发标准,由采购中心与相关供方协调实施。说干就干!经各部门协同努力,1月份即开始组织实施,至1月底就完成了煤罐优化工作,腾出了2个4500吨储量的煤罐用于配煤结构优化和新品种开发。


如何利用腾出的煤罐进行配煤结构优化?这是第二步必须要明确的技术方向。焦化厂结合下工序对焦炭灰硫控制的需求,以低灰低硫的价格较低的气煤资源为研究目标,运用现有的40kg实验焦炉设备,设计了系列配煤实验方案,研究了在现有进厂煤资源的基础上配用气煤资源的最大配用比例。结果表明,具备在保证焦炭质量稳定的前提下配用8%气煤的可行性。方向明确后,焦化厂与各部门积极协作,讨论制定进厂标准、组织开展工业试验,并正式进厂使用。5月份,焦化厂实现了单系统气煤配比7%的良好效果,既降低了配煤成本,又控制了焦炭灰硫。
除了结构优化外,能不能在现有品种中发现低价品种并使用,这是始终萦绕在焦化厂生产技术室主任梁杰心头的一个问题。他积极收集兄弟单位用煤信息,比对分析后,终于发现宝钢股份宝山基地使用的一个瘦煤供方是太原方向供应,价格较低,只是硫分指标略高。他与吴波开展替代研究计算,得出了能够控制住入炉煤硫分的配比方案,随后立即与技术中心、采购中心等部门进行沟通,于5月份正式使用这一品种。由于该品种比原来使用的品种价格低几百元,有效控制了配煤成本。
如何在提高大矿煤的比例上做文章?焦化厂与技术中心共同研讨分析后,得出了可以在长协矿供方方面开拓资源的共识,并确定了引进辛置煤的具体目标。5月份初提出设想,5月底即进厂使用了1列辛置煤,该煤种相比市场采购的相同品种煤,每吨价格低了800元,进一步降低了配煤成本。

积极承担工序主体责任后,焦化厂找到了自身下一步行动的方向。3月份以来,通过持续跟踪分析,发现市场上高硫焦煤的价格与低硫焦煤价格差距不断扩大,可以通过结构优化来降低成本。为此积极与技术中心、采购中心、经营财务部联动,成功开发并于5月份进厂使用了2列高硫焦煤资源。高硫焦煤与低硫焦煤间有200元/吨的价格差,在配用气煤的基础上配用高硫煤,既降低了配煤成本,又保证了焦炭硫分的稳定,取得了良好效果。
部门协同联动,在推进经济炉料的工作中取得了较好的成绩。焦化厂5月份配煤结构成本降低32.77元/吨,降本额度为1169.24万元;经济炉料降本专项工作5月份的完成率为107.5%,超额完成月度目标。





八钢公司

炼钢工序成本持续降低



在八钢公司炼钢厂150吨转炉中控室,炼钢工阿不都瓦克正在全神贯注地盯着屏幕上的各项指标。“钢铁市场形势严峻,让我们感受到了压力,我们炼钢工序在冶炼工艺改进、对标挖潜、精心操作等方面做了很多努力,力争用最低的成本炼出最好的钢水。”阿不都瓦克信心满满地说。八钢公司炼钢工序围绕“三降两增”工作积极开展“冬练”,不断提升精细化管理能力和水平,在工艺和质量上下足功夫,以极致低成本、高效率管理,有效应对钢铁行业面临的严峻形势和挑战。



今年以来,炼钢工序作为八钢公司降本增效的关键环节之一,以“提指标、降成本、增效益”为工作方向,紧紧抓住炼钢降本增效的关键指标,积极开展对标找差,苦练内功、固强补弱。针对工序降能耗工作,通过推行定额管理、节能改造、杜绝浪费等举措,加大回收类、消耗类等9项重点能耗介质管控。根据当月产量,系统核算次月分厂内部能耗指标,做到定质与定量相统一、先进性与合理性相统一。坚持每天对能耗情况进行复盘分析,以“节能增效炼钢”周例会为契机,对每周能耗完成情况、异常情况进行分析。对未完成指标制定攻关措施,确保能源消耗时刻处于可控、能控、在控状态,持续降低工序能耗。


7月份以来,为了进一步降低钢水冶炼成本,八钢炼钢工序在全力做好极致降铁耗攻关工作的同时,不断进行技术革新,结合现场生产实际,加大技术降本力度,冶炼中用价格相对低的低碳锰铁替代了价格高的金属锰,并通过严格执行操作制度、优化冶炼节奏,在实现钢水质量提升的同时,吨钢成本也得到了降低。在提高设备有效作业率上,炼钢厂加强了连铸工序的连续生产能力,在7月份的生产中,连铸工序实现了连续10天无停机,后续生产中正在挑战连续11天无停机的纪录。在炼钢工序中厚板方向的产品生产中,炼钢厂不断挖掘中包寿命潜力,日前,连铸中包连浇炉数由原来的15炉提高至18炉的最好水平,降级改判率降低2%,产能提升1%。为了减少铁水的温降,八钢炼钢厂还采取了钢包加盖的措施,减少温降15度,进一步降低了炼钢的能耗,这一措施也在炼钢厂进行了推广使用。


8月份以来,八钢炼钢工序持续推进“三降两增”工作,以“杜绝浪费,从我做起”岗位创新实践活动为抓手,按照“抓大不放小”原则,不断加大炼钢工序的降本力度,通过“成本天天读”“成本炉炉控”等精细化管理,强化对能源、成本进行专业化诊断和整改,使吨钢成本不断降低,为八钢战胜钢铁“寒冬”作出新的贡献。



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编辑:令狐不冲

供稿:太钢、阙志华 

图片:太钢、姚海山

出品:宝武融媒体中心

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