一起窑托轮瓦“翻瓦”事故分析
一、事情经过
2020年2月初,在2#窑库满停机大修时,XX水泥公司安排将已受损的2-4#托轮瓦进行更换,2月26日更换工作结束。3月30日2#窑大修结束于9:30开始投料运行,3月31日8:30分,2-4#瓦温突然上升,5分钟内从47℃急升至60℃跳停。在循环换油无法有效降温的情况下,紧急采用冷却水对托轮瓦进行降温和研磨,研磨处理至4月1日下午15:00,换油后2-4#瓦温恢复正常,窑正常投料运行。当天为了防止因窑况变化引起托轮下移而造成下轴肩接触,从而造成瓦温再次上升,对2-4#托轮座顶丝调出了30°左右,保证该托轮止推圈与2-2#瓦接触,从而避免2-4#瓦接触。
5月8日19:36分,2-4#瓦温由50.9℃又骤升至60℃跳停,对2-4#瓦进行灌水降温后开机投料,但此时窑主机电流由于太高,转不动窑,当班巡检工立即挂盘车进行盘窑,盘窑5分钟左右,脱开盘车再次试开主机,还是开不动。然后检查2-2#、2-4#瓦和轴颈无异常后,再次盘车,20:40左右,慢车盘窑转动三圈后脱开盘车并通知中控按正常开主机,并把主机频率适当调高后,窑转动正常并于20:46分恢复投料,停机过程中2-4#瓦一直处于水研磨状态。窑开起后,为了预防再次出现异常故障,从当天开始安排润滑人员三班连续监控处理,并密切检测着托轮轴的温度情况,一旦温度均匀并下降后及时更换润滑油。
5月11日8:20分,2-4#瓦温由49℃骤升到55℃。根据现场瓦温的波动,机修工段长通知中控把窑速从3.8降到3.0,相关人员随后到达现场并决定于9:30分把2-4#瓦往外调出60°,至10:30分2-4#瓦温稳在44-46℃,然后通知中控缓慢提速恢复窑况。11:20分4#瓦温度快速降到39℃,属反常现象,检查发现2-4#瓦已翻至轴上面(俗称翻瓦),并立即止料停窑。2#窑于11日11:29分止料停窑,设备部及制造部立即组织人员尽快把南面托轮退出,组织开展更换2-4#瓦的工作,由于托轮轴表面拉伤严重,需进行外委打磨,5月13日20:00分,轴打磨完毕,5月15日2:00分,换瓦的工作完毕,进行点火烘窑。
5月15日14:15分,2#窑投料,但投料后不到30分钟,刚处理过的2#、4#瓦,温度还是异常上升且上升速度很快,循环换油但瓦温仍无法降低,由于没有其它降温手段和处理措施,只好重新对2#和4#瓦进行放水研瓦并派管理人员24小时监控。
5月16日早上9:22分,一直放水研磨正常运行的4#瓦,温度又异常上升,检查4#瓦轴面有拉伤痕迹且粘有铜粉。15:30,大区协调的调窑专家赶到公司,20:00在专家指导下,通过在托轮座外排冷却水管上安装可调整流量的阀门,保证托轮座内能随时保持有一层50mm左右厚的高粘度润滑油进行磨合等措施,2#和4#瓦温度开始恢复到正常磨合状态。
5月17日,在专家指导下,2#窑于15:15分临时停窑30分钟,拆卸2#和4#托轮座的上盖,并安装敞开式临时压瓦工装后于19:06分投料,投料后2#、4#瓦加入高粘度的C-F3润滑油进行磨合。18日,调窑专家在线对2-2#、2-4#托轮轴颈进行在线打磨,并在2-4#瓦润滑油内加入适当比例充分加热溶解的松香和沥青溶液,至6月18日止,2#、4#瓦还在监控状态,瓦温基本稳定(带病运行),窑持续正常投料运行。计划待下次计划停窑检修时再彻底处理。
本次事故造成2#回转窑停窑98.75小时。
二、原因分析
2022-01-17
2021-10-06
2022-02-17
2021-08-23
2022-01-30
2021-12-08
2021-11-27
2021-11-17
2021-11-06
2021-10-20
2021-10-28