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预热系统各级旋风筒降阻研究

水泥资料
2024-12-16
前言预热器是烧成系统核心设备,其工作状况直接关系到烧成系统能否高效工作。特别是烧成系统提产后,风量大幅度增大,造成预热器出口负压高于设计值,严重影响系统电耗和系统稳定运行。降低预热器系统阻力,提高通风能力是系统优化提升的关键。目前,相当多的生产线已进行了预热器降阻改造,降阻方式较多,技改效果和带来的副作用差别较大。为了找到较好的降阻改造方式,本文从某厂五级预热系统预热器降阻实践出发,结合CFD分析,对各旋风筒降阻方式进行讨论。1 基础数据与分析方法预热器各级旋风筒作用不一样,结构也不尽相同,针对不同的旋风筒需要采用不同的降阻方式。本文将旋风筒从上至下分成三类:C1为一类,C2、C3和C4即中间级为第二类,C5即最末级为第三类,分析其降阻方式的优缺点。1.1基础数据本文研究对象所在系统的基础数据见表1所示。1.2主要分析方法1.2.1物理模型本文分析了第一类旋风筒,也就是C1筒的3种降阻方式,第二类即中间级旋风筒的4种降阻方式,第三类即最末级旋风筒C5的1种降阻方式,即进风口做成斜面的降阻方式。1.2.2网格划分本案例采用混合网格,并用局部尺寸优化进一步提高网格质量,网格歪斜率控制在0.6以下,总网格数在40万左右,满足计算要求,边界层数为5;对旋风筒内一定粉尘浓度的气体进行仿真,但未对生料脱水、生料分解以及部分可燃物燃烧等物理、化学反应对气体的影响进行仿真。2 旋风筒降阻   未改造之前,C1旋风筒见图1所示,进风口面积为5.38m²;窑产量3200t/d时,风速为21.92m/s,旋风筒阻力987Pa,分离效率为93.67%。对C1旋风筒降阻,采取3种形式:进口朝内扩;旋风筒蜗壳顶部提高;进口上部加高,蜗壳不变。C1旋风筒改造前模型图和3种降阻改造形式下的模型图对比见图2所示,速度云图对比见图3所示。2.1进口内侧朝内扩旋风筒进口内侧朝内筒方向扩大(以下简称内扩)300mm,如图2(b)所示。通风面积扩大到6.67m²,速度云图见图3(b)所示,风速降低到17.68m/s;阻力降低到867Pa,阻力降低了120Pa;分离效率降低幅度很大,降低到了84.22%,降低了9.45%。对于C1筒来讲,分离效率很重要,CFD计算和实践表明,内扩会导致分离效率大幅度下降,回灰量和热耗增加。2.2旋风筒蜗壳顶部提高旋风筒蜗壳顶部提高,旋风筒进口高度相应变高,同时增加内筒长度,使内筒底部到进风口底部距离不变,见图2(c)所示。通风面积扩大到8.53m²,速度云图见图3(c)所示,风速降低到13.83m/s;旋风筒阻力降低到836Pa,下降了151Pa;分离效率降低到92.09%,仅下降1.58%。旋风筒阻力下降的同时,分离效率降幅不大。2.3进口上部加高,蜗壳其余部分不变进风口保持顶盖蜗壳不变,只将进风口抬高600mm,进风口和蜗壳顶部接口做平滑处理,如图2(d)所示。通风面积扩大到8.53m²,速度云图见图3(d)所示,风速降低到13.83m/s;旋风筒阻力降低到861Pa,下降了126Pa;分离效率降低到90.57%,下降了3.1%。
2.4 C1旋风筒3种降阻形式的综合点评C1旋风筒降阻,采用内扩方式(即进风口内侧向内筒方向扩大),分离效率下降非常大,严重影响到系统热耗,并使回灰量大量增加,实践中即使增加喂料量,进入下一级的生料量并不一定增长。所以进风口内侧向内筒方向扩大的方式降阻,不适合C1筒技改,建议不用。通过提高旋风筒蜗壳顶部的方式降阻,在使阻力降低的同时,很好地兼顾了分离效率,投资省,施工难度较小。进口上部加高,蜗壳不变,施工量比整体抬高顶盖略小,但是降阻效果比整体提高蜗壳差一些,分离效果下降较多。如果是蜗壳顶部受空间限制无法提高,则可以采用这种降阻方式。3 中间级旋风筒降阻中间级旋风筒降阻以C2筒为例。未改造之前,原始尺寸见图4所示,进风口面积为8.05m²,窑产量3200t/d时,风速为20.61m/s,旋风筒阻力1134 Pa,分离效率为91.69%。对C2筒降阻,采取4种形式:进风口朝外扩600;进风口朝外扩600,蜗壳顶部提高600;内扩200;进口上扩600,蜗壳顶部不变。C2旋风筒改造前模型图和4种降阻改造形式下的模型图对比见图5,速度云图对比见图6。3.1进风口外侧向外扩大旋风筒进风口外侧向外扩大600mm,如图5(b)所示。