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决胜100天 聚力勇争先 | 焊装车间VW371前后盖CMT打磨工艺优化纪实

焊装车间 一汽大众成都分公司 2022-12-15

阅读字数:1452字   阅读时间:3分钟

2019年,是公司2025战略持续推进关键之年。在公司“三大战役”引领下,成都分公司焊装车间将“开源节流”主题实践活动贯穿全年各项工作,尤其是在 “决胜100天”中,积极动员广大员工广泛参与,深入挖掘各个环节潜力,以提升效率为突破口,把工作做实做细。

在工作开展过程中,焊装车间现场工程师谭艺谋、代理工长李松林、设备看护员工叶太兵发现,VW371前后盖的CMT焊点打磨工艺有很大优化空间。由于前后盖上采用控制电泳变形的CMT焊接工艺,但CMT焊点的余高大,不打磨则会导致油漆PVC外观缺陷,因此焊装车间必须对CMT焊点进行打磨。这项打磨工艺不仅提高了返修工时,更消耗着大量的耗材和工具。所以,谭艺谋就开始思考:能不能降低CMT焊点的余高,将CMT焊点做到不打磨的程度?

带着疑问,CMT工艺优化项目组开展了同类工艺的对标,发现目前国内外的门盖的CMT焊点均需要打磨,技术的瓶颈一直没法突破,问题无法解决。谭艺谋对CMT焊点打磨的事耿耿于怀,直到今年4月,事情出现了转机。公司与匈牙利杰尔工厂交流时发现,国外工厂的CMT焊点在技术已有所突破,焊点能做到近乎不打磨的状态。而国外的解决办法是汽车厂与CMT厂家联合开发专家参数,以降低CMT焊点余高。

听闻此消息后,项目团队又迅速地联系了CMT厂家国内技术人员,对VW371前后盖CMT焊接控制器导入专家参数,并开展试验。使用专家参数就成功了吗?此参数下CMT焊接的飞溅非常大,打磨飞溅的工作量甚至超过了原来的打磨量,新参数根本没法用,项目陷入了僵局!问题到底出在了哪里?团队负责人苦苦思索,时常在现场钻研。通过仔细比对国外技术资料与现场参后发现:此工况下的焊接曲线没用对!项目组再次联系厂家,请厂家分享最新的焊接数据库,并选用正确的焊接曲线。在投入大量时间和精力来调整送丝速度、焊接循环数、保护气流量等参数,将CMT焊点飞溅降到了可控范围后,才批量使用了新的焊接参数。

新参数使用后,焊点的余高和飞溅依然不稳定,仍有小部分的打磨量。这部分打磨量怎么降低?项目团队再次研究国外技术资料发现,焊枪姿态还有优化空间,前段时间为了控制余高只调整了焊丝尖端与压合边的距离,但实际上焊丝与零件的垂直度、焊枪的后仰角、焊丝的干伸长都有要求。因此,项目组运用工序质量达成这项工具,系统地梳理了前后盖CMT焊点的良品条件,将每个焊点根据良品条件全优化了一遍。

整个CMT打磨优化的过程中,由于参数和轨迹调整会影响批量生产,所以优化调整只能放非生产时间进行。项目团队加班加点,放弃了多个节假日、班次空点等休息时间,来开展试验工作。经过大量的调整试验,终于消除了前后盖CMT绝大部分的打磨量,返修工时、打磨耗材及工具费用均下降90%。

开源节流在路上,技术创新在行动。在“决胜100天”的关键时期,焊装车间将秉承“主动主导、勇于担当、合作创新、坚持不懈”的脊梁精神,持续推进各项工作,以创新求变为动力,助力公司2025战略稳步实现。


END

来源:成都分公司 焊装车间

撰稿:谭艺谋

初校:王中正

复核:杨怡

终审:赖松



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