持续攻坚创效 | “1+2”,专业管理保安全!
践行责任理念故事
专业管理保安全
化工分部设备管理室党员副主任朱芳瑞创造性地建立“1+2”设备巡回检查机制,一周为一期,周一至周五每天利用半天时间,由一名设备管理室工程师带领两名车间见习设备员,深入各车间现场巡回检查设备情况。
目前已开展11期,共有22名车间见习设备员参与,巡回检查覆盖了12个车间,取得了良好效果。
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01
练强了队伍
见习
设备员
原来挤压机内部是这样的呀,这个螺旋桨的原理是什么呢?
6月份,“1+2”巡回质量检查小组轮训人员、乙二醇车间见习设备员来到3号聚丙烯装置检修现场,一边检查检修质量一边学习挤压机原理。
巡回检查过程,也是对车间见习设备员进行跨装置实战轮训的过程。
专业工程师手把手传授设备质量检查的思路和方法,既帮他们提高设备管理能力,又引导他们开拓视野、借鉴兄弟车间的经验抓好本车间的设备管理,推动分部设备管理队伍整体水平提升。
轮训人员还在学习中,有针对性地“取经”~
苯乙烯设备员将裂解炉标准化检修经验,借鉴到苯乙烯炉的检修中,并优化制定了储罐检修标准化模板;全密度设备员将1#丁二烯装置检修质量表格实时签字确认的好做法,带回车间应用。
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02
盯住了“盲区”
朱芳瑞组织“1+2”检查小组,将高点、隐蔽点、边远地区等作为设备巡查重点,带动各车间消灭隐患排查的“不放心点”和“盲区”。
专项检查●●
// 1
|芳烃罐区隐患专项隐患排查
// 2
|厂内火炬系统专项隐患排查
// 3
|2号管带施工检查及隐患排查
// 4
|橡胶顺丁装置检修
// 5
|新建D火炬项目联合检查
// 6
|裂解大修材料质量验收检查
目前,他们已先后开展了6个专项检查,从专业层面,检查出保温材料不达标、焊缝焊接质量不合格等60多项隐患问题。
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03
掐住了“源头”
6月初,设备管理室工程师陈建廷带领车间见习设备员杨喜君、邓祖銮,检查储运2#管带509~1380号桩低标准整改项目施工质量情况,发现3项工程质量问题。
他们以点带面,考核施工单位1000元,并跟踪落实施工单位强施工质量管理,确保项目优质交付。
朱芳瑞组织“1+2”检查小组落实属地责任,协同主管部门严抓严管化工分部区域内的施工项目,力保设备施工质量。
5月份以来,他们共查出问题192项,累计考核施工单位9.35万元,不仅掐住了安全隐患的源头,还促进了承包商自主管理。
据了解,化工分部53%的见习设备员没有参加过大修,朱芳瑞带领他们参与重要设备管线检修及隐蔽工程项目,也为年底的化工2#系列装置大修质量管理积累了经验。
点评
朱芳瑞发挥智慧实干,创新专业管理,提升了管理水平,培养了专业队伍,既是“穿透式管理”的生动实践,也是“寓管理于服务”的具体表现,体现了党员干部的负责担当。
“专业管理保安全”不是一句空话,需要各级专业管理人员践行“穿透式管理”“寓管理于服务”理念,忠实履行主管责任,发挥智慧实干,创新管理思路,付出超常努力,扎牢安全篱笆。
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制作:刘金超 侯 凤
策划:唐胜颖
视频:张 博 李笑然
文字:张亚培 侯 凤
审核:龙泰良
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