通风面积扩大到10.88m²,速度云图见图6(b)所示,风速降低到15.29m/s;阻力降低到1009Pa,降阻125Pa;分离效率为89.19%,降低2.5%,但仍可以满足中间级旋风筒对分离效率的要求。这种降阻方式能够满足大部分旋风筒的降阻要求。3.2进风口外扩并提高蜗壳顶部将旋风筒蜗壳顶部提高600mm,同时将进风口外侧向外扩600 mm,相应加长内筒,如图5(c)所示。通风面积扩大到12.39m²,速度云图见图6(c)所示,进口风速降低到13.43m/s;旋风筒阻力降低到834Pa,下降了300Pa;分离效率降低到88.13%,下降了3.56%。相比只将进风口外侧向外扩大的技改方式,分离效率降低了1.06%,降幅不大。当窑系统产量比较高,旋风筒比较小的情况下,需要降阻较多,可以采用这种降阻方式,以最大程度地降低旋风筒阻力。3.3进风口内侧向内扩大将旋风筒进风口内侧向内筒方向扩200mm,如图5(d)所示。通风面积扩大到8.89m²,速度云图见图6(d)所示,进口风速降低到18.66m/s;旋风筒阻力降低到1108Pa,阻力降低26Pa。分离效率降低到90.95%,下降了0.74%。这种降阻方式,降阻幅度小,无法满足对降阻要求较大的生产线。3.4进口上部加高,蜗壳其余部分不变将旋风筒进风口上部提高600mm,蜗壳其余部分不变,进风口提高部分和蜗壳顶部接口做平滑处理,如图5(e)所示。通风面积扩大到9.41m²,速度云图见图6(e)所示,进口风速降低到17.63m/s;旋风筒阻力降低到912Pa,降低了222Pa;分离效率降低到88.36%,降低了3.33%。阻力下降的同时,分离效率下降较多;在降阻技改时,如果是该级蜗壳受空间限制无法提高,则可以采用这种降阻方式。3.5中间级旋风筒降阻策略建议中间级(一般是C2~C4级)旋风筒不要求太高的分离效率,而是要求阻力要小。针对这个特点,结合上述研究成果,中间级降阻策略建议如下:(1)旋风筒进风口朝外扩大是最有效的降阻方式,分离效率损失最小,工程量也不大,推荐使用;(2)当系统对降阻要求很高时,需要提高旋风筒蜗壳并将进风口外侧向外扩大,这样可以最大限度的扩大旋风筒进口面积,同时可维持分离效率保持在88%以上;(3)如果因为旋风筒蜗壳向上提高的空间受到限制,则可以采用进口上抬,蜗壳其余部分不变的方式。特点是工程量小,但分离效率损失大。如果整个预热器各级旋风筒都要降阻,那么只能有一级采用这种方式,不能同时采用,否则分离效率太低,降低预热器换热效率。(4)旋风筒进口内侧向内扩时,工程量虽然小,但是分离效率损失很大,当分离效率低于88%时,不建议采用内扩方式降阻。4 末级旋风筒降阻末级旋风筒,对案例项目来说,为C5旋风筒。未改造之前,C5旋风筒原始尺寸见图7所示,其CFD分析见图8所示。最末级旋风筒跟中间级最大的区别,是末级旋风筒的进风管是从上而下的。由图8(c)和图8(d)可以看出,由于气流是自上而下,C5的高风速区域位于旋风筒蜗壳下半部分,这些高风速区域是C5阻力的主要来源。C5筒的降阻也是要消除这些高风速部分。推荐C5降阻方式是将鹅颈管和旋风筒连接的部分做成斜面,模型图见图9(a)所示。技改前原模型的进风口面积9.15m²,阻力1009 Pa,分离效率89.56%,技改后进风口面积14.01m2,阻力857Pa,降阻152Pa;分离效率85.26%,分离效率降低了4.3%。技改后CFD分析图见图9所示。由图9(b)、9(c)看出,由于消除了鹅颈管到C5筒进口的急弯,鹅颈管到旋风筒流场变的顺畅,下半部分的高风速区消失,压力损失下降,分离效率可控,是一种非常合适的降阻方式。5 结束语本文通过对某厂五级预热器系统的旋风筒进行降阻改造分析,得出以下结论:(1)第一级旋风筒对分离效率要求高,降阻必须在满足分离效率的前提下进行;(2)中间级旋风筒位于第一级和最末级旋风筒中间,分离效率可以适当低一点,因此可以尽可能降低风速,以最大程度地降低阻力;(3)由于最末级旋风筒的进风方向是从上到下,和其它各级旋风筒有所不同,进风口做成斜面可取得较好的降阻效果;(4)不管是哪一级旋风筒,应尽量避免采用进风口内侧向内扩的方式降阻,这个方法虽然施工量小,但是阻力降低较少,分离效率降低较多。——作者:金越1,杨再成2,李毅2,王祥利2——单位:1.北川中联水泥有限公司;2.川渝西南水泥有限公司

——来源:《新世纪水泥导报》2023年6期

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