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人物 | 谭艺谋:“降本思维”的践行者

焊装车间 一汽大众成都分公司 2022-12-15

阅读字数:1673字   阅读时间:3分钟


降本增效非口号,实际行动显成效。成都分公司焊装车间现场工程师谭艺谋坚持现地现物,在实际工作中积极践行集团提出的“降本十二大思维”,演绎了一个个降本增效小故事。

勤对标,刻苦钻研降打磨


为避免出现PVC外观缺陷,焊装车间需对VW371前后盖CMT焊点进行100%打磨,耗费了大量的返修工时、打磨耗材和工具。如何通过技术手段降低打磨量成了摆在大家面前的一道难题。

谭艺谋看在眼里、急在心里,他主动对国内外同类工艺进行对标,发现目前行业中所有门盖的CMT焊点均需要打磨,技术瓶颈一直无法突破。就在大家对此一筹莫展之时,天津焊装与国外工厂交流过程中传来好消息:国外工厂联合CMT厂家,针对门盖CMT开发出了专家参数,能有效降低打磨量。

他快速对标,导入专家参数并立即开展实验,发现此参数下焊接飞溅非常大,打磨飞溅的工时甚至超过了打磨焊点的工时,新参数无法使用,再度陷入困境。他带领着团队成员刻苦钻研,通过将国外技术资料与现场实际使用参数进行一一对比,找到问题根源在于焊接曲线的选择差异。

他带领团队通过利用生产间隙、检修时间进行多次进行模拟实验和焊枪姿态精细调整,最终消除了前后盖CMT绝大部分的打磨量,返修工时、打磨耗材及工具费用降低了约90%,单车降成本4.5元。

勇创新,锲而不舍巧设计

生产线上每一个零件的安装,大家都习以为常,通常不会过多在意零件的设计是否真正有制造工艺的需求、是否真正做到了物尽其用。

谭艺谋与团队成员没有局限于工艺上的需求,而是创新地从用户角度思考,并主动联系销售公司进行市场调研,他们发现VW361、VW371车身上某类零件已经没有用户需求。因此,他向TE建议优化这类零件的设计。

由于没有可借鉴的经验,在评估试验资源缺乏、评估流程周期太长等方面遇到诸多困难,零件整体重新设计这一项目一度陷入困境。是放弃还是坚持?这个问题一直在他脑海里盘旋。他经过再次仔细研究发现,对这类零件的部分零件进行优化,不仅试验评估周期短,还易于设计。经过与TE、国外设计师等多轮次深入地沟通,最终设计方案得到大家一致认可,评估通过!他通过立足现场,锲而不舍,巧妙设计,VW361单车降成本20.2元, VW371单车降成本4.3元。

抓痛点,持之以恒优工艺

为防止车门在电泳烘干的过程中发生变形,VW371在车门上采用了防变形工艺,但此工艺在SOP初期设备故障频发,停台时间长,成为焊装车间急需解决的痛点问题。

他直面生产问题,从问题中挖掘中降成本潜力,带领工长组建攻坚团队。首先针对车门组织了电泳前后对比测量实验近200次,往返取送电泳后的车门总成个数达到96个,历时近2个月,通过大量的测量实验,大家掌握了车门的电泳变形规律。然后组织开展实车验证,从10辆份、20辆份,一直做到1000辆份,对每次实车试装的问题都做详细记录,快速解决。通过团队不断攻坚,针对存在变形的地方,在车门上进行反向矫形或调整预留,最后实现了对防变形工艺的优化,为VW371单车降成本15.8元。



上述三个项目完成,在车型的生命周期内预计降成本超过五千万元。谭艺谋从生产实际出发,立足岗位运用创新思维,用实际行动为公司利润完成做出贡献。他就是这样一位“降本思维”的践行者,他用实际行动告诉大家,只要具备了创新增效的意识、思维和毅力,就能提出降本增效的金点子,就可以成为创新增效的行家里手。






END

来源:成都分公司 焊装车间

撰稿:翁国泰

初校:王中正

复核:杨怡

终审:赖松


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