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【行业新闻】和故障较劲到底 海航技术广州航线维修室根除疑难故障

导读:“故障不排除不下班!”广州白云机场的机坪上,海航技术的几名机务围着一台飞机发动机,正在寻找故障原因的他们和故障较上了劲儿,不排除故障誓不罢休。

“这架飞机执行航班时因火警环路故障滑回停场了,我们车间维修小组已基本完成了飞机的初步故障分析排故与换件,但是通过多次试车,仍显示故障不稳定存在。”海航技术广州航线维修室车间主管刘星说道。

  

面对这个不稳定故障,刘星当即要求车间团队把几十个小时的排故结果与现象重新整理,经过梳理,了解到此故障的历史情况后,刘星决定带领团队啃一啃这块硬骨头,找到故障根本原因,从源头上根除故障。凭借多年的排故经验,他判断线路故障可能性极高。只要是机务都知道,线路故障可不是那么容易排除的,尤其是发动机上面的线路繁多、捆扎复杂,空间狭窄,施工要求高,需要耐心地不断重复探测才可能找到线路故障点。然而,这难不倒勇于挑战、意志坚定的海航技术广州维修室的机务们。

  

刘星迅速安排好分工,并带领着车间的罗聪、尹昊文等几位电气大拿查找线路故障。刘星在发动机下方进行量线工作,进行这项工作不仅需要一直仰着头克服脖子酸痛的毅力,还要求手上灵活轻巧,精心梳理条条如丝的线路。

 

罗聪在发动机吊架下方进行排故量线和寻找有可能磨损的线路。发动机吊架下方的线路很难接近,罗聪需要倾斜着身体伸手进去一条一条线地寻找有可能磨损的线,看得到的看不到的都要量线,多重方法寻找有可能出问题的线路。

 

 

尹昊文在火警环路上进行排故量线和寻找有可能磨损的线路,夜幕降临,火警管路附近光线昏暗,他打开手电筒,弯着腰一条一条线地仔细搜寻有可能磨损的线路。

 

完成了发动机下方的量线工作,刘星到电子舱对FDU(火警探测组件)进行量线。由于FDU量线工作面不好接近且空间太窄,刘星不得不侧着身体坐在FDU前面的板上,右手拿着量线工具,借着手电筒的灯光在狭窄闷热的电子舱里进行量线工作。

 

驾驶舱内,刘星对驾驶舱头顶板的“ENGINE1 FIRE LOOP A”和“ENGINE1 FIRE LOOP B”两个跳开关的线路进行量线,查看电流数值和电压数值是否正常。

 

 

在完成发动机全部火警环路、FDU、驾驶舱机体线路的量线工作并确认都没有问题之后,就剩下发动机吊架到核心机段线束这最后一个可疑点了。刘星站在梯子上趴着腰接近施工位置,对拆下的发动机吊架盖板内的线路进行对串和对串后恢复工作,小心翼翼,认真细致,细小的导线每一条都必须串对,一趴就是十几分钟。终于在多次对串跳线比对后发现450VT1线束销钉连接松动以及452VCA插头内部损伤是间歇性故障出现的根本原因。工作小组二话不说迅速更换故障部件并恢复到可试车状态。


完成最后一个量线排故之后,就到了最关键的一步——试车,试车是否成功决定着此次排故的成败,整个团队的心都悬着。刘星对着试车手册,目不转睛地看着发动机各类参数信息,口中报出:当前慢车10分钟火警故障信息不再现,地面警戒准备左发起飞功率。终于,在高功率试车之后,故障信息不再显示,大家松了一口气。

  

当问到刘星对于此次排故工作的感受时,他笑笑说:“这次故障比较隐蔽,大家为了早日排除故障,让飞机恢复健康状态,几乎衣、食、住在航线了,看到大家一起克服困难,排除故障,还是非常有成就感。作为一名普通的民航维修工作者,做好自己的本职工作,感受着工作带给我的酸甜苦辣,带领着团队踏实、稳步地前进是我最大的心愿。”

 


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来源:中国航空旅游网

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